王金寶
(河北鋼鐵集團宣鋼公司一鋼軋廠,河北宣化 075100)
宣鋼型材生產線于2007年6月建成投產,現生產的產品規格主要是8~20#角鋼、16和20#槽鋼、U25—U36礦用鋼及Φ50 mm~Φ110 mm圓鋼,主要鋼種為普通碳素結構鋼、優質碳素結構鋼和低合金結構鋼。因成品型鋼收集臺架系統存在結構不合理、強度剛性小等缺陷,尤其在生產方坯后,對設備造成了一定程度的損壞。主要表現在:打捆后型鋼在運輸過程中卡在臺架升降段與直段的過渡處;現有輸送鏈承載能力較低,導致其出現頻繁斷裂等故障;收集臺架設備的在線使用壽命較短,故障率較高,制約生產比較突出,急需對其進行重新的設計和優化改造。
(1)消除鏈條頻繁斷裂、鏈輪崩裂滾鍵、鏈臂易變形開焊等設備缺陷,降低成品臺架事故率。
(2)解決成品型鋼在運輸過程中的卡阻與滑傷問題,提高型材成品質量。
(3)增大成品臺架運輸、儲裝容量,提高臺架作業效率。
(1)按重載情況對臺架載荷重新進行校核計算,并結合現場使用情況加大輸送鏈規格,輸送鏈由32B增大到48B,平均拉伸載荷由280 kN提升至600 kN。鏈輪相應加大,分度圓直徑由228.29 mm加大到324.47 mm。鏈條導軌支撐槽鋼改為鋼板焊接成箱型梁結構,不易變形,結實耐用,相應的銷軸、軸套部件等也都進行優化改動,主驅動系統電機直接啟動改造為變頻啟動,根據生產及工藝要求在臺架上增設3處聯鎖裝置,即輸入輥道與起升鏈,起升鏈與平移鏈,平移鏈終端停止。
(2)將鏈輪座的2塊立板改為4塊立板,實現升降鏈鏈輪與平移鏈鏈輪分離,2鏈輪由原來同軸傳動調整為軸間距500 mm分離傳動。該項目優化后大大增加了平移鏈與升降鏈的過渡尺寸,使鋼材在運輸過程中可以無卡阻及平穩地從升降鏈移送到平移鏈,見圖1。
(3)升降鏈分解為定直段和升降段,定直段增加一個定直支柱。平移鏈中間增加一個升降鏈關節,以進一步改善鋼材在輸送過程中升降鏈與平移鏈的平穩過渡情況,對升降鏈的升降油缸作相應調整,確保升降能力。見圖2。
(4)鏈輪支座所有的銷軸、傳動軸接口由閉口改為開口裝配,方便拆卸與檢修。平移鏈梁和升降鏈梁上鏈條滑軌由焊接式改成螺栓可分體式裝配,以便于更換。鏈條拉緊改為端部絲杠拉緊,便于根據鏈條松緊情況進行實時調整,避免鏈條受力不均等情況。見圖3。
提升鏈增設過渡關節后,提升鏈、平移鏈的分軸布置為此次改造的主要創新點,改造中也同步對鏈條鏈節距、分度圓尺寸、鋼結構支座、傳動系統進行了強度和性能的優化設計,改造后的成品臺架消除了鏈條頻繁斷裂、鏈輪崩裂滾鍵、鏈臂易變形開焊等設備缺陷,解決了成品型鋼在運輸過程中的卡阻與滑傷問題,增大了成品臺架運輸、儲裝容量,極大降低了成品臺架事故率,提高了臺架作業效率。經統計,2016年改造前,成品臺架平均每月發生斷鏈等故障11次,平均每月影響生產192.5 min。自改造后至今,再未發生過斷裂等影響生產的事故,實現了預期的改造目標。

圖1 升降鏈鏈輪與平移鏈鏈輪分離后情況

圖2 平移鏈中間增加關節位

圖3 閉口改為開口裝配情況