羅文麗,胡 濤,李嗣洋,孫 鑫,劉榮慶,張瀟予,崔 露
(1.渤海鉆探工程技術研究院,天津300457;2.中國石油物資公司,北京100029;3.渤海鉆探招標中心,天津 300457)
鉆井工程是油氣田勘探開發最重要的環節之一,約占整個投資成本50%~60%。因此,鉆井速度直接影響勘探及產能建設的進程和投資成本。隨著我國鉆井技術的不斷發展,針對大斜度井、大位移井、長水平段井、深井及超深井機械鉆速低、鉆井周期長、投資成本大等特性,研制了各種提速工具,主要包括高效PDC鉆頭、水力加壓器、旋沖工具、水力振蕩器、扭轉沖擊器及渦輪鉆具等,其費用高、壽命短。但我國目前在淺井鉆井提速主要運用為“PDC+螺桿”的鉆井方式,價格低、運用簡便。
華北油田通過前期部署在束鹿凹陷晉古19井的鉆探,取得了工業性油氣流突破,試油測試館陶組井段899.40~908.20m折日產氣12.84×104m3,古生界井段1017.20~1068.00m折日產油6.37t。為了進一步加大勘探評價力度,落實圈閉面積、油層厚度及預測評估地質儲量等,繼續部署一口預探井——晉古17井。
晉古17井位于河北省寧晉縣賈口鎮白木村東1076m,是部署在束鹿凹陷南端雷家莊斷層上升盤晉古19變質巖潛山內幕圈閉的一口直預探井,主要目的層為Ng、Ar,設計井深2500m。其鉆探目的為了解冀中探區變質巖潛山內幕儲蓋組合情況,了解雷家莊變質巖內幕的含油氣情況,兼探上第三系含油氣情況及落實儲層、含油氣面積、儲量。鉆遇地層自上而下為新生界第四系平原組,上第三系明化鎮組、館陶組;太古界(1400~2500m)。主要特殊巖性為館陶組底部雜色礫巖;太古界深灰色、灰白色及灰色石英巖、灰黑色板巖、變質巖互層。鄰井鉆探過程中,均在元古界井段發生裂縫性漏失。根據鄰井實鉆、試油情況況及滿足地質需求,通過優化井身結構,確定為三開井身結構設計,即鉆頭程序:D444.5mm×331m+D241.3mm×1405m+D152.4mm×2500m;套管程序:D339.7mm×330m+D177.8mm×1403m+先期祼眼完井。
該井三開采用D152.4mm鉆頭鉆進至井深1524m,鉆進19d,共進尺171.81m,純鉆時間174h,平均機械鉆速0.98m/h,起下鉆12趟,使用11只鉆頭(包括1只取芯鉆頭),期間進行了2次取芯作業,各鉆頭使用情況如圖1所示。鉆井液體系為低固相聚合物,密度1.05g/cm3;粘度32~39s;API失水10~6mL;靜切力2/4Pa;含砂0.2%;pH值8~9。主要鉆具組合類型及參數為:
A:D152.4mm鉆頭接頭+浮閥+D121mm無磁鉆鋌×1根+?121mm鉆鋌×(11、15、17和20)根+?88.9mm鉆桿。
鉆井參數:鉆壓60~100kN;轉速60r/min;排量16L/s;泵壓8~12MPa。
B:D152.4mmPDC+D120mm直螺桿+浮閥+托盤+D121mm無磁鉆鋌×1根+?121mm鉆鋌×15根+?88.9mm鉆桿。
鉆井參數:鉆壓60kN;轉速(60+DN)r/min;排量18L/s;泵壓14MPa。

(1)三開井段鉆遇下元古界地層,其巖性以石英巖、灰黑色板巖、變質巖互層為主,巖石強度高,研磨性極強、可鉆性差。查閱有關資料顯示:巖石的研磨性由小到大順序為硫酸鹽類巖石(石膏、重晶石)、碳酸鹽巖石(石灰巖、白云巖)、硅質巖石(燧石)、鐵—鎂長石巖、石英巖。
(2)牙輪鉆頭進尺和壽命均較短,單只鉆頭進尺19m和工作時間為17h,如圖2所示。

(3)PDC鉆頭鉆進時吃入困難,磨損速度也較快、崩齒、斷齒、肩部磨損嚴重,如圖3所示。

圖3 PDC鉆頭鉆時分析
為了加快勘探進程,縮短鉆井工期及降低投資成本。針對三開井段地層巖性研磨性強、鉆速低的特性。開展了提速方案措施研究,兼顧考慮工期與成本關系,并進行經濟性評。即提速思路:方案一是采用Schlumberger公司Smith(渦輪+孕鑲鉆頭);方案二是采用俄羅斯渦輪+Smith孕鑲鉆頭;方案三是采用牙輪鉆頭常規鉆進。根據這3種方案以鉆進至設計井深2500m,剩余進尺858m為分析對象,進行成本估算(按當前市場價格)。
(1)方案一成本概算。根據服務條件:一是每米1.1×104元,包括渦輪鉆具、孕鑲鉆頭、工具動員費、人員費;二是根據前期鉆井情況及地層巖性特征,服務方按類似地層,每天鉆進25m;三是30鉆機日費5×104元/d。分析剩余進尺鉆進所需34.32d,總成本為5×104元/d×34.32d+1.1×104元/m×858m=1115.45×104元。
(2)方案二成本概算。根據服務條件:一是進尺200m以上按2750元/m計算,進尺費只包括渦輪鉆具、人員費,不包括孕鑲鉆頭費,同時要考慮設備運輸費和待命(占用)費(運輸費2.4×104元/次,計1次;占用費2×104元/d,按2d計),需2套渦輪,運輸費按2次考慮;二是鉆頭按Smith公司提供,一只孕鑲鉆頭42×104元,單只鉆頭進尺按150m考慮,需6只鉆頭;三是工況按方案一考慮,35d;四是30鉆機日費5×104元/d。總成本:5×104元/d×35d+0.275×104元/d×858d+42×104元/只×6只元+2.4×104元/次×2次+2×104元/d×6d=679.75×104元。
(3)方案三成本概算。根據條件:一是目前常規工藝鉆進,日進尺為10m;二是牙輪鉆頭按2.5×104元/只;三是30鉆機按日費5×104元/d;四是單只鉆頭進尺16.2m。分析計算:鉆進所需天數85.8d;鉆頭使用數量53只;總成本5×104元/d×85.8d+2.5×104元/只×53只=561.5×104元。
通過上述3種方案成本概算,方案三成本最低,工期最長,是方案一、二的2.45倍。
考慮勘探投資以節約成本為主要因素,最終采用方案三常規鉆井方式施工,期間開展了個性化鉆頭設計優選工作,并取得一定的成效。本井鉆井技術指標:完鉆井深為2739.74m,完鉆層位太古界,鉆井周期104.5d和完井周期105.4d(均不包括2次中途測試9.38d),鉆機月速778.34m/臺月,全井平均機速2.16m,純鉆時間1269h、占總時間50.14%,三開井徑擴大率為2.05%。全井共使用54只鉆頭,其中三開井段使用51只鉆頭(包括取芯鉆頭5只)。三開井段共進行10筒次取芯作業,進尺16.86m,平均單筒進尺1.69m,芯長8.56m,收獲率50.77%,巖芯收獲低,主要原因為地層年代老、石英砂巖硬、研磨性強,起出巖芯均斷裂、巖芯未成柱狀、取芯鉆時慢,斷裂巖芯互相磨損。
(1)PDC鉆頭優選:通過與國內鉆頭廠家合作,優選2只PDC鉆頭,分別為5刀翼、16mm和13mm。分別在第13和22趟鉆進行了試驗,與中間牙輪鉆頭鉆進進行對比分析。PDC單只鉆頭與牙輪單只鉆頭相比平均進尺提高了39%,平均機速提高了24%,提速效果明顯,但考慮價格因素,經濟性不強。
(2)國外進口牙輪鉆頭應用試驗:優選試驗2只史密斯牙輪鉆頭,型號XR30T0D。與國產牙輪鉆頭相比,單只鉆頭平均進尺提高了48.6%,平均機速只提高了4%。史密斯牙輪鉆頭在行程鉆速方面提高明顯。
(1)束鹿凹陷南端元古界地層埋藏淺,石英巖可鉆性差、研磨性強,運用“渦輪鉆具+高效PDC鉆頭”提速經濟性差,只能以時間換空間的方式采用常規鉆井完成勘探作業。
(2)渦輪提速工具均由國外公司掌握,費用高、選擇性少,需加快推進國產化,繼而推廣應用。
(3)國產高效PDC鉆頭與進口牙輪鉆頭提速效果顯著,但針對淺井石英巖地層巖石強度硬、可鉆性差、研磨性強的特點,提速經濟性不強。