韓 婷,仇恒波
(徐州華潤電力有限公司,江蘇徐州 221600)
隨著火力發電機組蒸汽參數及容量越來越大,現代電站大型鍋爐普遍采用了三分倉回轉式空預器。具有傳熱系數高、結構緊湊、體積小、金屬耗量較少、煙氣腐蝕輕、運行維護成本低等特點。但由于回轉式空預器自身的結構特點,不可避免的會產生空預器漏風問題,大部分空預器漏風率約為10%。空預器漏風也使引風機、送風機、一次風機的電耗增加,鍋爐的排煙溫度上升,從而降低了機組的經濟性。以公司1000 MW機組空預器漏風自動控制裝置為例,分析空預器漏風的原因及解決方法。
公司單臺1000 MW機組配置2臺型號為2-34VI(T)-2300 SMRC的回轉式空預器。回轉式空氣預熱器是熱交換器,分煙氣入口、一次風入口和二次風入口。是由上下連接板、剛性環、轉子、蓄熱元件、紅外線監測系統、三向密封、主輔電機、外殼、軸承潤滑油系統、上下軸承、主副支座、傳動裝置、吹灰、清洗裝置等組成。
空預器的工作原理,是通過空預器轉子緩慢地載著蓄熱元件旋轉,經過流入預熱器的熱煙氣和冷一、二次風,而完成熱交換的。傳熱元件首先從爐膛的高溫煙氣側吸取熱量,然后通過傳熱元件的轉動,把高溫的傳熱元件旋轉至二次風、一次風側,不斷地將熱量傳遞給二次風、一次風,從而完成熱交換。
(1)直接漏風??疹A器是一種轉動機械,為防止動靜之間產生摩擦,轉子與空預器之間存在間隙,由于空預器內的一次風、二次風區域呈現的是正壓,而熱的煙氣倉為負壓,空氣倉和煙氣倉之間存在壓差,導致一部分一、二次風漏入到煙氣中去,這種漏風稱為直接漏風。通過減小引起漏風的徑向間隙、降低空氣區和煙氣區的壓差,是降低預熱器漏風的主要途徑。
(2)攜帶漏風,是三分倉空氣預熱器所固有的漏風,是因旋轉的轉子經過一、二次風側,再轉到煙氣側時,轉子的空腔攜帶空氣而造成的,這部分漏風是不可避免的??疹A器的轉速越快,攜帶漏風量就越大。
為滿足加熱空氣溫度的需要,提高換熱器的效率,有效降低鍋爐的排煙溫度,空預器的設計轉速大都較低,約為1 r/min,因此攜帶漏風量在總漏風量中占比很小。所以回轉式空預器的漏風以直接漏風為主。
根據空預器漏風特點,主要研究如何有效降低空預器的直接漏風。直接漏風與密封裝置間隙成正比,與煙氣和一二次風壓差的平方根成正比??疹A器中各分倉之間的壓差與空預器本身結構有一定關系,但當空預器的直徑確定后,就不會通過空預器設計本身去減小空預器中各分倉氣流之間的差壓。因此,降低空預器直接漏風的唯一途徑,是在保證轉動部件不摩擦的前提下,將空預器密封間隙控制在最小限值。
空預器轉子在熱態時,熱煙氣端溫度高,轉子的徑向膨脹較大,冷一二次風端溫度低,膨脹小,并且由于中心軸向上膨脹,中心部上移多,外緣上移小,形成“蘑菇狀”變形(圖1),導致出現扇形密封板與轉子、靜子端面的密封間隙,形成三角狀的漏風區,從而使空預器漏風量增大。

圖1 空預器的蘑菇狀形變
空氣預熱器漏風控制系統LCS(Leakage Control System,自動漏風控制系統)的設計原理是,空預器扇形板與受熱變形的轉子緊密吻合,在各種運行工況下,扇形板與轉子徑向密封片保持一定間隙,使漏風面積在各種過渡工況和MCR (Maxi-mum Continue Rate,最大連續工況)運行時期都保持最小狀態。當自動漏風系統運行時,空預器扇形板定時自動向下跟蹤轉子的熱變形,并產生蘑菇狀變形,使扇形板與轉子的徑向間隙始終在最佳間隙,從而減少空預器的直接漏風。為防止扇形板與空預器轉子的摩擦,漏風裝置上安裝了位置傳感器,當扇形板下行到最低位時,位置傳感器動作,使扇形板上行到設定距離后停止,既保證扇形板與轉子的最小間隙,又能保證扇形板不與空預器轉子摩擦。
(1)漏風自動控制裝置投入運行時,扇形板按照1.6 mm/min的速率先進行下行,當達到位置底限時,觸發位置傳感器動作,扇形板停止下行,并進行上行,上行預設定值后停止,此時扇形板與轉子徑向密封片之間的間隙為正常間隙,自動漏風裝置完成一次跟蹤。當扇形板停止后,漏風裝置開始計時,達到預設定值(2 h)后,扇形板將再次自動跟蹤一次,重新達到正常間隙。圖2是漏風裝置的控制面板。
(2)為防止扇形板同時下行導致的空預器電流突升,工廠增加了A,B側總控開關。當投入總控開關后,A、B側空預器的3塊扇形板間隔15 min下行,并2 h跟蹤一次,從而避免了3塊扇形板同時下降導致的空預器電流突升的現象。
為防止由于空預器受熱不均導致的扇形板與轉子摩擦,在啟停機或空預器隔離時,應將扇形板提升到完全回復位置;在啟機24 h后,空預器受熱膨脹結束,投入漏風自動控制裝置。在投入該裝置后,應加強監視空預器電流和空預器運行情況,發現電流增大和空預器內部有明顯摩擦聲時,及時退出漏風裝置,并將扇形板提升到完全回復位。由于扇形板的摩擦及位置傳感器探頭磨損,會導致運行間隙變大,使空預器漏風量變大,所以應每3個月進行1次間隙調整,保證扇形板與空預器裝置在最小運行間隙,從而減小空預器的漏風率。

圖2 漏風裝置的控制面板
通過對漏風裝置投入前后對比,空預器的漏風率由10%下降至約6%,說明漏風控制裝置降低空預器直接漏風有效,而且裝置運行維護費用低,自動化程度高,操作方便。漏風裝置自投運以來空預器漏風量明顯減少,用電率大幅下降,減少了空預器煙側出口煙溫的虛假下降,真實反映了鍋爐的排煙溫度,為運行人員燃燒調整提供了真實依據。自動漏風控制裝置的應用,能夠有效降低空預器漏風率,鍋爐熱效率明顯提高,大大降低了發電煤耗。