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CRH380B型動車組輪對多邊形故障的預防及處理措施

2018-10-22 06:33:30董強強中國鐵路上海局集團有限公司上海動車段
上海鐵道增刊 2018年3期
關鍵詞:轉向架測量故障

董強強 中國鐵路上海局集團有限公司上海動車段

1 CRH380B型動車組輪對多邊形故障的產生原因及危害

圖1 溫度傳感器螺栓丟失及支座裂紋

圖2 軸箱端蓋螺栓丟失

由于CRH380B型動車組轉向架及輪對與軌道固有頻率都在550 Hz~650 Hz之間,在輪軌耦合約束狀態下,高速運行的列車經過鋼軌波磨、軌縫沖擊、鋼軌打磨刀痕等激擾區段時,輪軌耦合共振是車輪多邊形故障形成的根本原因。輪對高階多邊形的產生,加劇了車輛轉向架與軌道的共振,輕則造成軸溫傳感器線卡螺栓松脫、線卡支座斷裂(見圖1)等故障,重則造成軸箱端蓋螺栓松脫(見圖2)、輪對制動盤轂安裝螺栓斷裂、鋼軌扣件彈條斷裂等故障,輪對多邊形的出現增大了車內噪音,惡化了乘客乘坐的舒適性,給運營秩序和行車安全帶來了嚴重影響。

2 動車組輪對多邊形導致的動車組運行故障舉例

2017年10月25日,配屬北京局集團有限公司北京南動車運用所的CRH380BL-5543動車組,在運行中發現6車2軸運行方向右側接地端蓋螺栓斷裂,檢查發現軸端安裝螺栓1、2、4號螺栓折斷,3號螺栓整體丟失,5、6號螺栓防松標記清晰且無錯位(如圖3所示)。車組回所后對6車的8個車輪進行多邊形測量,結果顯示8個車輪均存在的18-19階多邊形,其中6車2軸右輪粗糙度水平達到21.5 dB,超過標準值,輪對多邊形導致動車組運行中接地端蓋異常振動嚴重,造成接地端蓋螺栓疲勞斷裂。

圖3 接地端蓋螺栓斷裂

3 運用部門針對CRH380B型動車組輪對多邊形故障的預防及處理措施

運用部門承擔了動車組的日常運行與檢修工作,為及時有效的減小輪對多邊形對車輛運行造成的不良影響,降低輪對多邊形故障發生頻率,從運行途中監控,檢修中測量確認及處理,輪對多邊形信息快速流轉等方面,形成了一套完整的輪對多邊形預防及處理措施。

3.1 列車運用途中加強對輪對多邊形噪音監測

動車組運行途中通過噪音測試儀對運行中的輪對噪音進行監控,發現疑似輪對多邊形噪音的要進行相應的處理。

(1)為提前發現輪對多邊形問題,在列車運行途中,運用部門通過噪音測量儀監控噪音主頻在(550~650)Hz之間的輪對,測量周期為CRH380B型動車組輪對鏇修后(9~10)萬公里和(15~16)萬公里。

(2)發現輪對多邊形噪音標準及處理措施

如果動車組運行途中噪音測量結果滿足以下條件時,動車組要進行多邊形測量:

①車內噪音≥80 dB且<84 dB,噪音主頻在(550~650)Hz之間;

②車內噪音≥84 dB,噪音主頻不在(550~650)Hz之間。

如果動車組運行途中,車內噪音≥84 dB且噪音主頻在(550~650)Hz之間的車廂端位,車組需要立即進行輪對鏇修。

3.2 動車組日常檢修中進行輪對多邊形測量工作

動車組日常檢修中要對動車組輪對進行周期性的多邊形測量工作,發現多邊形超標的需進行鏇修,及時消除輪對多邊形,使輪對踏面恢復正常外形輪廓。明確了測量范圍、測量標準,優化輪對鏇修周期、鏇輪工藝,制定了后續處理措施。

3.2.1 動車組存在以下幾種情況需要進行輪對多邊形測量

(1)途中噪音測量超標的轉向架;

(2)發生線卡螺栓脫落的轉向架;

(3)輪對緊固螺栓松脫的轉向架(如軸端螺栓松脫、制動盤螺栓松脫等);

(4)途中監控軸溫超過110℃的輪對;

(5)軸溫溫升達到軸端開蓋檢查的輪對

(6)轉向架異常振動故障的轉向架;

(7)對運行途中異常噪音比較大的車廂;

3.2.2 進一步明確多邊形測量標準及后續處理措施

輪對高階多邊形階次在17~21階范圍內時,車輪共振加劇,輪對故障增多,制定輪對多邊形測量標準,并根據多邊形嚴重程度,制定了不同的處理措施(見表1)。

表1 多邊形測量標準及后續處理措施

3.3 加快輪對多邊形測量信息流轉,保證輪對多邊形故障消除

動車組途中噪音測量情況及時通過微信發送給當班診斷工程師,當班診斷工程師提前做好后續處理計劃。動車組輪對多邊形測量完成后,分析人員需要在一小時之內生成數據分析報告,動車所當班診斷工程師根據分析報告及時采取后續處理措施。在車組上線運行前將輪對多邊形故障消除。

3.4 調整輪對鏇修周期,優化鏇輪工藝,確保不落輪鏇車床有效的消除多邊形故障

(1)前期CRH380B型動車組輪對鏇修周期為(18~25)萬公里,經過測量發現輪對鏇修后(20~25)萬公里區間內輪對多邊形故障頻發,為有效的預防輪對多邊形的發生,將CRH380B型動車組輪對鏇修周期調整為不超過20萬公里。規避了輪對多邊形的多發區段。

(2)不落輪鏇車床按照單次進刀量不小于0.5 mm、進給倍率控制在80%以內、主軸轉速控制在100%以內的方式進行“兩刀鏇”。保證了鏇修后車輪外形的質量。

(3)不落輪鏇車床設備驅動輪徑跳值要控制在0.05 mm內,如果發現驅動輪徑跳值超標,要及時進行更換,并在軸箱下部增加下部支撐,提高車床鏇修質量。

(4)明確車輪鏇修后輪對多邊形標準,進一步確保輪對鏇修質量(見表2)。

表2 車輪鏇修后輪對多邊形標準

3.5 對輪對軸端裝置進行改造升級,更換軸端線卡螺栓組件,升級軸端接地端蓋螺栓,避開共振頻率

(1)由于軸溫傳感器線卡及螺栓固有頻率與轉向架固有頻率相近,容易發生共振,造成軸溫線卡及螺栓松脫,為減少共振情況的發生,將軸溫傳感器線卡及螺栓進行改進,避開共振頻率,減少了列車運行途中軸溫傳感器線卡及螺栓松脫故障。

(2)由于輪對多邊形的存在,導致列車運行途中輪對軸端接地端蓋安裝螺栓斷裂松脫,為降低故障風險,將輪對軸端接地端蓋的螺栓由8.8級升級為10.9級,并將固定扭矩由23 N·m調整為30 N·m,增加了軸端接地端蓋的強度。

4 取得的效果

通過采取以上預防措施,由于輪對多邊形導致的CRH380B型動車組運行故障,2017年全年有177起,2018年至7月份僅有8起,有效地降低了CRH380B型動車組輪對多邊形故障。

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