黃發波
(山東黃金礦業科技有限公司選冶實驗室分公司,山東 煙臺 261441)
山東某金礦已閉庫的尾礦庫始建于20世紀70年代,在該尾礦庫使用初期,由于受當初選礦技術水平、現場管理經驗及操作工人技能的影響,尾礦金品位較高[1-3]。2013年對該老尾礦庫資源進行了初步調查,結果顯示,該庫資源量147萬t,平均品位0.49 g/t,金屬量720.3 kg。黃金價格按240元/g估算,總價值約為1.73億元。因此,對此部分資源進行綜合回收意義重大。
試驗樣品來自尾礦庫的5個取樣點,篩析結果表明,78.11%的金屬量分布主要集中在200目以下的細粒級中,而+200目粗粒級中僅占21.89%,具體情況如表1所示。

表1 樣品粒級篩析
根據對樣品薄片的光學顯微鏡鑒定、化學分析及物相分析等結果得知,該樣品中礦物主要為黃鐵礦,其次為黃銅礦,最后是少量方鉛礦、閃鋅礦、黝銅礦和輝鉬礦;存在連生金(占71.43%)和單體金(占28.57%);金屬氧化物礦物主要為褐鐵礦以及少量的磁鐵礦等;脈石礦物主要有石英、長石、絹云母,以及方解石和綠泥石類礦物,還有微量石榴石、金紅石、鋯石、榍石和磷灰石等礦物[4-5]。樣品的礦物組成及相對含量如表2、表3所示。

表2 樣品主要金屬礦物組成

表3 樣品主要脈石礦物的組成
筆者開展了浮選試驗研究,試驗結果表明,回收率僅為18.35%,但是隨著磨礦時間的延長,細度提高,當磨礦時間為12 min時,回收率上升至30.96%。進行一次精選,回收率僅為46.00%。因此,采用浮選的方法回收尾礦中的金屬不可取,回收率很低。
樣品采用尼爾森重選試驗機進行了重選試驗,試驗結果如表4所示。

表4 尼爾森選礦試驗結果
由于回收率偏低,利用尼爾森選礦工藝不能有效回收該尾礦庫的含金產品。
在礦漿濃度為35%的條件下開展浸出試驗,當浸出時間6 h,CN-濃度0.04%,CaO濃度0.02%時,試驗結果如表5所示。

表5 攪拌氰化進出試驗結果
試驗結果表明,金的浸出率接近100%;考慮投資,采用常規攪拌氰化浸出工藝不可取,但利用氰化技術處理該礦指明了下一步研究方向。
第一組和第二組的試驗條件相同,即將一直徑300 mm塑料桶下打孔,用塞子塞住,用一根導管通過塞子與桶相聯,在桶底先放兩層編織袋墊底,其上放置一層粗沙,沙層高5 cm,再將礦樣7.5 kg放在沙層上,礦樣層高15 cm,后用堿度為0.035%的堿水11.5 L洗滌1 d,再加入氰化鈉,控制CN-濃度0.05%~0.08%,Ca2+濃度0.01%~0.03%,浸出尾礦不露出浸液,浸出時間7 d[6-7]。試驗結果分別如表6、表7所示。

表6 第一組滲濾浸出試驗結果

表7 第二組滲濾浸出試驗結果
試驗結論表明,滲濾浸出效果較為理想,下一步應重點研究滲濾環節相關制約因素,確保液體滲透性良好。
2.5.1 助濾劑滲濾速度比較試驗
對助濾劑A、B做相同條件滲濾對比試驗。助濾劑A、B試驗數據如表8、表9所示,數據曲線對比如圖1所示。

表8 助濾劑A試驗數據

表9 助濾劑B試驗數據
試驗結果表明,添加助濾劑A滲水速度比添加助濾劑B滲水速度比快。因此,選擇助濾劑A作為下一步試驗添加劑。

圖1 助濾劑A、B試驗數據曲線對比
2.5.2 添加助濾劑與不添加滲濾速度比較試驗
分別選取兩份樣品,一份添加助濾劑A,另一份不添加,做相同條件滲濾對比試驗。助濾劑A和不添加試驗數據如表10、表11所示,數據曲線對比如圖2所示。

表10 加助濾劑A試驗數據

表11 不加助濾劑試驗數據
試驗結果表明,添加助濾劑A滲水速度比不加助濾劑滲水速度快。

圖2 助濾劑A和不添加試驗數據曲線對比
該尾礦庫尾礦粒度細,即使加入助濾劑,滲水速度也較低,因此尋找更好的滲濾方式成為下一步研究重點。
2.6.1 制粒基本試驗
從樣品庫取6 kg樣品做為制粒礦樣,加入礦樣重量10%的水泥及礦樣重量0.3%的石灰,再加入礦樣重量20%的水,攪拌、搖動制團。最大團直徑為4 cm,然后堆放24 h,開展滲濾浸出試驗。試驗數據如表12所示,數據曲線如圖3所示。

表12 制粒試驗數據
試驗結果表明,制粒滲濾速度遠遠大于添加助濾劑。下一步針對制粒添加劑用量進行試驗。

圖3 制粒試驗數據曲線
2.6.2 制粒添加劑用量試驗
(1)加入礦樣重量1%的添加劑試驗。在礦樣中加入礦樣重量1%的水泥,其他條件同“制?;驹囼灐遍_展滲濾浸出試驗。試驗數據如表13所示,數據曲線如圖4所示。

表13 制粒添加劑用量(1%)試驗數據
試驗結果表明,加水后團球大部分立即碎散,料層迅速下降,粒團碎散表明水泥添加量少,粒團強度不夠。

圖4 制粒添加劑用量(1%)試驗數據曲線
(2)加入礦樣重量2%的添加劑試驗。在礦樣中加入礦樣重量2%的水泥,其他條件同“制?;驹囼灐遍_展滲濾浸出試驗。試驗數據如表14所示,數據曲線如圖5所示。

表14 制粒添加劑用量(2%)試驗數據
試驗結果表明,加水后2 min即開始從底部滲水,有很小一部分球團碎散。測試時段滲濾速度變化不大,8 h內基本穩定在110 mL/min。制粒添加劑用量為礦樣重量的2%時,可保證球團加水后8 h內基本不碎。

圖5 制粒添加劑用量(2%)試驗數據曲線
(3)制粒料層間斷加水試驗。承接上一試驗(制粒添加劑用量為礦樣重量的2%),水滲濾后不立即循環補加,待料層上液體全部滲完16 h后,再將原滲液重新加入,對比其流速。試驗數據如表15所示,數據曲線如圖6所示。
試驗結果表明,停16 h后,料層表面干結,加水后1 min開始從底部滲水,料層高度無變化。浸堆一旦表面干,滲濾孔易于結死,對堆浸滲濾速度影響很大。

表15 制粒料層間斷加水試驗數據

圖6 制粒料層間斷加水試驗數據曲線
(4)不同用量添加劑浸出試驗對比。在“(1)加入礦樣重量1%的添加劑試驗”和“(2)加入礦樣重量2%的添加劑試驗”上接續試驗浸出共7 d,每天測一次流速,流速均為2 mL/min,無變化。浸出結果分別如表16、表17所示。

表16 加入礦樣重量1%的添加劑試驗接續氰化試驗結果
試驗結果表明,浸出效果較好,浸出率為67.69%,石灰、液體氰化鈉消耗分別為1.58 kg/t和0.67 kg/t。
試驗結果表明,制粒添加劑用量為礦樣重量的2%不如添加劑用量為礦樣重量的1%效果好,浸出率下降6.12%。

表17 加入礦樣重量2%的添加劑試驗接續氰化試驗結果
該尾礦庫尾礦細度-200目占至少70%,只要滲透性好,堆浸效果也較好,浸出率在70%左右,石灰消耗平均為2.5 kg/t,液體氰化鈉消耗平均為1.25 kg/t,綜合回收該尾礦庫中尾礦金前景不錯。添加助濾劑A確實有助于提高尾礦的滲水速度,但該尾礦庫尾礦粒度細,即使加入助濾劑,滲水速度也較低。制??捎行岣叩V堆滲透性,且滲濾速度穩定,但制粒添加劑用量應控制在礦量的1%~2%。間斷加水試驗表明,浸堆表面不能干結,否則將嚴重影響滲濾速度。