張雪巖 李永剛 閆利欽
(國網張家口供電公司,河北張家口075000)
作為滅弧和開斷線路的裝置,高壓斷路器肩負著控制和保護雙重任務,其電氣動作也最為頻繁[1]。因此,高壓斷路器性能優劣、工作是否可靠是決定電力系統能否安全穩定運行的重要因素[2]。但由于受設計生產、運行工況等因素的影響,斷路器在系統中發生故障的概率較大[3-5]。本文對御道口550 kV HGIS斷路器絕緣故障原因進行了分析,可為相關人士提供案例參考,以期加強斷路器故障診斷,提前發現潛在故障。
御道口550 kV HGIS斷路器共3串6個間隔,故障位置如圖1所示,9月22日在送電過程中第4串CB41 B相氣室出現絕緣故障。

圖1 斷路器故障位置
該站現場安裝一次完成后,對設備按出廠耐壓值的90%進行了現場耐壓試驗,在線超聲波檢測局放,沒有發現異常。對變壓器進行沖擊帶電試驗,CB41兩側DS一直處于合閘狀態;第一次合CB41,大約10 min后斷開;相隔30 min第二次合CB41,16 s后母差保護動作,1M上所有斷路器跳閘,1M停電。
將放電斷路器所在間隔返廠解體檢修,發現蓋板內部表面有黑色積炭粉塵,有明顯的放電痕跡,表面積炭嚴重,絕緣拉桿炸裂成兩段,拆出炸裂拉桿上段,拉桿從絕緣件與金屬件連接部位炸裂,金屬接頭表面熏黑,絕緣部分斷裂。局部炸裂情況如圖2所示,其中圖2(a)為炸斷后拉桿上段,1為拉桿接頭部位,端部與絕緣桿連接;2為拉桿金屬部位,朝向滅弧室側。
從解體檢查情況初步確定本次絕緣故障為絕緣拉桿發生沿面放電,在熱效應影響下炸裂,繼而母差保護動作斷路器跳閘。接下來綜合考慮設備結構、裝配質量、絕緣拉桿制造過程等方面,分析絕緣拉桿沿面放電的原因。

圖2 拉桿炸斷及局部燒蝕圖
御道口站550 kV HGIS設備于20世紀80年代引進日本三菱技術,之后增設粒子捕捉器、加大罐體直徑,優化了電場,增大了絕緣裕度。因此,可排除結構方面的原因。
如果裝配不當造成卡塞,斷路器分合閘過程中會使絕緣拉桿出現微裂紋,導致絕緣拉桿表面電場畸變。但從拆除的零部件分析:拉桿金屬部分整個圓面摩擦痕跡均勻,未發現局部壓痕,所以傳動部分不存在卡塞。從生產過程分析:斷路器在廠內及現場都完成了機械試驗,試驗數據合格。通過以上分析,可排除裝配問題。
該絕緣拉桿結構為玻璃浸膠管型,生產過程為玻璃布層層纏繞,然后浸膠。應是絕緣拉桿在纏繞過程中出現問題,導致層間存在氣孔這一缺陷。絕緣拉桿浸膠后,從外表面無法發現此缺陷,如果缺陷在層間且靠近內表面,耐壓局放也可正常通過。但是當絕緣拉桿中有氣泡存在時,原來的電場分布會發生畸變,大大降低放電的擊穿電壓。
至此可推測故障發生過程:首先在內部氣泡中放生局部放電,產生大量的高能粒子,在強電場作用下加速碰撞形成電子崩,導致介質擊穿放電,當缺陷劣化至絕緣拉桿外表面時,發生劇烈的沿面放電。過程中釋放大量熱量,介質的溫度急劇上升,由于氣泡存在的位置不均使介質溫度分布不均勻,從而導致絕緣拉桿斷裂。
絕緣拉桿作為斷路器內部的傳動件和絕緣件,位于內部高低電位之間,對其機械性能和絕緣性能要求極高,若其表面與層間存在氣孔,當設備帶電時,絕緣拉桿靠近滅弧室高電位區的氣孔發生局部放電,隨著局部放電的持續,缺陷劣化至絕緣拉桿外表面,最終導致絕緣拉桿沿面放電。
結合該次故障原因分析,建議設備檢驗及生產單位進一步改善設備制造工藝,避免由于絕緣材料中氣泡的干擾降低絕緣強度;另外加強對絕緣拉桿內部氣泡量的檢測,將該項作為檢測指標,設備的耐壓局放測試要注意多點測試,不可以點代面,以偏概全。