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李雅莊選煤廠浮選工藝改造的實(shí)踐

2018-12-29 05:53:00任志彬
山東煤炭科技 2018年12期
關(guān)鍵詞:工藝流程工藝

任志彬

(霍州煤電集團(tuán)李雅莊洗煤廠,山西 霍州 031400)

李雅莊選煤廠浮選工藝2012年1月投入使用后,由于精煤壓濾機(jī)技術(shù)上存在一定的缺陷,致使浮選精煤水分一直在26%以上,產(chǎn)品的外觀呈餅狀。目前,浮選只是作為煤炭洗選加工的尾煤處理工藝,其運(yùn)行與否并不影響整個洗選工藝,其作用僅僅是增加一個尾煤壓濾車間,改變了浮選工藝原設(shè)計的初衷。隨著三煤大量開采,二、三煤配比入洗就提高了煤泥水處理要求。因此,2012年7月以來就出現(xiàn)了數(shù)次一段濃縮機(jī)提耙、循環(huán)水濃度偏高的現(xiàn)象。為徹底解決煤泥水問題,充分發(fā)揮浮選的作用,對浮選工藝進(jìn)行了改造。

1 改造前工藝及生產(chǎn)情況

1.1 現(xiàn)有工藝流程

現(xiàn)有煤泥水系統(tǒng)工藝流程為:主選車間的兩個撈坑溢流分別進(jìn)入1#、2#兩個一段濃縮機(jī),濃縮機(jī)底流去離心機(jī)(或高頻篩)分別回收粗煤泥;濃縮機(jī)的溢流、大部分離心液與篩下水去二段濃縮機(jī)。離心機(jī)的部分離心液和部分高頻篩下水經(jīng)過礦漿預(yù)處理器處理后去浮選床分選,浮選精煤進(jìn)精煤壓濾機(jī)脫水,濾餅經(jīng)刮板機(jī)、浮選精煤皮帶落到末精煤場作為精煤銷售。浮選尾煤和大部分精煤壓濾機(jī)濾液(少部分濾液去礦漿預(yù)處理器調(diào)節(jié)礦漿濃度)入二段濃縮機(jī)濃縮后經(jīng)尾煤壓濾機(jī)回收尾煤產(chǎn)品,二段濃縮機(jī)溢流作循環(huán)水。工藝流程如圖1。

圖1 現(xiàn)有煤泥水系統(tǒng)工藝流程圖

1.2 現(xiàn)有工藝流程的缺點(diǎn)

(1)高頻篩、離心機(jī)的篩下水和離心液濃度一般在550g/L左右,只有通過加浮選精煤濾液水稀釋到60~120g/L,才符合浮選床的濃度要求。剛開始生產(chǎn)階段必須加循環(huán)水,正常生產(chǎn)后再使用精煤壓濾機(jī)的濾液水稀釋進(jìn)行生產(chǎn),由于精煤壓濾機(jī)的濾液量不穩(wěn)定,造成了浮選濃度的不穩(wěn)定。

(2)浮選濃度不穩(wěn)定,浮選床操作頻繁變化,使得浮選精煤濃度和灰分不穩(wěn)定,導(dǎo)致壓濾機(jī)不能夠充分發(fā)揮其效能,最終使精煤水分不穩(wěn)定。

(3)由于浮選床來料不穩(wěn)定,導(dǎo)致浮選溢流不穩(wěn)定,工人難以操作,也造成浮選精煤產(chǎn)品灰分不穩(wěn)定。

(4)濾液在浮選系統(tǒng)中循環(huán),降低了浮選床和壓濾機(jī)的效率。

(5)壓濾機(jī)在處理浮選精煤過程中存在著濾板隔膜易破損、濾板下部易斷裂、濾布經(jīng)常被磨損等問題,導(dǎo)致壓濾機(jī)刺料,處理效果較差,處理量相應(yīng)減小。

(6)工人在壓濾機(jī)操作中存在著壓濾時間掌握不準(zhǔn)、二次壓榨時間和關(guān)閉供料閥門的時間把握不準(zhǔn)的問題,導(dǎo)致精煤的水分偏高,高達(dá)32%,壓榨也變成可有可無的程序,時常濾板間夾煤泥造成噴料,導(dǎo)致處理煤泥效率低,同時也造成了精煤壓濾機(jī)不能正常使用。

(7)精煤壓濾機(jī)存在過濾介質(zhì)阻力大、隔膜板壓不嚴(yán)等現(xiàn)象,嚴(yán)重影響壓濾機(jī)的處理量,制約浮選的正常生產(chǎn)。

(8)開采易泥化的三煤后,壓濾機(jī)和浮選床使用效率低、高頻篩和離心機(jī)處理量小,導(dǎo)致一段濃縮機(jī)經(jīng)常提升耙子,而且二二段濃縮機(jī)也面臨同樣的被動局面。

(9)由于沒有浮選精煤的摻入,使整體末精煤水分偏低,在煤炭銷售上導(dǎo)致整體經(jīng)濟(jì)效益降低。

(10)由于工藝環(huán)節(jié)多,工藝系統(tǒng)不正常,故障率高,煤泥水系統(tǒng)不穩(wěn)定,需要機(jī)修人員和崗位人員過多。

2 改造后的工藝流程及其優(yōu)點(diǎn)

2.1 改造的重點(diǎn)

增加1臺加壓過濾機(jī),處理量:浮選精煤20~48t/h。

2.2 改造后的工藝流程

改造后的工藝流程為:1#、2#撈坑溢流都進(jìn)入2#一段濃縮機(jī),2#一段濃縮機(jī)的溢流到2#二段濃縮機(jī);2#一段濃縮機(jī)的底流去浮選車間,經(jīng)礦漿預(yù)處理器處理后入浮選床浮選。浮選精礦溢流到精礦池,而后利用渣漿泵入加壓過濾機(jī)處理,濾餅經(jīng)圓盤給料機(jī)連續(xù)給到末精煤皮帶上與末精煤一道成為最終精煤產(chǎn)品,濾液水去循環(huán)水池或進(jìn)入二段濃縮機(jī);浮選尾煤排入尾煤池,再用渣漿泵給入二段濃縮機(jī)。二段濃縮機(jī)底流經(jīng)尾煤壓濾機(jī)回收尾煤產(chǎn)品,其溢流作循環(huán)水,尾煤壓濾機(jī)濾液返回二段濃縮機(jī)。工藝流程如圖2。

圖2 改造后煤泥水系統(tǒng)工藝流程圖

2.3 改進(jìn)后工藝流程的優(yōu)點(diǎn)

(1)2#一段濃縮機(jī)底流濃度穩(wěn)定,為浮選創(chuàng)造了良好的濃度條件(浮選床要求60~100g/L)。浮選濃度的大小可以通過濃縮機(jī)底流量的大小控制。

(2)通過2#一段底流泵供料,使得浮選的入料量穩(wěn)定,為浮選床的操作創(chuàng)造了良好的條件。流量一旦調(diào)好,只要連續(xù)生產(chǎn)不用再調(diào)。

(3)浮選床生產(chǎn)穩(wěn)定,浮選精煤濃度隨之穩(wěn)定,加壓過濾機(jī)脫水條件良好。

(4)利用了現(xiàn)有的二段加絮凝劑處理循環(huán)水,浮選尾煤不會增加循環(huán)水的濃度,反而因浮選使大量的煤泥提前成為精煤產(chǎn)品,從而使循環(huán)水保持低濃度。

(5)工藝流程簡單,可以節(jié)省1#一、二段濃縮機(jī)的一切動力和維護(hù),直接作為事故放水池;一個2#二段濃縮機(jī)完全能夠處理浮選及溢流尾煤;利用現(xiàn)有的2#一段濃縮機(jī)的設(shè)備,可以不增加新泵,濃縮機(jī)的底流口可不再進(jìn)行施工。

(6)隨著三煤開采,煤泥增加到一定程度后,單一2#二段濃縮機(jī)不能滿足處理量要求時,可隨時投入使用1#二段濃縮機(jī)??梢栽?#一段溢流處與2#二段濃縮機(jī)共用一個加藥點(diǎn),分流去1#二段濃縮機(jī),實(shí)現(xiàn)1個加絮凝劑點(diǎn)完成2臺濃縮機(jī)絮凝劑的添加,簡化加藥系統(tǒng)。

(7)能夠充分發(fā)揮浮選的效能,2臺浮選床能夠同時投入使用,多出精煤,提高效益。

(8)減少了煤泥的循環(huán)時間,降低了泥化程度,提高了煤泥的可浮性和浮選精煤產(chǎn)率,增加了經(jīng)濟(jì)效益。同時減少了尾煤的壓濾量。

(9)由于加壓過濾機(jī)的使用,使浮選精煤均勻摻入末精煤成為現(xiàn)實(shí),末精煤水分由6.5%提高到8%,提高了經(jīng)濟(jì)效益。

3 工藝應(yīng)用效果

3.1 改造設(shè)備和投入

改造投入主要集中兩點(diǎn),一是浮選車間土建加固工程(加壓過濾機(jī)的荷載較大,需要加固);二是設(shè)備的投入。主要需要增加以下設(shè)備:GPJ-60A加壓過濾機(jī)1臺;LGD-40/8XII螺桿壓縮機(jī)1臺 ;100ZJ-1-A50(46) 渣漿泵 2臺; 變頻器3臺;CK20-02圓盤給煤機(jī)1臺,以及管道、閥門及輔助材料等。

3.2 生產(chǎn)實(shí)踐

2014年2月,選煤廠開始浮選工藝技術(shù)改造,4月進(jìn)行設(shè)計,5月進(jìn)行設(shè)備的定購和土建施工,8月進(jìn)行調(diào)試工作,9月浮選系統(tǒng)正式投入運(yùn)轉(zhuǎn)。經(jīng)過近1個月的生產(chǎn),精煤灰分控制在9.6%~10.8%,水分在16.3%~20.5%,平均每小時生產(chǎn)精煤36.8t,噸煤泥加工成本28.75元,達(dá)到了設(shè)計要求。

生產(chǎn)中浮選與跳汰選不同步。當(dāng)主選停止生產(chǎn)后,浮選仍要繼續(xù)運(yùn)行一段時間,直到底流入浮濃度較低時止,這樣就造成了循環(huán)水泵繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),否則就會形成洗水的局部不平衡,因而增加了電耗,同時使大功率水泵長時間運(yùn)轉(zhuǎn),加快了設(shè)備的折舊。改造措施:延長濾液水管到一段濃縮機(jī),主選停止后,濾液直接進(jìn)入一段,而不必再開大功率的循環(huán)水泵。

3.3 效益分析

精煤灰分Ad<11%,水分M1<18%,作為末精煤銷售與浮選尾煤地銷的收入,相對于浮選前煤泥的銷售收入增加了近1000萬元,對選煤廠產(chǎn)生了很好的經(jīng)濟(jì)效益。

4 結(jié)束語

李雅莊選煤廠通過對浮選工藝進(jìn)行改造,減少了煤泥的浸潤時間,改善了煤泥的可浮性,提高了浮選精煤產(chǎn)率,降低了精煤灰分,提高了末精煤整體水分,經(jīng)濟(jì)效益顯著。改造后工藝流程簡單、穩(wěn)定,電耗低,維護(hù)量小,減少了崗位人員,提高了產(chǎn)品的內(nèi)在和外在質(zhì)量。

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