鄭素瑞
(陽泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司發(fā)供電分公司檢修工區(qū),山西陽泉045000)
陽煤發(fā)供電分公司第三熱電廠礦區(qū)熱網(wǎng)北路系統(tǒng)接帶近300萬m2的供暖面積,配置4臺循環(huán)水泵,其中1#、2#、3#泵型號為14SH-6Z,設(shè)計流量為1 150 m3/h,設(shè)計揚(yáng)程為140 m,電機(jī)功率為710 kW,1#泵設(shè)計為工頻運(yùn)行,2#、3#泵設(shè)計為變頻一拖二運(yùn)行;4#泵型號為OS300-560B,設(shè)計流量為850 m3/h,設(shè)計揚(yáng)程為140 m,電機(jī)功率為450 kW,設(shè)計為工頻運(yùn)行。同時配置4臺管殼式換熱器,換熱面積為300 m2、220 m2各兩臺。
系統(tǒng)運(yùn)行時,需要投運(yùn)換熱面積為220 m2和300 m2的換熱器各一臺,啟動設(shè)計流量為1 150 m3/h的水泵兩臺,其中工頻、變頻各一臺。如果1#泵工頻運(yùn)行、2#泵變頻運(yùn)行,從運(yùn)行工況分析,主要存在以下問題:
(1)僅1#泵(工頻)運(yùn)行,出口門開度約1/4時,軸承部位振動值達(dá)10絲以上,運(yùn)行電流達(dá)到額定值(81 A)。調(diào)整出口門開度約1/5時,振動有所下降,但出口逆止門頻繁動作,系統(tǒng)流量最大1 500 m3/h,滿足不了供暖需要,且電耗大。
(2)僅2#泵(變頻)運(yùn)行,軸承部位振動值均在5絲以內(nèi),運(yùn)行非常穩(wěn)定。但流量最大1 800 m3/h,同系統(tǒng)需求流量2 200 m3/h還有一定差距。
(3)1#泵(工頻)、2#泵(變頻)并列運(yùn)行,1#泵出口門開度約1/5,2#泵頻率維持45 Hz,系統(tǒng)流量能夠達(dá)到2 300 m3/h,供暖效果能夠滿足要求,但系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性下降,廠用電率升高。
通過對上述問題的分析,我們將對1#泵的葉輪進(jìn)行車削改造,降低其揚(yáng)程,使其能夠與變頻泵并列運(yùn)行,提高系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性和經(jīng)濟(jì)性。
由渦輪機(jī)工作理論可知,在轉(zhuǎn)速不變的情況下,改變?nèi)~輪直徑可以達(dá)到調(diào)節(jié)揚(yáng)程的目的。由此,我們將通過計算確定葉輪的最佳直徑。
實際運(yùn)行中,1#泵工頻運(yùn)行出口壓力最高為0.75 MPa,最低為0.55 MPa,因此我們將泵的揚(yáng)程分別設(shè)定為80 m和60 m進(jìn)行如下計算:
(1)已知:泵的設(shè)計揚(yáng)程H=140 m,葉輪設(shè)計直徑D=660 mm,則當(dāng)H1=80 m、H2=60 m時,D1、D2分別為多少?
根據(jù)公式:H1/H=(D1/D)2,求得D1=499 mm;
根據(jù)公式:H2/H=(D2/D)2,求得D2=432 mm。
(2)已知:泵的設(shè)計流量Q=1 150 m3/h,葉輪設(shè)計直徑D=660 mm,則當(dāng)D1=499 mm、D2=432 mm時,Q1、Q2分別為多少?
根據(jù)公式:Q1/Q=D1/D,求得Q1=870 m3/h;
根據(jù)公式:Q2/Q=D2/D,求得Q2=753 m3/h。
(3)已知:泵的配用功率N=710 kW,葉輪設(shè)計直徑D=660 mm,則當(dāng)D1=499 mm、D2=432 mm時,N1、N2分別為多少?
根據(jù)公式:N1/N=(D1/D)3,求得N1=307 kW;
根據(jù)公式:N2/N=(D2/D)3,求得N2=200 kW。
根據(jù)上述計算對比,當(dāng)葉輪直徑為499 mm時,泵的揚(yáng)程能達(dá)到運(yùn)行要求,且泵的流量與設(shè)計值最為接近,經(jīng)過綜合考慮,我們留出15%的裕量,將葉輪直徑確定為580 mm。按照以上公式校核,能夠得出對應(yīng)的揚(yáng)程為108 m,流量為1 010 m3/h,配用電機(jī)功率為482 kW。
從以上數(shù)據(jù)能夠看出,葉輪直徑由660 mm降至580 mm后,泵的揚(yáng)程、流量、配用功率均有所下降,但與變頻泵并列運(yùn)行的工況是否穩(wěn)定、能否滿足供暖要求還需通過試驗來檢驗。
為了確定1#泵的最大流量、1#/2#泵并列運(yùn)行的最大流量以及系統(tǒng)運(yùn)行是否穩(wěn)定,我們進(jìn)行了調(diào)整試運(yùn),具體情況如下:
1#泵停運(yùn),2#泵變頻運(yùn)行,出、入口門全開,頻率42 Hz,電流45 A,系統(tǒng)流量1 650 t/h,軸承部位振動值如表1所示。

表1 軸承部位振動值1 單位:絲
啟動1#泵,入口門全開,出口門開啟約1/5,電流40 A;2#泵頻率42 Hz,出、入口門全開,電流45 A;系統(tǒng)流量為2 050 t/h;兩臺泵運(yùn)行穩(wěn)定,軸承部位振動值如表2所示。

表2 軸承部位振動值2 單位:絲
運(yùn)行穩(wěn)定后,保持2#泵頻率不變,緩慢開啟1#泵出口門至全開,電流最大為54 A,系統(tǒng)流量為2 308 t/h;兩臺泵運(yùn)行平穩(wěn),軸承部位振動值如表3所示。
運(yùn)行穩(wěn)定后,1#泵運(yùn)行工況保持不變,逐漸增加2#泵頻率。當(dāng)2#泵頻率升至45.5 Hz時,系統(tǒng)流量、壓力變化不大。

表3 軸承部位振動值3 單位:絲
由以上試驗得出1#、2#泵并列運(yùn)行時,系統(tǒng)最大流量為2 308 t/h。
運(yùn)行穩(wěn)定后,1#泵運(yùn)行工況保持不變,逐漸降低2#泵頻率。當(dāng)2#泵頻率降至10 Hz時,系統(tǒng)流量降至1 373 t/h。之后,維持1#泵運(yùn)行工況保持不變,緩慢關(guān)閉2#泵出口手動門至全關(guān),系統(tǒng)流量升至1 827 t/h。1#泵軸承部位振動值如表4所示。

表4 軸承部位振動值4 單位:絲
由此得出1#泵單獨(dú)運(yùn)行,系統(tǒng)最大流量為1 827 t/h。
另外,從試驗過程中流量變化情況還得出1#、2#泵并列運(yùn)行,當(dāng)2#泵頻率降至28 Hz時,2#泵出力基本降至0;當(dāng)2#泵頻率低于28 Hz時,系統(tǒng)流量將低于1#泵的最大流量。這也說明如果1#、2#泵并列運(yùn)行,2#泵的頻率不能低于28 Hz。
(1)1#泵葉輪車削后,無論是單臺泵運(yùn)行還是與2#泵并列運(yùn)行,逆止閥頻繁動作、出口門不能全開的問題已經(jīng)得到解決,軸承部位的振動值大大降低,運(yùn)行穩(wěn)定性大大提高。
(2)1#泵葉輪車削后,工頻運(yùn)行最大電流為54 A,比改造前的80 A下降了26 A,每天可節(jié)電約3 200 kW·h,整個供暖季能夠節(jié)電約48萬kW·h,如果按0.5元/kW·h計算,整個供暖季能夠節(jié)約24萬元,經(jīng)濟(jì)效益明顯。