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水環泵出力低的原因分析及處理措施

2018-11-19 04:29:48金緯
綜合智慧能源 2018年10期
關鍵詞:凝汽器

金緯

(江蘇華電能源有限公司望亭發電分公司,江蘇 蘇州 215155)

0 引言

望亭發電廠#14機組汽輪機為東方汽輪機廠改造過的亞臨界、一次中間再熱、四缸四排汽、單軸布置的沖動式凝汽式汽輪機。汽輪機型號為N300-16.18/535/535。其高、中壓缸為分缸結構,具有獨立的高壓缸和中壓缸,低壓缸為2只雙流、雙排汽的汽缸。#14機組凝汽器的結構為雙分式雙流程表面換熱式,冷卻面積為17 000 m2,介質流量為35 500 t/h。主機真空系統配備2臺水環式真空泵,其中真空泵14B于2004年5月進行過升級改造,采用佛山水泵廠生產的2BW4 353-0 EL4型水環泵,轉速為590 r/min,軸功率為160 kW,真空泵內的葉輪、分配板和泵體都為304材質,真空泵冷卻器管束材質為TP316L,采用填料密封,其冷卻水采用內供水方式。

2018年6月26日,當機組負荷230 MW,真空泵14A,14B例行切換時,發現真空泵14A與14B同時運行時,凝汽器真空度比真空泵14A單臺運行時下降1.0 kPa。真空泵14A單臺運行時電流為14.291 A,凝汽器真空度為94.0 kPa。嘗試停運真空泵14A,繼續運行真空泵14B時,發現其電流較真空泵14A單開時上升大約1 A,凝汽器真空度下降至最低90.6 kPa,此時緊急啟動真空泵14A,停運真空泵14B,真空系統各項參數立刻恢復正常。

1 設備異常分析

1.1 水環泵原理和工作流程

圖1 水環泵原理示意

水環泵工作原理如圖1所示。水環泵利用旋轉水環充當活塞作用造成泵腔容積的變化來實現吸氣、壓縮和排氣。轉子偏心地安裝在泵殼內,在泵體內充有適量的水作為工作介質,#14機組真空泵工作水來自機組凝結水。當葉輪在泵內旋轉時,水被葉輪甩向四周,由于離心力的作用,水形成了一個與泵殼形狀接近的等厚度的封閉圓環。在旋轉前半周,葉輪中的水被葉輪加速,其圓周速度增大,當水從葉片頂端被甩出時,達到了葉輪的圓周速度,此時,小空腔的容積由小變大,且與端板上的吸氣口相通。氣體被吸入到空腔內。當葉輪繼續旋轉至后半周時,水重新進入葉輪,速度下降,動能轉換為壓力能,此時空腔的容積由大變小,氣體被壓縮,當空腔與端板上的排氣口相通時,壓縮后的氣體被排除泵外。

水環真空泵工作時,凝汽器中的氣汽混合物經過水環泵的抽吸,進入氣水分離器。分離出來的氣體進入大氣,分離出來的水與工作水、補充水一起進入真空泵冷卻器進行換熱冷卻。望亭發電廠#14機真空泵冷卻器管側為開式循環水。冷卻后的工作水分為兩路:一路經噴嘴進入水環泵入口,冷卻從凝汽器來的氣汽混合物,提高水環泵的抽吸能力;另一路直接進入水環泵作為工作水,維持真空泵的水環和水環溫度,其工作流程如圖2所示。

1.2 設備異常原因分析確認

輔機檢修人員在設備出現異常后就地試轉真空泵14B,進行缺陷確認。設備試轉情況與概述中所描述的情況一致,檢修人員同時對就地設備進行進一步檢查。檢查發現真空泵14B軸承振動、溫度正常,轉動部分無異聲,補水正常。就地對真空泵14B冷卻器進行溫度檢測,發現真空泵工作循環冷卻水進水溫度為50.00 ℃,工作冷卻水出水溫度為48.00 ℃,均比真空泵14A相應處溫度高10 ℃左右,工作水壓為0.14 MPa。冷卻器管側循環水進水溫度為33.80 ℃,出水溫度為35.00 ℃,循環水壓0.11 MPa。初步懷疑為冷卻器管側循環水堵塞,但是沖洗過程中未發現堵塞現象,且循環水壓也很穩定。

圖2 水環泵工作流程

經分析,設備異?,F象原因為真空泵工作正常而系統真空度因其他原因降低,主要表現在真空泵出力不足[1]。影響水環泵出力低的因素有很多。首先考慮到真空泵14B運行情況平穩,基本排除了機械故障;電機電流相比A泵僅增大1 A,軸功率上升不明顯,軸端盤根上半年已更換過,檢查正常,可以排除軸套與盤根磨損造成徑向間隙大而漏空氣的原因。其次,汽水分離器液位正常,汽輪機排汽溫度等相關系統參數也正常。一般來講,2臺真空泵分別在同一運行方式運行,排汽溫度相同,不會使單一泵的出力發生變化。由于冷卻器水溫偏高較大,工作水溫明顯升高,冷卻效果大大降低,技術人員一致認為這是影響真空泵出力的直接原因。

在就地檢查中,管側循環水沖洗未見污垢堵塞,工作水噴嘴拆卸未見損壞堵塞,如圖3所示。所以最終判斷真空泵14B管束間可能由于大量污垢的堆積附著而使冷卻面積大大縮小,直接影響了冷卻效果。就地實測工作水溫也進一步驗證了這一個判斷,即當工作水溫升高時,會引起泵內運行總體溫度的升高,泵內水環汽化加劇,改變了真空泵內水環的厚度,從而影響了真空泵的出力,無法維持凝汽器真空。為了驗證這個判斷,我們對冷卻器殼側進行了孔探,發現冷卻器管束間有大量結垢現象,如圖4所示。

圖3 工作水噴嘴

圖4 對冷卻器殼側進行孔探

2 處理方案及實施

2.1 制定處理方案

通過對污垢的化學分析,其成分主要是水垢、碳酸鈣,還有少部分的銹垢。這些物質的堆積不但會大大降低水環泵冷卻器的換熱效率,增加電機的負荷,還會對泵內零部件造成不同程度的侵蝕,必須盡快處理掉這些污垢,恢復真空泵14B的出力。同時考慮到消缺成本,需要一款運用較為廣泛,操作方便,價格合理的除垢劑進行清洗。在經過調查研究后,決定采用ZJ-821除垢劑處理。

ZJ-821是一種可降解的高效環保清洗液劑。主要用于清除用水設備中所產生的最頑固的水垢、氧化鈣產物、泥垢和銹沉積物。這種液劑安全、無毒、無害,人體皮膚直接接觸不會產生重大損傷。其除垢原理在于其液劑中含有特殊的濕潤劑、穿透劑和分散劑,可以把沉積污垢中的復雜垢質進行有效分解,并直接清洗到設備的原有金屬面,且清洗后產品中的特殊緩蝕復合物可以在金屬表層形成一層預膜層。這樣可以保護金屬材質免遭介質腐蝕,有效延緩垢質的二次生成。在除垢劑中,含有乙酸、核酸等多種有機成分,乙酸的水溶性極低,對水中的碳酸氫鈣和碳酸氫鎂等,整合能力極強,黏度小,流動性強,排出方便。

另外,技術人員認為該除垢劑使用方法簡單,滿足生產實際的需要。它用水稀釋使用,對于真空泵冷卻器,適合采用浸泡加沖洗的方式清洗。通常,如果垢質堅硬,建議1 000 kg水至少用50 kg除垢劑稀釋使用,最低劑量使用標準為1 000 kg水最少用25 kg除垢劑。根據估算,將500 kg水用25 kg除垢劑稀釋,對冷卻器殼側進行浸泡。

2.2 清洗處理步驟

除垢劑原液pH值約為2,用水稀釋后除垢液劑pH試紙測定為2~3。打開水環泵冷卻器放水門,將存水排盡,拆除頂部噴嘴法蘭,作為除垢液劑倒入口。

檢查冷卻器隔絕措施已完畢,倒入除垢液劑。浸泡液劑2 h后排放,發現有大量污水排出。為了徹底清除污垢,重新配制上述比例的除垢液劑進行浸泡。反復2次清洗后,排放液體中,渾濁物已基本清除,內管束基本可以見本色。

最后重新進行pH值測定,pH值在5~6之間,認為已經清洗干凈,沒有污垢繼續與除垢液劑反應。打開底部放水門,用凝結水進行沖洗,直至排放出干凈的水,持續時間10 min。撤出隔絕措施,恢復真空泵14B的安全措施。

2.3 效果檢查

試轉真空泵14B,記錄設備各項參數。其中管側循環水溫進水溫度為33.0 ℃,出水溫度為38.0 ℃。工作冷卻水進水溫度為46 ℃,出水溫度為39.0 ℃。凝汽器真空度為94.2 kPa。水環泵電機電流為14.9 A,真空泵14B出力得到了滿足。

3 結束語

在對水環泵冷卻器進行清洗時,考慮到首次使用配方除垢劑,清洗經驗不足,所以未將真空泵體參與到循環清洗過程中去。但是從結果來看,完全可以將真空泵工作水管路進行循環清洗,有可能取得更好的效果。總的來說,真空泵14B出力低異?,F象分析及時,判斷準確。設備缺陷消除后運行至今工況穩定。本文撰寫的目的旨在突出設備異常的分析,提高隱患排查的能力和預防同類缺陷的能力,避免真空系統事故的發生。為了將類似問題消除于萌芽狀態,班組技術人員還將舉一反三,用ZJ-821除垢劑清洗我廠其他水環泵管式冷卻器。所以本次消缺方法具有推廣應用的前景,且該除垢劑成本低廉,具備推廣使用的條件。

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