李志強
(蘇州熱工研究院有限公司系統工程部,廣東深圳518124)
變壓器在遭受外部穿越性短路電流或空載沖擊時,瓦斯繼電器可能會因變壓器整體振動而受到影響,或在地震等外力的作用下直接承受振動的作用,有可能導致瓦斯繼電器誤動作,尤其是重瓦斯故障接點動作,會引起變壓器跳閘,影響變壓器的可用率。因此,研究瓦斯繼電器的抗振性能是很有必要的。
某核電站500kV變壓器上使用的瓦斯繼電器產品大致有2種,分別為使用在聯絡變壓器上的(德國TU DR80,雙浮子式、干簧接點)以及主變壓器上的(英國P&B Weir 3DE/HF2,雙浮子式、水銀接點);為了對比水銀節點式與磁鐵干簧管式繼電器的差別,選取了1臺國產的QJ-80(彈簧擋板式,干簧接點)瓦斯繼電器作為研究對象。
德國TU DR80瓦斯繼電器結構,其中重瓦斯動作原理是:連接管內油流沖動重瓦斯浮子的連接擋板,連接擋板帶動重瓦斯浮子下降,浮塊中的干簧接點閉合而接通重瓦斯保護回路。
英國P&B Weir 3DE/HF2瓦斯繼電器結構。其中,重瓦斯動作的原理為油流沖擊浮塊上的擋板,擋板帶動浮塊里的水銀接點接通重瓦斯跳閘回路。
國產QJ-80瓦斯繼電器結構。其中,重瓦斯動作的原理為油流沖擊擋板,擋板帶動下干簧管內接點同磁鐵吸合而接通重瓦斯跳閘回路。
由于瓦斯繼電器的結構不同,因此在國際上并沒有統一的抗震標準,各個瓦斯繼電器廠家提供的振動標準均不相同:國產瓦斯繼電器(只適用于磁鐵干簧管式結構瓦斯繼電器):頻率為4~20 Hz,加速度為4 g;德國TU繼電器(雙圓柱體浮子,干簧管):頻率為 5~15 Hz,加速度為 2 g;英國 P&B Weir繼電器(雙浮子、水銀接點):頻率定頻為100 Hz,振幅(峰對峰)為0.25 mm,換算為加速度是2 g。
為了研究瓦斯繼電器的抗振性能,對上述3種瓦斯繼電器進行了實驗室振動試驗。
瓦斯繼電器的抗振性能試驗標準參照《JB/T9647-1999氣體繼電器》第6.4.7條“抗震能力試驗”試驗要求:“將繼電器充以清潔的變壓器油,在跳閘點接以指示裝置,然后在加振臺上,作正弦的振動試驗,頻率為4~20 Hz,加速度為40 m/s2。在X、Y、Z軸3個方向各試驗1 min,指示裝置不發出信號為合格”。
受試驗能力的限制,將振動試驗標準改為8~20 Hz掃頻,X、Y、Z軸各試驗80 s,加速度為4 g和2 g各做一次。觀測瓦斯繼電器輸出節點有無瞬間抖動或閉合現象,將跳閘接點由雙絞線引入萬用表,查看接點接通狀態。
將繼電器充以清潔的變壓器油,在重瓦斯動作接點接以萬用表,然后在加振臺上作正弦的振動試驗,在X、Y、Z軸3個方向所示進行振動激勵,結合變壓器運行經驗和外部經驗反饋,選擇了更為嚴格的加速度幅值4 g,考慮到變壓器應能承受電流引起的典型激振頻率,試驗頻率為100 Hz。試驗時間至少為1 min,觀察重瓦斯接點動作情況。
①德國TU DR80瓦斯繼電器的試驗結果
定頻試驗:未發生節點動作現象。掃頻試驗結果見表1。

表1 DR80的掃頻試驗結果
②英國P&B Weir 3DE/HF2瓦斯繼電器的試驗結果
定頻試驗:未發生節點動作現象。掃頻試驗結果見表2。
③國產QJ-80瓦斯繼電器的試驗結果
定頻試驗:未發生節點動作現象。掃頻試驗結果見表3。
①根據幾種瓦斯繼電器在低頻高振幅的試驗條件下的動作情況,可以判斷在承受變壓器運行或投運時常見頻率激勵(50~100 Hz)的抗振性能均較好。但由于缺乏相應實測振動數據,對變壓器遭受外部穿越性短路時瓦斯繼電器的抗振性能尚無法評價。

表2 P&B Weir 3DE/HF2的掃頻試驗結果

表3 QJ-80的掃頻試驗結果
②掃頻振動試驗結果表明,不同廠家的瓦斯繼電器抗低頻(8~20 Hz)振動的性能是有差別的,磁鐵干簧管式的瓦斯繼電器抗振性能較好,水銀節點式的瓦斯繼電器抗振性能稍差一些。
③進口瓦斯繼電器普遍不能達到國家標準的振動要求,按照中國國家標準去衡量進口瓦斯繼電器的抗振性能是不合理的。中國國家標準只適用于帶開口杯的磁鐵干簧管式結構瓦斯繼電器。
瓦斯繼電器的抗振性能應考慮變壓器的抗振等級,變壓器設計時通常可以抗8級地震烈度以上。根據《中國地震烈度表》(GB/T 17742—2008),8級地震烈度折算成加速度最大峰值為0.25 g,遠小于瓦斯繼電器的抗振性能。故對于瓦斯繼電器抗振性能要求無需太過苛刻。