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排氣熱量回收裝置的整車試驗研究

2018-12-08 06:24:26方澤軍王斌劉欣劉學柱馬相明
汽車零部件 2018年11期
關鍵詞:發動機

方澤軍,王斌,劉欣,劉學柱,馬相明

(北京汽車股份有限公司汽車研究院,北京 101300)

0 引言

汽車保有量的大幅增加,使得燃油消耗急劇增長。隨著時間的推移,石油的供需矛盾必將越來越突出,節能減排已成為當前內燃機發展的難點和方向,出現了許多新的汽車動力形式和內燃機技術,其原因主要有:(1)汽車結構和功能改革,應用新技術來改善燃燒性能,如發動機新型電噴技術、稀薄燃燒技術等;(2)尋找新能源代替石油燃料,如氫燃料、甲醇、乙醇燃料、電動汽車等;(3)發動機熱量回收技術,如渦輪增壓技術、排氣回收再利用等[1]。相關研究表明:發動機轉變為有效功的熱當量占燃料燃燒發熱量的30%~45%(柴油機)或20%~30%(汽油機),以廢氣形式排出到車外的能量占燃燒總能量的55%~70%(柴油機)或70%~80%(汽油機)[2],汽車燃料燃燒釋放的能力,高達三分之一的能量通過汽車排氣損失了。因此,排氣熱量回收的利用空間巨大,如果能充分利用這部分能量,對于汽車節能大有益處,是降低汽車能耗的有效途徑之一。其中熱導熱技術(Exhaust Heat Recovery System,EHRS)具有熱量回收效率高、經濟性好等優點,具有很好的應用前景。

1 排氣熱量回收技術研究現狀

依據熱力學第二定律:功熱轉化不可逆,即熱不可能全部無條件轉化為功[3]。由于汽車排氣的熱量較低,為較低級能量,可轉化為功的部分有限,利用起來非常困難。目前汽車行業對排氣熱量回收利用主要有以下幾種技術路線:渦輪增壓技術、熱導熱技術(Exhaust Heat Recovery System,EHRS)、熱導電技術(Thermal Conductivity Technology,TEG)、有機郎肯循環技術(Organic Rankine Cycle,ORC)、空調制冷等。

渦輪增壓技術。發動機熱量回收利用最成功的技術是渦輪增壓,排氣推動渦輪高速運轉并通過壓氣機壓縮空氣,提高了氣缸的進氣量,從而使發動機輸出功率增大,發動機動力性、經濟性、排放性得到改善,是新時代發動機節能減排的核心關鍵技術之一[4]。

熱導電技術(TEG)。利用排氣熱量發電的方法基本有3種:利用半導體溫差發電、蒸汽動力發電和廢氣渦輪發電。其中利用塞貝克效應實現溫差發電研究較廣泛,在使用熱電材料的余熱回收系統中,沒有運動部件,結構簡單,質量輕。通過把無用的熱能轉化為電能實現熱量再利用,TEG技術受制于其極低的熱電轉化效率和昂貴的成本,目前大多處于實驗中,日本Nissan公司[5]研制的一種排氣溫差發電器可回收11%的排氣余熱,美國Hi-Z公司[6]對康明斯柴油機進行了排氣余熱溫差發電研究,并從中得到2 000~4 000 W的功率。

有機郎肯循環技術(ORC)。有機郎肯循環使用有機物作為工質,吸收排氣熱量,蒸發汽化后進入膨脹機輸出機械功,該機械功可以驅動發電機發電,也可以通過傳動裝置將有用功疊加到發動機曲軸上。寶馬公司開發的汽油機內置蒸汽機構、本田公司在車上進行了有機郎肯循環余熱利用試驗、康明斯也在進行余熱驅動有機郎肯循環發電的研究[7]。通過郎肯循環實現將熱能轉化為機械能或電能,控制過程復雜、體積龐大,更適合商用車。

空調制冷。代替傳統發動機驅動壓縮機制冷,通過排氣余熱驅動制冷,文獻[8]中對國外發動機排氣熱量制冷技術的研究情況進行了介紹,其中相對比較成熟的技術包括固體吸附式、溶液吸附式和金屬氫化物制冷技術,在排氣熱量利用方面具有前景。

熱導熱技術(EHRS)。將排氣的余熱直接以熱能的形式回收,將排氣余熱導入發動機,改善發動機冷啟動性能,加快發動機暖機速度,改善整車燃油經濟性和排放。熱導熱技術由于熱能直接利用,其回收效率高,同時,利用熱交換器進行熱量回收。閥門控制方式分3種:真空泵、電控馬達、自適應石蠟。熱導熱技術成熟,應用難度降低。這種余熱利用技術優點是不需要在汽車上增加熱源,不增加發動機本身熱量消耗,成本較低,經濟性好,具有很大的實際應用意義[8]。目前EHRS技術在標志雪鐵龍、韓國現代、日本豐田等車型上有應用。

2 EHRS裝置介紹

此排氣熱量回收裝置(EHRS)為熱導熱技術,結構示意圖如圖1所示。

基本原理為一個氣液熱交換器,串聯于排氣管之間,高熱發動機排氣進入管道,通過熱交換器對EHRS進出水介質進行加熱,余熱回收持續進行,加熱后的水進入發動機外循環能加快發動機溫升,當冷卻液溫度達到發動機的需求溫度后,回收的排氣熱量對發動機冷卻系統來說成為有害熱負荷,所以需要控制EHRS裝置熱回收利用的開啟或關閉,中間通過自適應石蠟閥門來控制EHRS的兩種不同工作模式:當閥門關閉時,進入熱量交換回收工作模式,提高發動機外循環的水溫;當EHRS進水管冷卻液水溫達到一定溫度時,閥門開啟,進行旁通工作模式不再進行熱量回收。石蠟控制的閥門由于易于集成、成本低,應用廣泛,石蠟閥門的開啟與冷卻液溫度有關,該裝置設定進水溫度達到80~85 ℃時閥門開啟進入旁通模式。

圖2為EHRS系統連接原理圖。EHRS裝置氣態端與發動機排氣串聯,EHRS裝置液態端與發動機冷卻水外循環水路串聯。通過EHRS裝置的排氣溫度越高回收熱量越多,熱利用效率更高,因此在整車布置空間容許情況下裝置盡量靠近發動機,為了避免EHRS裝置對發動機催化器啟燃的不良影響,裝置需布置在催化器總成之后。

3 整車試驗研究

3.1 試驗準備、樣車改制

此次試驗基于一臺乘用車進行整車EHRS搭載驗證,原車發動機參數圖見表1,EHRS裝置安裝于排氣系統催化器后,EHRS進水管、出水管與發動機外循環出水管串聯,通過橡膠軟管連接,使用卡箍和密封膠保證管路密封性,溫度監測布點在4處,如圖3所示,分別為EHRS裝置進水溫度、EHRS裝置出水溫度、發動機外循環出水溫度、發動機外循環回水溫度,另外通過發動機EMS讀取發動機溫升數據。

表1 汽油發動機基本參數

圖3 溫度監測布點

3.2 試驗方法

整車試驗采用NEDC標準工況,在常溫和低溫(-7 ℃)分別進行,測試整車油耗和排放,并對相關溫度監控點溫度數據進行采集。

常溫試驗:即按照GB 18352.5-2013 Ⅰ型試驗,常溫下冷啟動后排氣污染物排放試驗、油耗試驗,采用NEDC工況循環,驗證EHRS在常溫環境下對整車排放、油耗的影響。原車試驗時監測發動機內循環出水溫度,發動機外循環出水、進水溫度;搭載EHRS后試驗監測發動機內循環出水溫度、發動機外循環出水、回水溫度、EHRS系統進水、出水溫度。

低溫試驗:即按照GB 18352.5-2013 Ⅵ型試驗,低溫(-7 ℃)下冷啟動CO和THC排放、油耗試驗,采用NEDC工況循環,驗證EHRS在低溫環境下對整車排放、油耗的影響。原車試驗時監測發動機內循環出水溫度,發動機外循環出水、進水溫度;搭載EHRS后試驗監測發動機內循環出水溫度、發動機外循環出水、回水溫度、EHRS系統進水、出水溫度。

4 試驗結果

4.1 整車油耗、排放

如表2所示:在常溫環境下,安裝EHRS后,整車油耗降低1.81%、THC排放量降低13.73%、NMHC排放量降低11.63%、NOx排放量降低26.19%、CO排放量增加7.06%。如表3所示:在低溫環境下,安裝EHRS后,整車油耗降低3.6%,CO排放量降低18.42%,THC排放量降低25.31%。

表2 整車油耗排放(常溫試驗)

表3 整車油耗排放(低溫試驗)

4.2 發動機溫升

圖4所示為常溫試驗發動機溫升情況,以水溫達到80 ℃作為暖機標準,搭載EHRS比原車暖機時間減少約18 s;NEDC第155 s左右,EHRS對溫升影響開始逐步增加,EHRS關閉前(EHRS進水溫度達到80~85 ℃關閉),NEDC工況平均水溫比原車高2 ℃左右。

圖5所示為低溫試驗發動機溫升情況, 以水溫達到80 ℃作為暖機標準,搭載EHRS比原車暖機時間減少約80 s;NEDC第150 s左右,EHRS溫升影響開始顯現,EHRS整個冷機循環均未關閉,平均水溫比原車高6 ℃左右。

4.3 EHRS水溫

如圖6所示:在常溫NEDC試驗時,EHRS出水、進水溫度差(溫升)平均值為18.5 ℃。如圖7所示:在低溫NEDC試驗時,EHRS出水、進水溫度差(溫升)平均值為15.1 ℃。試驗表明EHRS裝置通過氣液熱交換,對發動機外循環水進行了加熱,余熱進行了回收利用,在常溫和低溫NEDC試驗下,水溫分別平均提高18.5 ℃和15.1 ℃。

5 結論

(1)安裝EHRS裝置后,整車油耗在常溫和低溫試驗中,節油率分別為1.81%和3.6%,尾氣排放得到改善。

(2)安裝EHRS裝置后,常溫試驗時,發動機比原車暖機時間減少約18 s,NEDC工況平均水溫比原車高2 ℃左右;低溫試驗時,發動機比原車暖機時間減少約80 s,平均水溫比原車高6 ℃左右。

(3)EHRS裝置本身:在常溫試驗時,出水、進水溫度差(溫升)平均值為18.5 ℃;在低溫試驗時,出水、進水溫度差(溫升)平均值為15.1 ℃。

(4)在NEDC工況下,EHRS能降低整車油耗、改善整車排放,加快發動機的溫升速度,能加熱外循環水溫,起到排氣熱量回收再利用作用。但EHRS裝置搭載整車的綜合耐久性能有待進一步驗證,該系統對排氣背壓的影響、發動機冷卻系統及整車熱平衡性能的影響都有待進一步研究。

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