王利鵬
(寶雞中鐵寶橋天元實業發展有限公司,陜西寶雞 721001)
寶雞中鐵寶橋天元實業發展有限公司生產的某產品,某道工序是在Φ100 mm長的大桿件上進行內圓臺階孔加工,內孔深度方向加工精度要求高。公司目前現有普通C6140車床,進給系統為機械傳動。在加工內圓深孔臺階時,由于內孔深度比較深、加工時不好觀察,尺寸不易控制,產品合格率和加工效率較低。但是受到資金制約,無法購置數控設備。為解決這些問題,將原有車床的進給機構進行改進,使其成為專用機床,既可保證加工精度,又可提高生產效率。
把原有的普通C6140車床的機械進給改進為液壓進給:首先拆除車床橫向自動進給傳動光杠和橫向進給齒條,在車床2條橫向導軌之間的合適位置安裝長1 m的油缸(根據產品決定油缸尺寸),再把油缸活塞桿與車床橫向進給溜板固定安裝,使油缸活塞桿運行與溜板運行保持平行(圖1)。并新設計了液壓控制系統,進給時可實現無極調速,退刀時能實現快速退回(圖 2)。
(1)快進。進油路:過濾器寅泵寅單向閥2寅換向閥左位寅行程閥下位寅液壓缸左腔;回油路:液壓缸右腔寅換向閥左位寅單向閥1寅行程閥下位寅液壓缸左腔。

圖1 油缸安裝
(2)工進。進油路:過濾器寅泵寅單向閥2寅換向閥左位寅調速閥寅液壓缸左腔;回油路:液壓缸右腔寅換向閥左位寅液控順序閥寅背壓閥寅油箱。
(3)死擋鐵停止。當溜板完成工進后,碰上死擋鐵停止運動
(4)快退。進油路:過濾器寅泵寅單向閥2寅換向閥右位寅液壓缸右腔;回油路:液壓缸左腔寅單向閥3寅換向閥右位寅油箱。
另外,制作尺寸定位裝置,牢固安裝于車床,實現尺寸可調控制。松開鎖緊螺母,調整絲桿長度到產品所要加工的尺寸后,再鎖緊螺母(圖3)。

圖2 設計的液壓控制系統結構
C6140普通車床進給系統改造后,經過運行加工,設備進給連續平穩,產品加工質量得到控制,生產效率大幅提高,解決了加工過程中加工困難、尺寸不好控制等問題,實際應用效果良好。

圖3 尺寸定位裝置