◎文/杜振倫(淮北礦業<集團>有限責任公司)
許疃煤礦72314工作面位于83下采區,設計面長300m,里段切眼長170m,可采走向長度573m;外切眼長度300m,可采走向長度1055m,可采儲量210.5萬噸。工作面里段有張廟臺背斜、向斜、DFS40逆斷層(H=0~5m∠50°~55°)及NJF120逆斷層(H=0~5m∠50°~55°),工作面回采時斷層附近頂板破碎頂板管理難度大,同時該段受張廟臺背斜影響工作面仰采容易造成片幫掉頂現象。因此,為避免背斜及斷層對回采的影響[1-3],深刻吸取72312工作面過背斜及斷層的經驗教訓,考慮提前對構造帶煤巖體進行注漿加固[4,5]。
72314工作面位于83下采區下山北翼第2階段,北至NFS24斷層與工業廣場保安煤柱,南至83下采區運輸行人聯巷,東鄰72316工作面(尚未準備),西鄰72312工作面(已回采結束)。
該工作面為71與72煤層合并區,屬二迭系下統下石盒子組,煤厚3.98~5.99m,平均5.48m(局部其中含1層夾矸,夾矸平均厚0~0.2m)。72煤層與下部82煤層層間距10.41~16.16m,平均13.28m。煤層傾角5°~18°,平均14°左右。基本頂為細砂巖,平均厚度4.98m,直接頂為泥巖,平均厚度4.8m;直接底為泥巖,平均厚度1.2m,基本底為細砂巖,平均厚度9.6m。
根據三維勘探資料、精細化處理資料、72312工作面采掘揭露的資料綜合分析,對工作面有影響的斷層有17條,褶曲 5 條,其中 NFS42、NFS40、NFS40、NJF85、NJF84斷層對掘進影響較大。
2016年2月初,72312工作面上段80架至機尾頂板較為破碎,期間出現81至83架片幫掉頂現象,2月5日中班結束,工作面89至93架由底鼓變成全巖。2016年2月17日工作面91架揭露G-2(260°∠80°H=4m)底板正斷層,斷層發育速度較快,造成83至90架全巖,經探測工作面煤頂厚度4m以上,工作面90架至機尾沿走向最大仰角20°。因提車提架緩慢,造成支架不能有效的支護頂板。大角度仰采的同時受風巷F-3斷層影響,機尾107架至95架頂板破碎,自架間、前梁頭片冒嚴重,加上對大采高工作面頂板管理認識不足和存在僥幸心理,2月22日中班造成大面積冒頂。
受斷層影響煤層變化較快,工作面提車提架不及時導致面內大面積煤頂,增大頂板管理難度,導致空頂、冒頂;斷層附近頂板破碎,護頂不到位導致漏頂、空頂;受紀莊背斜影響,工作面仰采,大采高煤壁片幫嚴重導致冒頂。
巷道掘進跟72煤層頂板施工先揭露DFS40逆斷層,然后按照14°下山施工,預計施工35m跟上下盤72煤層頂板;繼續施工10m揭露NJF120逆斷層再按照14°下山施工,預計施工29m跟上下盤72煤層頂板。掘進過該區域為下山施工,有利于頂板管理,掘進期間不進行頂板加固。
根據72312工作面回采情況分析,為避免類似情況發生,決定對工作面內部的兩條傾向斷層進行頂板加固,以降低回采期間的頂板管理難度,實現工作面高產高效。
頂板注漿范圍根據掘進期間實際揭露圍巖條件進行確定,預計在張廟臺背斜軸部以里及兩條傾向斷層30m范圍內圍巖破碎裂隙發育,工作面頂板管理困難,為此對該段進行注漿加固。

圖1 頂板注漿加固平面示意圖
根據地質探查結果分析,掘進施工期間提前破煤層頂板1.0~1.2m,以利于從機巷施工頂板注漿鉆孔進行注漿加固。開孔位置距煤層頂板0.7m,方位角250°(與機巷夾角60°,仰角孔孔),設計孔間距1.5~3m,終孔位置與煤層法距不大于2m。在注漿孔內下直徑不小于25mm的廢舊鋼絲繩以提高圍巖的完整性。采用大功率注漿泵(2ZBSB3-0.5/10-15)注漿,終止注漿壓力不低于10MPa。注漿材料:漿液使用水泥漿,水泥采用不低于PC52.5級硅酸鹽水泥,水灰比(0.75~1)∶1。
采用多輪次,間隔孔注漿。每輪注漿結束后,在兩鉆孔之間施工效果檢驗孔,對注漿效果進行評價。如未達到預期效果,則進行下一輪注漿。

圖2 注漿管與廢舊鋼絲繩同時放置于鉆孔之中
注漿時,將普通注漿管連接成整體與廢舊鋼絲繩同時送入注漿孔(見圖2)。需要特別注意的是:所有的注漿管共中只將頂端一節的孔壁上設置出漿孔,靠近孔口的兩節只是與注漿管規格型號相同的鋼管,以保證整個鉆孔的注漿效果。
為使回采期間頂板得到有效控制,工作面回采過程中需要做到以下幾個方面:
(1)工作過斷層期間要保持勻速推進,原班推進度不低于2m,斷層附近采高以確保煤機順利通過為準。
(2)根據實際揭露的地質情況,在工作面回采前做網格式預想剖面,制定每架提車幅度及提車起始地點,精準控制回采層位。過斷層期間機頭跟機巷頂板回采,面內及時破頂提車提架,保證工作面的仰采角度與機巷上山坡度保持一致,避免逮煤頂回采。
(3)工作面仰采期間若煤壁片幫嚴重,則降低工作面采高,以保證煤機能夠通過為準。必要時采用使棚方法管理頂板,嚴禁大面積空頂造成冒頂事故。
(4)選用破巖能力強的采煤機,盡量避免回采期間放炮破巖引發冒頂。
截至目前,許疃煤礦72314已經完成了張廟臺背斜及向斜之間破碎帶的回采,回采期間未發生頂板大面積冒落現象,回采效率達到了正常區段的90%以上。