侯豐玲
(河南能源義煤公司常村煤礦,河南 義馬 472300)
常村煤礦是多年的老礦,井下環境差,運輸線路長而復雜。實際生產中,刮板輸送機運轉時經常轉動不靈活或卡住,使電動機負荷太大或頻繁超過額定電流;由于井下運送物料時灰塵和煤塵大,物料極易泄漏進入電機內部,使電機絕緣降低,從而使電機的允許溫升降低;其次電動機風扇丟轉或風帽經常被堵,將使電動機過載,電動機一旦發生故障多數就是燒毀。該礦大修的電動機百分之九十以上是因過電流而引起的,電動機出力增大,或被卡住不轉或轉速急劇下降,使電動機電流猛增而過熱,長時間過負載運行,定子電流大大超過額定電流,電動機過熱導致燒毀。所以對電動機內部溫度有效的檢測,及時切斷電源,是防止電動機燒毀的關鍵。而市場上一些加裝熱保護系統的電動機,只是每一相中加裝一個熱敏元件,只有在這一相發熱到規定溫度時才能切斷電源,不能完全檢測到每個線圈的溫度。當每相繞組局部溫度過高時,電源不能及時切斷,也會造成電動機燒毀,這類熱保護裝置效果不明顯,電動機燒毀問題還是不能得到有效的解決。
常村煤礦對40T刮板輸送機電動機經過多次探索和研究,發現加裝熱敏元件能起到電動機溫度檢測的作用。熱敏元件是一種用雙金屬片作為感溫元件的溫控器,電器正常工作時,雙金屬片處于自由狀態,觸點處于閉合/斷開狀態,當溫度升高至動作溫度值時,雙金屬元件受熱產生內應力而迅速動作,打開/閉合觸點,切斷/接通電路,從而起到熱保護作用。當溫度降到重定溫度時觸點自動閉合/斷開,恢復正常工作狀態。加裝后電動機的每一相的繞組發熱時,就能及時動作;切斷電源,使電動機停止運轉,不至于燒毀。該礦對燒毀的40T刮板輸送機電動機進行改造,把電動機的12個組繞線全部加裝熱敏元件,充分檢測每組繞組的溫度以達到解決電動機屢次燒毀的問題,加裝的熱敏元件還具有記憶功能,只有當溫度降至規定范圍內才能再次運轉,從而保護電機不被燒毀。
該礦井下40T刮板輸送機的電動機都是防爆設備,改造前就做好了防爆性能的保護。為了保持電動機原防爆安全性能,在改造時,不改動原防爆接線盒,加裝溫度控制系統的出線,由原電機接線柱代用,電動機的六個接線頭由電動機內部連接(改為星型或三角接頭)后再接到電動機的接線盒的三個接線柱上,剩余的三個接線柱連接溫控線。采用帶控制線的6芯動力電纜與開關連接,電動機內部的12個熱敏元件全部串聯,并且與開關的2.9線連接。當電動機正常運行時熱敏元件與開關的2.9線接通,開關正常工作;當電動機其中一個熱敏元件探測到溫度過高時,熱敏元件立即產生動作,開關控制回路切斷,電動機停止工作。根據該礦電動機絕緣材料B級的耐溫性質,此次采用的熱敏元件檢測的溫度范圍是:90~40°C,電動機溫度高于90°C時,電路自動斷開,該熱敏元件帶有記憶功能,如溫度未降至設定溫度時,人為無法啟動電動機,只有當電動機溫度降至40°C時電路閉合,熱敏元件自動復位,熱保護系統電路接通,開關自動復位,電動機可以再次工作,啟動電動機運轉。

圖1 40T刮板輸送機電動機熱保護改造電路圖
按照上述技術,常村煤礦對40T刮板輸送機電動機進行了改造,投入井下使用后,通過近2個月的觀察,沒有再出現因電動機過熱燒毀的現象,此次改造能阻止電動機的燒毀,有效降低刮板輸送機電動機維修率,優化井下運輸管理,保障了井下生產的正常開展。
(1)改造效果明顯。此次改造可以保障井下刮板輸送機的安全運輸,約束人為違規操作現象,規范刮板輸送機的管理和維護,有效地阻止輸送機過載運行,從而降低刮板輸送機電動機的損壞和維修率。
(2)改造過程簡單。在維修電動機時就可以改造,非常方便和快捷,并且還維持了原電動機的安全防爆性能,確保改造后的電動機在特殊環境下安全運轉。
(3)經濟效益突出。大型電動機價格昂貴,損壞后維修費用極高,造成企業成本增加。常村煤礦以往修理一臺40T刮板輸送機的電動機需要90個小時,消耗材料費4000余元,共計9000余元。現在改造一臺電動機只需200元,節約資金8800余元。
該礦通過對40T刮板輸送機電動機的改造,發現此技術還可以用于其他型號的電動機,用相同的方法改造后,一樣可以起到電動機熱保護效果,使用范圍廣泛,有很好的推廣應用效果。
電動機的保護是確保井下刮板輸送機正常運行的重要手段,其涉及電氣裝置和機械設備可靠、正常運轉的關鍵之一,通過對40T刮板輸送機電動機的改造和應用,降低刮板輸送機故障率和人力、財力的支出,保障井下生產的安全運輸。