陳桂玲,王
(1. 鄂爾多斯市世正工貿有限公司,內蒙古 鄂爾多斯 010321;2. 蘭州瑞原混凝土有限公司,甘肅 蘭州 730207)
鄂爾多斯市唐家會煤礦選煤廠產品倉主體工程采用滑模技術施工,筒倉是外徑為 30m、壁厚為 0.5m 的兩個筒倉,滑模的施工混凝土總量為4000方,混凝土采用預拌混凝土。在施工過程中混凝土澆筑采用分層澆筑,共分4層,平均每層為 30mm,滑模采用提升架,澆筑到 1.2m 后就進行滑模澆筑,平均 2h 進行滑模一次,平均高度為 30mm。
(1)水泥:采用 P·O42.5 旋窯生產,進場檢驗各項指標合格。
(2)砂子:選用中砂,細度模數為 2.5~2.7,控制含泥量 3% 以內。
(3)石子:選用碎石 5~31.5mm 連續級配,含泥量不大于 1%,針片狀含量不大于 5%,壓碎指標控制在 10% 以內。
(4)粉煤灰:采用達電的Ⅱ級灰,保證粉煤灰的細度和需水量比,避免出現結塊和潮濕的現象。
(5)外加劑:選用聚羧酸減水劑。使用前具備廠家的合格證及檢驗報告,進場進行批次檢驗并試配混凝土,保證混凝土的質量穩定。大量試驗滿足滑模混凝土可滑性要求。
(6)水:采用飲用水。
滑模部位的混凝土施工工藝比較復雜,混凝土要求為強度等級 C40 的預應力混凝土,必須具有早強、快硬的特點,初凝時間為 6h,終凝時間為 8h。通過大量試驗,確定采用聚羧酸減水劑。混凝土的坍落度不能太大且要充分滿足施工泵送要求。由于攪拌站距離施工現場30來公里,運輸距離長,同時氣溫高,導致坍落度損失大,給混凝土施工造成困難,為了解決以上問題,除了使用聚羧酸減水劑外,選用活性高的礦物摻合料,加大水泥用量,使水泥的水化熱可以積極加速混凝土凝結并加快強度增長。
根據試驗最終確定施工配合比,詳見表1,混凝土的力學性能檢測結果見表2(見 P71)。

表1 施工配合比 kg/m3

表2 28d 標準養護試塊數據
經實測,混凝土的初始坍落度為 220~230mm,1.5h 坍損不大,3h 之內也有 190mm,能夠滿足其工作性能的要求。混凝土抗壓強度全部達到預期效果,滿足預應力張拉的條件。
本工程在混凝土設計中要對攪拌站和混凝土運輸工序嚴格控制。澆筑厚度不超過 30cm;混凝土澆筑后的振搗要避免觸碰模板和鋼筋;混凝土在高溫條件下會持續升高自身溫度,所以必須使用有效方法對模內溫度進行控制,積極使用摻合料,盡量使用溫度較低的水拌制混凝土;在混凝土施工后要注意灑水養生。
本工程所用混凝土的坍落度、凝結時間、強度等各項指標均滿足設計要求。硬化后混凝土 28d 的養護標準試塊、同條件試塊均達到預期的效果,滿足預應力張拉的條件。經過十個晝夜的努力,滑模施工順利完成,澆筑后混凝土沒有出現滑剪和塌邊現象,各項指標都滿足要求受到施工單位、監理單位和建設單位的一致表揚。