孟整華,焦春,張守峰,陶祥玉
(山西平陽重工機械有限責任公司,山西侯馬043003)
為實現徑向柱塞泵的電液比例排量控制及恒功率控制,某學院參考國外BOSCH 公司的兩種閥的基本結構原理,設計了比例排量閥和恒功率閥,并由某工廠研制、試驗。
某公司在試制過程中不斷改進工藝、精細工藝、攻克加工難點、提高制造精度,在產品的主要部位、關鍵尺寸基本滿足設計要求的前提下,產品性能仍不理想。該學院老師不斷對閥口加以改進,產品試驗特性有所改善?,F將有關閥口設計改進情況、實驗效果予以分析,明確主攻關方向。
原始設計見圖1。

圖1 原始閥口設計圖
閥口“O”位為進液口正遮蓋0.3 mm(圖1 示點A),閥口點B 正遮蓋0.3 mm。此種閥口設計,試驗時閥不能工作,除在初期研制時,由于液壓器件分廠條件有限,加工閥孔精度、撥叉精度達不到設計要求的工藝因素外,對該問題分析如下:
(1)閥芯裝配在正確“O”位時,徑向柱塞泵的大控制柱塞腔進液被0.3 mm 遮蓋阻斷,徑向泵運轉后靠小控制柱塞推動定子,帶動閥芯向左運動,大控制柱塞腔才能進液,并將定子推到最大偏心處。
(2)比例電磁鐵加電流,撥叉帶動閥芯向右運動0.6 mm 時,閥口點B 才能進入工作狀態,此時大控制柱塞腔進液又被阻斷,形不成連續液流,因此閥不能正常工作。
由該學院老師進行的第一次改進設計見圖2。

圖2 第一次改進后閥口設計圖
(1)此改進設計為典型的B 型液壓半橋,增加一個回液阻尼,見圖3。

圖3 第一次改進后設計簡圖
R1為B- B 截面阻尼,R2為閥口可變阻尼,R3為A-A 截面回液阻尼,由于閥口工作行程很小,故R3可以認為是一個固定阻尼。
(2)改進設計的比例排量閥、恒功率閥均可以實際變量,但變量范圍小,比例排量閥只能相當于總排量的1/2,恒功率閥實驗特性曲線看不出折線。
第二次改進,該學院老師的意見是增大阻尼R1,B-B 截面尺寸由11.8 mm 改為11.9 mm。由于在已有閥芯上無法實現,故改為減小阻尼R3,在A-A 截面11.8 mm 尺寸垂直位置再加11.8 mm 兩個扁面。
第二次改進試驗結果是:比例排量閥排量變化范圍增大,約為全排量的2/3,恒功率閥功率控制范圍16 ~23 kW,能看出折線的轉折點,但是實驗特性曲線線性不夠好,變量范圍仍不理想。
(1)方案1:增大阻尼R1,圖2 中B-B 截面由11.8 mm 改為11.9 mm,減小阻尼R3,圖2 中A-A截面由11.8 mm 改為11.5 mm。
(2)方案2:采用A 型半橋結構,改進設計見圖4、5。

圖4 第三次改進設計圖

圖5 第三次改進設計簡圖
(3)A 型半橋方案及簡要分析
設閥口兩側預開度均為y0=0.5,位于閥套三角槽中部(由于R3流通面積遠大于R2流通面積,暫忽略其影響)。
當閥芯位移為y 時,從大控制柱塞流出流量Q2增加流過阻尼R1的Q1減少,大控制柱塞腔實際流出量為:Q=Q2-Q1

注:三角形閥口過流面積表達式應為:A(y)=ny2tanβ,上式中使用的是面積增益2nytanβ。

流量增益Kqo:

壓力增益Kpo:

流量-壓力系數Kco

(4)對B 型液壓半橋簡要分析
根據B 型液壓半橋有關理論,B 型液壓半橋的增益為A 型半橋的一半,即:

(5)對第三次改進方案的綜合評價
第三次改進方案1 仍為B 型半橋,按第二次改進實驗效果,可以認為將進一步向好的方向轉化,擴大變量范圍。
第三次改進方案2 為A 型半橋,流量增益比B型半橋大一倍,回路速度增益也大一倍,壓力增益提高一倍,表示靈敏度將提高,回路的力增益也提高一倍。
但是,由于從B 型改為A 型,系統變動力度較大,A 型半橋是否與該系統匹配,有待實驗證明。
為了盡早突破比例排量閥、恒功率閥的技術難關,建議采用第三次改進的兩種閥芯試制方案,然后與第二次改進方案已試閥配套進行試驗。盡快成功實現比例排量閥、恒功率閥試驗,彌補國內市場的缺憾。
【1】機械工程手冊編輯委員.機械工程手冊:第5 卷[M].北京:機械工業出版社,1983.
【2】賀正輝.液壓流體力學[M].太原:太原工學院液壓傳動教研室,1980.
【3】雷天覺.液壓工程手冊[M].北京:機械工業出版社,1990.