葉宗委
(330327198102053496,杭州 310051)
安徽淮南某工業園區有七八家印染企業,年排放印染廢水量約180萬噸,廢水排放量大,有機物含量高,色度深。該園區生產染料主要以黑色、紅色和藍色染料為主。由于印染企業染布是根據訂單量需要的不同,無規律安排生產,導致印染廢水水質水量波動較大,給印染廢水的傳統處理方法帶來了很大的挑戰。隨著社會的發展,人們對物質生活追求的提高,印染的工藝發生了較大變化,隨之而來的印染添加劑成分越來越復雜,印染廢水的處理難度也越來越大。
為了適應新的環保要求,也為了應對印染廢水處理的窘境,我們進行了大量嘗試,探索了不同的處理工藝,最終采用A/O-Fenton組合工藝,該工藝對處理當前的印染廢水有比較好的處理效果。在進水CODCr高達1800mg/l,NH3-N高達400 mg/l的情況下,出水各項水質指標均達到了《紡織染整行業排放標準表2》排放要求。投運兩年多來運行穩定、系統性能良好、抗沖擊力強。
該印染企業主要有6個印染車間和3個印花車間,日排放廢水量約6000m3/d。印染廢水是各類廢水的混合廢水,主要包括以下四類廢水:①預處理階段(包括燒毛、退漿、煮煉、漂白、絲光等工序)要排出退漿廢水、煮煉廢水、漂白廢水和絲光廢水;②染色工序排出染色廢水;③印花工序排出印花廢水和皂液廢水;④整理工序排出整理廢水。印染廢水的水質復雜,污染物按來源可分為兩類:一類來自纖維原料本身的夾帶物;另一類是加工過程中所用的漿料、油劑、染料、化學助劑等。就印染廢水而言,其中大部分污染物為有機物(主要是一些染料和助劑引起),原水pH值在8~9.5,COD值高達1800 mg/l,氨氮值高達400 mg/l,SS高達200 mg/l,但其水質可生化性差,B/C在0.2~0.3左右。

圖1 A/O-Fenton組合處理工藝流程圖
車間廢水自流排入印染廢水調節池,調節池廢水由泵提升至A/O系統,A/O出水經二沉池沉淀,沉淀出水自流入Fenton反應系統,經芬頓反應高級氧化后,出水自流入豎流沉淀池,沉淀池出水達到《紡織染整行業排放標準表2》排放要求,排入市政管網。
3.3.1 A/O處理單元工藝特點
A是缺氧池工藝,在缺氧池中,以廢水中有機物作為碳源,與循環回流泥水混合進行缺氧脫氮反應。在厭氧微生物的作用下,將混合廢水中的有機氮分解為氨氮,同時采用有機碳源為電子供體,使亞硝酸氮、硝酸氮轉化為氮氣,形成N2或NXOY逸至大氣中,達到脫氮目的。
缺氧池采用推流式結構,同時為了防止底部積泥及厭氧化,池底設置穿孔曝氣裝置,可定時微量曝氣,同時為了增強缺氧池的作用,減少投運時培養微生物的啟動時間,在缺氧池內裝設了YDT彈性立體填料。缺氧池采用鋼混結構,半埋地式設置,出水進入O池,即接觸氧化池。
缺氧處理后的廢水進入生物接觸氧化池后,在氧化池內進行大量曝氣,利用微生物降解水中的COD、BOD5有機質,并吸除磷。本工藝采用生物接觸氧化法作為去除有機物的主體工藝,接觸氧化生物膜法處理印染廢水與傳統的工藝相比,具有以下特點:
①有機負荷高,占地面積小;
②不產生污泥膨脹,由于不實行污泥回流,因此,不存在污泥的過量繁殖導致反應池缺氧、出水水質惡化的危險;
③耐沖擊性能好,接觸氧化的微生物細菌生長在填料上,當受到高負荷沖擊后,一般只有填料表面的微生物受損害,內部的生物細菌能很快得到恢復;
④用電省,接觸氧化法由于內部裝設了填料,填料對空氣具有二次切割作用,因此空氣中氧的利用率大大提高,能有效降低動力消耗。
3.3.2 Fenton處理單元工藝特點
芬頓催化氧化技術(Fenton)是以亞鐵離子為催化劑的一系列自由基反應。主要反應大致如下:Fe2++H2O2=Fe3++OH-+·OH/Fe3++H2O2+OH-=Fe2++H2O+·OH/Fe3++H2O2=Fe2++H++HO2/HO2+H2O2=H2O+O2↑+·OH
芬頓催化系統通過以上反應,不斷產生·OH(羥基自由基),使得整個體系具有強氧化性,可以氧化降解印染廢水中難以被微生物降解的有機物,可以把大分子、難降解的有機添加劑降解為小分子、易降解的有機物。
根據芬頓反應的機理可知,羥基自由基是氧化有機物的有效因子。H2O2在酸性條件下(即pH在3~4之間),通過水中二價鐵離子的催化作用,不斷產生·OH,·OH利用自身的強氧化能力,與有機物不斷接觸,從而達到降解有機物的目的。影響芬頓催化系統的因素主要包括反應的pH值、反應溫度、H2O2投加量、催化劑二價鐵含量以及水中二價鐵與H2O2含量之比等。
公司研制的芬頓催化系統,將芬頓反應所需的鐵氧化物通過特殊方法附著在載體表面,形成有效的芬頓催化劑,可大幅減少藥劑投加量及化學污泥產生量。該系列催化劑機械強度高,為固態顆粒或長條體狀,通過燒結制備,保證了其活性組分的高利用率,并且可以實現大規模的工業化生產。
芬頓催化系統,通過鐵氧化物附著在載體表面的形式,使芬頓反應所需的鐵含量大大減少,同時又能達到高效的催化氧化降解效果,使雙氧水得到充分利用。與傳統的芬頓反應相比,既節約了藥劑雙氧水和硫酸亞鐵的投加量,又減少了芬頓反應產生的污泥量,并且不僅達到了高效的處理效果,也降低了處理成本,從而達到了環境效益和經濟效益雙豐收。
3.3.3 A/O-Fenton工藝運行效果(圖2、圖3)

圖2 A/O-Fenton工藝進出水COD值及去除率

圖3 表示A/O-Fenton工藝進出水NH3-N值及去除率
從圖2、圖3可以看出,原水氨氮、COD波動較大,進水COD最低值900mg/l,最高值達到1800mg/l,進水氨氮低值100mg/l左右,最高值達到327mg/l,A/O系統對COD的去除率基本保持在60%以上,對氨氮的去除率基本保持在90%以上。芬頓對COD的去除效果較好,出水COD值最低可做到100mg/l以下,去除率可達90%左右;對氨氮去除效果較弱,去除率維持在5%以下。
實踐證明,由于印染廢水有機污染物含量高、色度深,化工原料成分復雜,可生化性差,單純依靠生化系統難以做到污染物含量達標排放的要求。特別是生化系統對難降解有機物不可生化性,沒有較好的降解作用,而高級氧化芬頓處理系統正好填補了生化處理這個缺陷。通過生化與芬頓高級氧化相結合,既解決了生化難以處理的部分,也達到了印染廢水處理達標排放的目的。因此,采用A/O-Fenton工藝處理印染廢水是比較可行的處理工藝。