王后生
(勝利油田油氣集輸總廠,山東 東營 257000)
勝利油田孤島壓氣站兩臺RDS天然氣壓縮機組,是2011年投產的新機組,設計排量單臺23.5萬方/天,最小輸氣量16萬方/天左右,主要功能是將勝利油田黃河以北的油田伴生氣升壓外輸,同時為伴生氣凈化裝置配套。投產初期,機組外輸排量符合油田生產實際,但近幾年,隨著油田改革的進一步深入,天然氣應用市場的進一步開拓,進入孤島壓氣站的油田伴生氣量逐年減少,冬季伴生氣量一度低于3萬方/天,雖經對機組工藝參數進行調整,但每天依然要回流8~10萬方/天左右外輸氣,才能維持機組的正常運行,機組的運行效率大幅降低,每年因為打回流浪費大量電能。壓縮機組為壓氣站大系統配套,雖有配套氣量的要求,但機組自身的節能前景廣闊。經多方論證,我們認為,可以將機組原有的一段手動余隙調節系統進行升級節能改造,改為可變余隙自動調節系統,余隙氣缸調節范圍為60%~100%[1]。
國內有能力對天然氣壓縮機組進行余隙改造的廠家不多,流行的控制方式為液壓系統控制,在現場設置一套液壓裝置,通過液壓泵和控制器配合,可以實現對余隙氣缸的連續調節,實現節能的目的。液壓控制的優點是技術成熟,控制穩定;缺點是現場設置液壓站,液壓管路多,泄露點多,機組檢維修時有影響[2]。所以,我們經過考察、論證,認為將液壓控制改為電動控制不失為一種簡單有效的控制方式,現場裝置簡單,穩定性好,不需要過多的特殊設置,便于維護。


現場的改造工作比較順利,機組的兩個一段氣缸、一個二段氣缸,分別更換了電動余隙調節系統,通過現場PLC控制柜控制,并與壓縮機原DCS系統連接。經過現場安裝、工藝、儀表確認,由余隙調節系統廠家出具試車規程,按照操作規程對機組進行調試。我們按照余隙氣缸的控制開度大小,來確定余隙氣缸量的大小:余隙控制開度為100%時,余隙氣缸量為0%,余隙控制開度為90%時,余隙氣缸量為10%,以此類推。我們分別將一段氣缸余隙控制開度為 100%、97%、95%、90%,60%~90%之間按照5%的間隔;相對應的,二段氣缸余隙控制開度100%、100%、100%、95%,當一段氣缸余隙控制開度小于90%時,二段氣缸余隙控制開度始終保持90%。試運過程中,我們主要記錄了進出口壓力、進出口溫度、機組排氣量、機組振動、電機電壓、電機電流、耗電量等參數。


RDS 1#機余隙調節參數對照表
根據調試結果,我們得出,該電動余隙調節系統,節能效果良好,氣量和機組電流都對應下降,而其他參數變化不大,滿足了機組運行的條件,也滿足了其他裝置配套氣量的需求[3]。與改造設想基本吻合,與上一年同期運行相比,日節電達1200Kwh以上。如果按照余隙控制最大開度60%運行,節能效果更大。但由于機組下游為天然氣凈化裝置,同時考慮到季節氣量問題,為滿足下游天然氣凈化裝置的需要,壓縮機組余隙控制開度控制在80%以上運行較為合理,這也使得余隙調節節能系統無法最大限度地發揮其效能。到了冬季氣量較低時,我們將摸索余隙低開度運行和凈化裝置的優化,以最大限度地降低機組能耗。
①往復式天然氣壓縮機組余隙調節系統,有利于調節機組的運行,實現機組的節能。
②電驅動余隙調節機構,在生產現場能夠滿足生產安全級工藝需要。
③機組節能能力與生產實際要相適應,在滿足整體系統安全運行的情況下,最大限度地降低機組能耗,將是今后一段時間站庫管理的重點。