葛欣銘
上海市機械施工集團有限公司 上海 200072
某已建供能管溝工程在投用后發現沉降病害,經第三方評估機構對管溝工程的運營安全狀況進行全面的評估,劃定了4個健康度評級,部分區段健康度評估為4級(最低級),評估結論建議采取沉降控制措施。
背景工程所在地區為長江三角洲沖積平原,場地地貌單元屬于濱海平原地貌類型,工程所處區域土層分布從上至下為:①1雜填土、①2素填土、②褐黃-灰黃色粉質黏土、③灰色淤泥質粉質黏土、③夾灰色砂質粉土、④灰色淤泥質黏土、⑤1a灰色黏土、⑤1b灰色粉質黏土、⑤2灰色砂質粉土、⑥暗綠-草黃色粉質黏土、⑦1灰綠-草黃色黏質粉土。該段管溝結構底板標高為-7.05~-4.05 m,位于④淤泥質黏土層。
1)管溝的內凈尺寸為高2.8 m、寬4.2 m,并且已存在大量的橋架、管道等設施,內部空間狹小,較大的施工機械難以實施。
2)施工需停能并拆除部分供能管道,利用冷熱供能轉換的季節間隙進行施工,停能時間短,故施工要求在1個月內完成。
3)樁位的排布受到冷水管支墩、熱水管支架等已有構筑物的影響,需要根據實際情況進行特別布置。
1)能迅速制止沉降和傾斜,施工過程中不會引起附加沉降。
2)壓樁施工可在凈空受限的狹小空間內實施,適用于大型機具無法進入的工程。
3)傳荷過程和受力性能明確,能得到每根樁的實際承載力,質量可靠[1-4]。
3.1.1 ?樁型選擇
樁型采用φ219 mm×7 mm螺旋管鋼管樁,樁身材料選用Q235B鋼材,樁長18~22 m,樁尖進入⑥層暗綠-草黃色粉質黏土。受到管溝內部凈空限制,樁段長度設為1.6 m,采用焊接接樁,接樁節點強度不小于樁本身強度;壓樁孔內封樁采用C40KL無收縮灌漿料;單樁承載力特征值為280 kN,樁頂預加反力≥1.1倍單樁承載力。
3.1.2 ?壓樁設備
樁架所提供的壓樁力,對黏性土宜大于單樁豎向承載力特征值的1.2倍,對其他土則宜大于單樁豎向承載力特征值的1.5倍;本次錨桿靜壓樁樁尖進入⑥層暗綠-草黃色粉質黏土(鋼管樁底-25.86 m),故選用50 t千斤頂作為壓樁設備。
由于管溝內部凈空高度受到限制,高度僅為2.8 m,所以靜壓樁樁架需經過二次改造,樁架高度確定為2.6 m。
3.1.3 ?錨桿選擇
抗拔錨桿選用4M25高強度鋼種植錨桿,錨固長度≥15d(d為錨桿直徑),并采用C40KL無收縮灌漿料作為黏結劑。
3.1.4?樁的布置
樁位橫向為雙排布置,縱向根據現場已有構筑物的情況按1.5~2.0 m不等間距進行布置,橫向為兩側對稱布置。
3.1.5 ?開鑿壓樁孔
采用φ250 mm金剛石薄壁鉆一次成孔,取出混凝土芯柱,孔壁再用風鎬或沖擊鉆打毛。
3.1.6 ?樁段連接方式
接樁采用CO2氣保焊進行滿焊,鋼管端部設置45°坡口,上下樁段之間設內襯圈,確保鋼管同心度及垂直度滿足要求。
3.1.7 ?預加反力
根據設計要求,工程采用預加反力封樁,樁頂預加反力≥1.1倍單樁承載力特征值;鋼管壓至設計深度后,擺放傳力支架及千斤頂,千斤頂按設計承載力要求加設預加反力,澆筑灌漿料;為保證預加反力的效果,要求在灌漿料終凝前樁架及千斤頂不能撤離,原則上靜置時間應大于12 h。
3.1.8 ?封樁形式
上節樁加封板加焊4根錨筋,在基礎混凝土面層上開槽將錨桿打彎,焊接交叉鋼筋,然后澆筑C40KL無收縮灌漿料。
3.2.1 ?施工工序
鋼管切割加工→樁位放樣→開孔→埋設錨桿→排水→樁架就位→吊樁入孔→壓樁→焊接→壓樁→記錄→樁長或壓樁力達到設計要求停止壓樁→加封板→焊錨筋→錨桿開槽打彎→焊接交叉鋼筋→清孔排水→澆筑C40KL無收縮灌漿料
3.2.2 ?施工準備
1)根據現場構筑物情況與設計確定樁位布置后,按平面布置圖測放樁位,平面偏差不得大于10 cm。
2)采用開孔設備在管溝底板上開設壓樁孔,壓樁孔為上小下大截頭錐形,上口φ350 mm,下口φ450 mm。
3)樁段制作要求鋼管樁樁身豎直、管子端面平整,坡口為45°,鋼管同心度要好。
4)壓樁架安裝時要保持垂直,應均衡擰緊錨固螺栓的螺帽,防止壓樁架晃動。
5)樁尖就位時必須保持垂直,樁段就位后必須加以校正,使千斤頂與樁段軸線保持在同一軸線上,不得偏心受壓。
3.2.3 ?施工過程控制
1)壓樁時,樁頂應設樁墊,樁尖就位時必須保持垂直,樁體垂直偏差不得超過樁段長的1.5%。
2)焊接接樁時,應清除表面鐵銹,進行滿焊,確保焊接質量,焊縫應飽滿,無氣孔。
3)壓樁施工不得中途停頓,應一次到位,如需中途停頓,樁尖可停留在軟土中,且停留時間不得超過24 h。
4)結合該段管溝結構所處位置的水位條件和管溝底板埋深,開孔后尤其是壓樁階段應進行監測和觀察,制訂適當的安全措施和應急預案,避免地下水涌入管溝內部造成水土流失。
5)壓樁實施過程中,樁位施工順序應在管溝兩側交錯推進,避免單側壓樁引起局部管溝結構的傾斜。
3.2.4 ?施工質量控制
1)壓樁以樁長和壓樁力作為停止壓樁的標準;樁頂要求嵌入基礎100 mm,如果壓樁力先達到設計要求,對于外露的樁頭須進行切除。
2)焊接完成封樁鋼蓋板,鋼管樁壓至標高,安放反力支架預加反力;預加反力的千斤頂在灌漿料終凝后方可撤出。
3)壓樁及預加反力所用千斤頂等設備在開工前均需進行標定工作,以確保表顯數據與實際數據相符。
4)樁與基礎的連接(封樁)是整個壓樁施工過程中的關鍵工序,封樁前必須把壓樁孔內的雜物清理干凈,排除積水,清除孔壁和樁面的浮漿,以增加黏結力。
5)壓樁過程應做好施工記錄工作,作為工程驗收資料,并可作為后期總結和單樁承載力標準值驗證的重要依據。
由于受到凈空限制,樁段分割短,故導致焊縫增多等不利情況出現,單樁沉樁時間控制在4.5 h左右;根據施工數據反饋,壓樁力隨著壓樁深度的增加而增加,壓樁深度超過15 m后壓樁力的增長速率明顯增加(圖1),長21 m的鋼管樁壓樁完成時的最終壓樁力在320 kN左右(單樁承載力特征值的1.1倍)。

圖1 壓樁深度與壓樁力曲線
為了有效驗證錨桿鋼管樁單樁承載力情況,在鋼管樁壓至設計深度后,經過24 h靜置,待樁身周圍土體重塑、土體強度恢復后,對樁身進行復壓試驗。綜合考慮試驗效果及復壓施加力對樁身可能產生的破壞情況,復壓施加力選定為承載力特征值的1.3倍,即280×1.3=364 kN進行。鋼管樁未被壓動,單樁承載力滿足設計要求。
第三方監測數據顯示,在采取了錨桿靜壓樁的沉降控制措施后,該段管溝沉降由實施前“變化速率為0.04~0.11 mm/d且未收斂”的情況,轉變為實施后的“變化速率為0.00~0.02 mm/d且已收斂”(圖2)。

圖2 管溝累計沉降趨勢
由此可見,錨桿靜壓樁的實施對管溝的沉降控制是成功的,取得了預期的效果。
錨桿靜壓鋼管樁技術在管溝沉降控制方面的成功應用,解決了在管溝內部超低凈空條件下施工的難題,有效地控制了管溝的沉降情況,為今后類似的構筑物沉降控制提供了寶貴的經驗。