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東灘煤礦供電系統無功補償問題的分析與研究

2018-12-05 11:58:34王德強
山東煤炭科技 2018年3期
關鍵詞:系統

王德強

(兗州煤業股份有限公司東灘煤礦,山東 鄒城 273500)

1 引言

東灘煤礦35kV變電所是礦井的供電樞紐,以兩回35kV級LGJ-240架空線路供電,分別引自上級羅廠變電所兩段母線。礦內設有一座裝機容量42000kW的東灘電廠,東灘電廠1#、2#聯絡線通過YJV22-26/35kV-3×300電纜經東灘煤礦35kV變電所35kV母線并網發電。35kV變電所另有1路35kV級饋電線路供鐵東變電所。

35kV變電所35kV母線為單母線分段供電方式,采用12臺室內35kV級8DA10型SF6充氣柜。6kV母線采用單母線分兩段供電方式,采用62臺NXAirS型6kV真空開關柜。上述設備均可遠程遙控。

35kV變電所現有SFFZ9-35/6.3kV雙分裂繞組變壓器共三臺,2臺20000kVA、1臺16000kVA。正常時二臺投入運行。

35kV變電所有6kV級主井諧波裝置2套、SVC裝置2套,上述設備的投運改善了礦井供電質量、提高了礦井供電能力。

正常情況下,礦井供電系統和鐵東變電所的主要用電量來自東灘電廠。當電廠發電功率不能滿足礦井和鐵東變電所用電負荷時,礦井供電系統自濟寧電網下載有功功率;當電廠發電功率大于礦井和鐵東變電所的用電負荷時,剩余電量送至電網。同時,電網對礦井用電無功功率還起到平衡調節作用。

變電所主要地面負載有主井提升機(直流2×2935kW)、副提升機(直流2×1700kW)、壓風機、風井通風機、選煤廠以及辦公區和生活區生活用電等。其中主井提升機運行時的無功分量較高,單臺無功分量為6M、短時峰值為7M;副井提升機運行時無功分量0.7M,短時峰值1M。

現有無功補償裝置實測運行總功率為-9200kvar,其中:H3=-4000kvar、H5+H7=-3000kvar(裝于主井)、H11=-2200kvar。

2 實際運行情況的檢測與分析

2.1 6kVⅠ段母線無功及功率因數檢測與分析

系統電壓5.89~6.26kV,負荷電流700~1400A。隨著主井提升機的運行,系統電流、電壓有較大的周期性波動。電壓的波動幅值300V左右,電流的波動幅值520A左右,波動周期1.5min左右。

圖1 Ⅰ段母線電壓與電流曲線圖

圖2 Ⅰ段母線無功功率及功率因數曲線圖局部放大

2.2 6kVⅡ段母線無功及功率因數檢測與分析

系統電壓5.96~6.28kV,系統負荷電流640~1120A。與Ⅰ段母線情況一樣,Ⅱ段母線也存在周期性波動。電壓的波動幅值350V左右,電流的波動幅值550A左右,波動周期1.5min左右,對系統的穩定運行有一定的不利影響。

圖3 Ⅱ段母線電壓及工作電流曲線圖

圖4 Ⅱ段母線無功功率及功率因數

無功功率的波動范圍-1.8~6.5Mvar,功率因數波動范圍0.85~1。由于系統內補償裝置的容量相對不足,加之TCR的跟隨特性較差,Ⅱ段母線存在間歇性欠補和過補,過補容量在1.8M左右,對系統的安全運行有不利影響。

2.3 35kV側有功、無功和功率因數檢測與分析

(1)電廠1#聯絡線。有功功率:15.6~16.3MW,無功功率:4~6Mvar,功率因數:0.93~0.97,各項參數比較穩定。

(2)電廠2#聯絡線。有功功率:16.9~17MW,無功功率:4.6~7.6Mvar,功率因數:0.9~0.96,各項參數比較穩定。

(3)鐵東線。有功功率:9.3~9.5MW,無功功率:3.9~4Mvar,功率因數:0.92~0.93,各項參數比較穩定。

(4)井下檢修時段東灘Ⅱ線。向系統反送有功功率12~14MW,無功功率5Mvar,功率因數:0.92~0.94,各項參數比較穩定。

(5)井下生產時段東灘Ⅱ線。隨主井提升機的工作,反送電網有功功率在1~8MW之間波動,隨著有功功率的波動,功率因數在0.1~0.8之間波動。無功功率波動范圍為4~7Mvar,波動量相對較小。

3 系統存在的主要問題

根據檢測結果,結合東灘煤礦供電系統現有狀況,分析得出系統存在的主要問題如下:

(1)由于主井提升機運行時的無功功率較大(約有6M,短時峰值為7M),當主井提升機運行時,現有補償裝置總容量不足,造成主變壓器負荷功率因數在0.82~1之間頻繁周期性波動。由于波動周期較短,變電所監控屏上顯示系統功率因數接近1,其數值不真實,實際存在間歇性欠補和過補。

(2)6kV系統電壓頻繁周期性波動,波動幅值350V左右,波動周期1.5s左右。不利于系統的安全穩定運行,可能影響系統內用電設備的效率。

(3)現有的SVC系統服務年限長,設備老化。尤其是6kVⅡ段母線上的SVC跟隨性能較差,隨著主井提升機的間歇運行,Ⅱ段母線出現約2M的間歇性過補償,對系統的安全穩定運行不利。

(4)由于礦井有功功率波動較大,有功功率又主要來自電廠,流經東灘Ⅱ線的有功分量很小,有時甚至為零,造成該線路上的功率因數在0.1~0.8之間波動,距電力部門要求的平均功率因數達到0.9以上的考核標準相差甚遠。

(5)現有的無功補償系統的調整檢測點在主變壓器的6kV側,而35kV側又有轉供鐵東變電所的1路線路和東灘電廠的2路并網線路,現有補償系統無法實現對計量考核點處的功率因數調節。

4 解決辦法

由于東灘35kV變電所進、出線路較多,加之主井提升機運行時產生的無功功率高,對系統的無功平衡沖擊大,綜合考慮各方面的因素,東灘煤礦采用2套6kV/6M的SVG無功補償設備,以穩定6kV母線電壓和提高功率因數為控制目標運行。當檢測到主變壓器35kV側的功率因數較低時,需將6KVⅡ段SVG轉為以35kV側功率因數為控制目標運行,以提高35kV并網側的功率因數,同時單臺SVG無功補償設備在以35kV側的功率因數為調節目標運行時,也將兼顧6kV側的電網電壓。通過上述控制策略的實施和應用,基本解決了東灘煤礦供電系統無功補償存在的問題。

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