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一種定徑機孔型加工刀具改進設計

2018-11-20 09:28:58張亞勤吳景春于蓮雙
機電信息 2018年33期

張亞勤 鄧 斌 吳景春 于蓮雙 姜 魁

(無錫太湖學院機電工程學院,江蘇無錫214028)

0 引言

隨著油井管技術的不斷發展和行業競爭的日趨激烈,各個企業都致力于提高產品質量和優化產品工藝。在新產品和新孔型的不斷開發和設計中,提高特殊產品生產效率和質量顯得尤為重要,而提高管體質量,改善外型尺寸、最終實現尺寸穩定性,是穩定最終產品質量和生產效率的重要手段之一。

為了實現產品外型尺寸和形狀的穩定提高,考慮從定徑機的定徑質量出發進行工藝優化和孔型尺寸優化,通過對孔型加工的刀具設計和改進進行分析,提高定徑機的孔型質量,同時穩定產品尺寸。本文將就φ250MPM限動連軋機組定徑機架的加工刀具設計和改進過程進行具體介紹。

1 定徑機孔型加工原理[1]

定徑機架孔型車削中心應用于定徑機孔型加工,加工孔型的方法目前有兩種:一種采用三把互成120°的組合車刀,在定徑機架的中心線處車削,以定徑機架的中心線為軸線旋轉組合刀具來實現加工;另一種采用單把車刀從定徑機架三輥的外側母線處車削,通過三軸插補運動來實現對定徑機架三輥的曲面加工。

這里介紹的是定徑機三輥裝配(圖1)完后的集中加工。在加工時,機床帶動左下方的外花鍵轉動,輥1和輥2、輥1和輥3之間靠齒輪傳動,刀具安裝在機床中心軸上(圖2),在中心點O做旋轉切削[2]。

圖1 軋輥裝配示意圖

圖2 刀盤加工示意圖

具體的加工步驟如下:

(1)刀具從參考點走直線移動到距離中心Z的位置(圖3);

圖3 刀具距離中心示意圖

(2)刀具在Z位置做轉動切削運動;

(3)刀具轉動切削到120°后退回參考點;

(4)轉動軸C軸返回參考點;

(5)測量ai、bi尺寸是否達到要求;

(6)ai、bi尺寸達不到要求時,按上述步驟重復加工,直到達到要求加工完畢。

ai、bi、Z與刀盤直徑Di、軋輥名義直徑D的關系:

刀盤直徑:

中心距:

式中,ai為孔型長半軸,指中心點O到輥邊的距離尺寸;bi為孔型短半軸,指中心點O到槽底的距離尺寸;D為軋輥名義直徑;Di為刀盤直徑,加工時,即三把刀尖所組成的圓的直徑。

孔型設計時,設計好ai和bi,就可以計算出刀盤直徑Di和Z,加工前,按照計算好的Di尺寸在三維對刀儀上進行對刀,加工時,逐步減小Z軸的尺寸,當偏心距達到Z時,孔型基本加工完畢[3]。

2 改進前定徑機刀具結構

2.1 定徑機參數

定徑機軋輥名義直徑:D=550 mm。

材質:NiCrMo無限冷硬球墨鑄鐵。

機械性能:抗拉強度>500 MPa;硬度HSD60~65,工作層硬度每減少10 mm,下降一個硬度單位;沖擊韌性αk≥30 J/cm2。

2.2 原刀具參數

2.2.1 原刀具參數

牌號:FD22;刀片型號:RBGN150700;圓形陶瓷刀片,法后角5°,直徑15.875 mm,厚度7.93 mm。

2.2.2 原刀具的缺點

(1)刀片容易崩刀,影響生產節奏和產品質量。

(2)壓刀塊材料硬度不夠,在斷屑過程中易出現容易磨損、壓不緊刀片等問題(表1)。

表1 刀片用量和壓塊磨損量

(3)壓刀塊壓刀面積只有刀面的1/3,刀片容易松動,造成崩刀(圖4)。

圖4 改進前刀頭圖

3 改進后的刀具結構[4]

牌號:FD22;刀片型號:RNUN150700;圓形陶瓷刀片,法后角0°,直徑15.875 mm,厚度7.93 mm。

3.1 改進后刀具情況

(1)把壓刀塊由三角形改為半圓形,使壓緊面積增加,同時焊接鎢鈷合金,增加斷屑能力和耐磨性。

(2)把帶后角的刀片改為不帶后角的圓刀片,使刀片能夠更好地利用,多點多面,提高刀片利用率。

(3)把刀座結構更改為帶5°的傾角,使刀片產生切削后角,提高加工速度,最終實現偏心距Z接近0時更容易切削(圖5)。

3.2 改進后刀具的優點

(1)壓刀塊和刀片之間增加斷屑裝置,斷屑器用鎢鈷合金制作,提高了斷屑能力和抗磨能力。

(2)改變壓刀塊形狀,增大了壓刀面積,進而增大了壓力,刀片不易松動。

圖5 改進后刀頭圖

(3)改變壓刀塊與斷屑器的配合形式,增大了壓力,進而增大了切削力。

(4)在刀座上加斜角,采用0°后角刀片進行切削,提高了刀片利用率。

4 改進前后的刀具使用情況

經過接近一年的實驗和不斷的改進,不僅在生產效率和加工質量上都有了突破,為提高后續生產效率做出了貢獻,同時還為后續特殊螺紋產品的加工奠定了良好的質量基礎。

(1)提高了刀片利用率。改進之前,刀片只能用一個面進行加工;現在刀片可以用兩個面,刀片得到了充分利用,利用率提高100%(刀片形狀改進如圖6和圖7所示)。

圖7 現在用的刀片形狀

圖6 以前用的刀片形狀

(2)有效控制了刀片的損耗,提高了生產率,節約了成本(表2和表3)。

表2 定徑機架改進前后對比

表3 脫管機架改進前后對比

(3)壓刀塊使用壽命得到提高(表4)。

表4 壓刀塊改進前后對比

5 結語

經過相當長時間的使用,實踐證明,改進刀具對提高產品定徑質量和生產效率有著很大的成效;同時車間的生產更為流暢,最終實現了節約成本,為滿足熱軋的生產打好了基礎,也為后續生產特殊螺紋產品奠定了良好的質量基礎。通過后續的管螺紋加工的追溯,其生產效率提高20%以上,同時成品率提高30%以上,下井質量也得到了很好的保證。

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