姚允
(安徽江淮汽車集團股份有限公司重型車分公司,安徽合肥 230022)
鑄造是將金屬熔煉成符合一定要求的液體并澆進鑄型里,經冷卻凝固、清整處理后得到有預定形狀、尺寸和性能的鑄件的工藝過程[1]。被鑄物質多為原為固態但加熱至液態的金屬(例如銅、鐵、鋁、錫、鉛等);模的材料可以是沙、金屬甚至陶瓷,為了滿足不同要求,使用的方法也會有所不同。
鑄造是比較經濟的毛坯成形方法,對于形狀復雜的零件更能顯示出它的經濟性[2],如汽車發動機的缸體和缸蓋等。對于一些因為結構復雜但內部不需要加工的零部件,基本上使用鑄造來生產。另外,鑄造的零件尺寸和質量的適應范圍很寬,金屬種類幾乎不受限制;零件在具有一般機械性能的同時,還具有耐磨、耐腐蝕、吸震等綜合性能,是其他金屬成形方法(如鍛、軋、焊、沖等)所做不到的。因此在機器制造業中用鑄造方法生產的毛坯零件,在數量和噸位上迄今仍是最多的[3]。
但鑄件也有力學性能較差、生產工序多、質量不穩定、工人勞動條件差等缺點。鑄件廣泛用于機床制造、動力、交通運輸、輕紡機械、冶金機械等設備。鑄件質量占機器總質量的40%~85%。
鑄件常見的故障模式主要有以下幾類:
(1)多肉類缺陷:飛邊、毛刺、脹砂、沖砂;
(2)孔洞類缺陷:氣孔、針孔、縮孔、縮松、疏松(顯微縮松);
(3)裂紋冷隔類缺陷:冷裂、熱裂、白點(發裂)、冷隔;
(4)表面缺陷:鼠尾、溝槽、夾砂結疤(夾砂類)、皺皮、縮陷;
(5)殘缺類缺陷:澆不到、未澆滿;
(6)形狀及質量差錯類缺陷:尺寸和質量差錯、變形、錯型(錯箱);
(7)夾雜類缺陷:金屬夾雜物、冷豆、夾渣、氣孔、砂眼;
(8)性能成分組織不合格:物理、力學性能、化學成分不合格、石墨漂浮、石墨集結(石墨粗大)、組織粗大、偏析、球化不良、球化衰退。
結合市場上發生的各類故障,發現鑄件目前出現的故障模式均是產品件出現斷裂。該故障影響很惡劣,對產品安全性危害很大。通過收集斷裂的主要模式,分析其中的主要成因有:球化不良和球化衰退,物理、力學性能和化學成分不合格,澆注分型面不合理,澆注口和冒氣口設置不合理。
某一款市場反饋良好的商用車的方向機底端出現開裂、漏油現象,如圖1所示。對返回舊件進行檢測,結果為球化6級,不符合球化1~3級的要求。隨后,對制造過程進行追溯,發現供應商在生產時,熔煉后用瓢澆注。據供應商說明,該批檢查時只出現一個金相不合格,很可能是兩瓢最后剩下的鐵水澆在一起,由于是剩下的鐵水,鐵水溫度達不到要求,影響球化效果。
從該故障件生產過程綜合判斷其故障主要原因:鐵水球化處理后,由于停留時間過長,球化元素鎂和稀土金屬逐漸從鐵液中析出、上浮、蒸發和氧化而散失,導致最后球化不良。針對此情況,應控制球化劑的保護,如在澆注包中,把它放在最下面并充分壓實,這樣能夠減少鐵水澆注后球化元素析出蒸發;球化處理溫度不宜過高,球化處理后應盡快澆注,減少停留時間。
2.2.1 碳化物超標
某公司提供的平衡軸支架試樣要求碳化物不大于5%,實測為10%。經過分析得知,該試樣的碳化物為滲碳體。該成分超標,能夠極大地降低鑄件的韌性,導致延伸率達不到要求。針對該問題,在供應商生產現場進行原因查找后發現:原材料配比稱重環節存在失控,供應商使用的磅秤已經銹蝕很嚴重,準確性不高;球化劑和孕育劑稱重設備也比較陳舊,球化劑和孕育劑加注比例不當,直接導致了球化效果不到位;生產過程是典型的粗放式,沖天爐露天生產,溫度無法控制,熔煉效果根本不受控;澆注環節也是手工作坊式生產,澆鑄時間無法保證,澆鑄溫度控制不到位,鑄件組織直接受到很大影響。
因此引起試樣不合格的主要原因是在配料、球化劑加注量、熔煉溫度和澆鑄溫度上管控不嚴格。
2.2.2 元素含量超標
某公司的車橋在車輛下線時出現兩例氣室支架斷裂的質量問題,如圖2所示。
對故障支架進行取樣化學分析,其中碳的規定含量:3.3%~3.6%,實測3.37%;硅的規定含量: 2.6%~3.0%,實測3.57%; 硫的規定含量:<0.04%,實測 0.009%。對斷裂件進行金相檢測,其結果為:球化等級為三級,基體組織為鐵素體,珠光體含量為5%,碳化物含量小于1%,符合標準要求。
從上面的分析可以看出:金相合格,但產品件還是很容易出現斷裂。經進一步檢測,發現斷裂件硅含量檢測為3.57%,比球鐵QT450-10企業標準的要求高出0.57%。根據鑄件的元素作用,硅含量較高后能使鑄件在常溫下沖擊韌性降低[4]。
硅含量超標主要原因為以下幾個方面:原材料中的硅含量超標,其中原材料基本上都是生鐵、回爐鐵和廢鋼構成,回爐鐵和原生鐵有可能硅超標;硅鐵孕育劑本身硅含量超標;孕育劑加入量過多。
通過了解到該單位生產時,工藝要求原鐵水在加入孕育劑之前進行化學成分檢測,保證硅含量為1.2%~1.8%,加入孕育劑后應保證硅含量在2.6%~3.0%之間。硅鐵孕育劑加入量工藝規定為0.9%~1.0%,但實際操作時個別在加硅鐵孕育劑時沒有進行精確稱量,1 t的電爐孕育劑加入量應該為9~10 kg,可能加入量卻是11~12 kg,這樣造成的直接后果為成品件的硅含量超標。
從以下幾個方面進行管控,可以預防類似問題:對原材料進行檢測,一般是對原生鐵進行成分檢測(回爐鐵一般不用檢測,因熔煉時進行成分檢測);進廠時對球化劑中的硅含量進行檢測;熔煉時要進行充分的原色成分檢測,使用CS分析儀和分光光度計檢測碳、硫、磷、硅、稀土的含量,在自動化較高的情況下,最好選用快速檢測儀,能夠充分地保證熔爐鐵水成分快速檢測;按比例加注球化劑。
接收到從市場退回的5件轉向器支架,它們在使用過程中均出現不同程度地開裂,開裂位置全部在轉向器支架和轉向器連接處下方。如圖3所示,發現斷裂處在兩個澆注分型面處。
對該批生產的記錄進行追蹤檢查,發現元素成分檢測記錄顯示合格,金相、機械性能均檢測合格。對返回舊件進行金相檢測,結果合格。同時在顯微鏡下查看,如圖4所示,球化等級為三級,球墨分散比較均勻,大小比較一致。從該產品尺寸檢測來分析,尺寸也符合要求。
通過以上分析,該產品尺寸、金相、元素均符合要求,但產品強度達不到使用要求,其中重要的影響因素可能是分型面的應力集中,成為了開裂的誘因。分型面設置一般根據零部件的結構并且充分考慮澆注時的流通性,如該支架在分型面無法變化的情況下,應充分考慮產品應力集中,可以對該處進行圓弧加強,在不影響產品與其他部件配合的情況下,進行結構優化,保證產品強度得到提升。
某司重卡廠車架車間反饋前簧固定支架鉚接開裂。該產品為安全件,裂紋微小,不易發現,一旦流向市場,將會造成嚴重的質量與安全隱患。圖5所示為前簧固定支架鉚接開裂圖。
對該產品毛坯的生產過程進行了解,發現該前簧固定支架形狀做過修改,供應商于2010年12月份切換為新狀態。老狀態產品使用的是木模,澆鑄時采用的是臥式;新狀態產品采用的是金屬模立式澆鑄。圖6所示為澆口和冒口位置示意圖。
初步分析產生開裂的原因:(1)金屬模設計不合理,鉚釘孔設置在模具的最上方,而冒口設置在鑄件的中下部,鐵水中含有的一些比重比鐵水輕的雜質,在澆鑄過程中就會上浮到鉚釘孔上方,形成一個小的雜質聚集區,從而導致此處有效拉伸面積減小,還會沿雜質形成微裂紋。(2)產品修改后鉚接孔凸臺連接處R弧偏小,較修改前強度減弱。
為此,一方面將該產品鉚釘孔部位外圓加大2.5 mm(經驗證在裝配過程中不與其他產品造成干涉),同時在澆口部位放一個80 mm×80 mm的纖維濾網,以減少雜質流入型腔內,并在該產品模具的最高部位(鉚釘孔外圓處)增加一個出氣孔,便于產品排氣。經驗證再生產產品符合要求。
文中主要通過各類斷裂/開裂失效模式的實例分析,說明鑄造過程中需要抓住以下關鍵點:
(1)原材料進廠檢查。主要檢測增碳劑碳的含量、孕育劑中硅的含量、原生鐵的元素含量。
(2)配料環節。做好原材料配比,并進行稱重環節的管控。
(3)中頻熔爐加料熔煉,鐵水的成分抽樣檢測,并對碳含量等進行調節;做好熔煉溫度的檢測和控制。
(4)球化孕育。按照配比加注球化劑、孕育劑于澆注包中,并進行充分地擠壓,保證球化效果;做好樣塊的澆注和檢測工作,保證球化和元素含量均符合要求。
(5)澆注。澆注前要做好燙包工作,保證澆注包溫度在控制范圍內;做好粑渣工序,及時清理鐵水中雜質;澆注前需進行溫度檢測,使用探溫槍和探溫頭。
(6)加工試棒進行抗拉檢測和延伸率檢測。
針對上述幾種缺陷模式,在原料、模具、鑄造過程和檢測各個環節進行相應地改進,改進后這些缺陷情況得以消除。