范曉輝
(大同煤礦集團永定莊煤業公司綜掘預備隊, 山西 大同 037000)
在煤礦瓦斯抽放巷中,井下開采和掘進工作量巨大,要求機械體型矮小,便于掘進,同時,還要求破巖的速度要快,保證工作的進度。EBZ-200重型掘進機,能夠在高度較低的全巖巷下掘進,但在使用過程中,出現了發熱量高、損耗大和液壓油大量流失等狀況。針對這些問題,本文展開了對應的理論分析,并提出了改造方案。
EBZ-200重型掘進機部分參數如表1所示[1],在結構上,具有以下特點:
1)截割頭的設計和使用材料均為國際領先水平,使得其破巖能力非常強。
2)特有的負載感應變量液壓系統,使得其在輸出大功率時所需動力比起同類產品較低,輸入與輸出的轉化比例較高。
3)采用的螺旋噴嘴保證了其強大的除塵效果,工作過程中揚塵極少。
4)自身的集中潤滑系統可靠度高,關鍵部位的潤滑效果很好,這方面的維護成本很低。
5)自動化程度較高,可保證重點部位的實時監控。

表1 EBZ-200型掘進機部分技術參數
在EBZ-200型掘進機研發成功后,在某礦第13號井下投入試運行,試運行點位于井下600 m處,為達到井下正常工作的強度,將該EBZ-200型掘進機在最高允許條件壓力下持續運行,發現在使用過程中,有以下兩點問題影響設備的正常運行:
1)冷卻水的供給不足,即使流入的所有冷卻水百分之百到達指定位置,也不足以滿足冷卻需求。而且在井下工作期間,鑿巖爆破等工序會產生大量的粉塵,這些揚起的粉塵會附著在油箱外表皮和冷卻系統的噴嘴處,前者導致油箱被一層油泥包裹,使其自然的散熱效果被削弱,后者使得冷卻系統無法達到其冷卻效果,造成油溫超高,動力輸出的損耗嚴重[2]。
2)星輪馬達部分連接螺栓強度不夠,在有些轉角或拐彎度數較大的位置,連接失效導致馬達脫落,脫落后無法正常運行。與此同時,星輪馬達脫落后,掘進機的其他部分仍在運行,液壓系統繼續壓力輸出,管中的液壓油直接流出,既導致了液壓油的污染,又造成了液壓油的浪費[3]。
由于上述問題的存在,EBZ-200型掘進機在使用過程中,維修成本隨著時間的增加而遞增,工作效率不斷下降,因此,需要對原有掘進機進行改進。改進的主要方向為冷卻系統和星輪馬達兩個方面。
EBZ-200型掘進機設計的原則就是要節省空間,必須要在高度上盡可能的低,使其在低矮巷道正常使用,另一原則就是要求在高強度下的持續時間長,能夠掘進到很深的部位。因此,改造的原則也遵循于此,第一點,改造后的掘進機高度不能上升,要小于或等于原有的高度;第二點,改造后在巷道中持續工作時間較長,既不會因為高溫停工,也不能因為連接失效而終止。
在掘進機的冷卻系統中,比較常見的冷卻器有片翅式水冷卻器和蛇形管冷卻器。片翅式水冷卻器的優點是其降溫能力高,配備的空間需求小,缺點在于片翅式水冷卻器在使用中對壓力的要求較高,必須達到指定的壓力閾值方可運行。蛇形管冷卻器也是普遍使用的冷卻器,他的優點在于結構簡單,成本也相對較低。將其直接浸入油液中就可達到降溫目的,但是正由于此,蛇形管冷卻器所需空間較大,如果配備,油箱的體積不可避免的就要增大,這就違背了機器的設計初衷。同時,在檢修冷卻器時會污染到液壓油[4],因此,這一方式也不可取。
以上分析,冷卻系統的改進必須同時滿足空間要求和壓力要求。因此,可以在油箱外部添加一個新的冷卻水箱。如此一來,既沒有破壞原有油箱的結構,壓力的要求也沒有了限制。
1)添加新的冷卻水箱,水箱的厚度由原油箱最高處決定,使兩者在垂直方向上持平,沒有增加額外的體積,保證了空間上的要求。
2)將其兩端連接至噴霧回路中,使得冷卻水量增加。
3)把系統內的泄漏口更換位置,從原來設定的吸油腔更替至回油腔。
1)水箱的進水口和出水口之間存在高度差,這樣的設計使得輸入的冷卻水可以在注滿后才能流出,保證了其水量的充足。同時,進出口之間的間隔設置,使得熱量交換的面積在整個接觸面上都可以實現,保證了最大化的降溫效果,使冷卻的效率達到當前技術限度的最大值。
2)泄漏油口由吸油腔改接到回油腔,確保了流向油泵的油是冷卻過的油。同時,回油腔吸入的才是高溫油,使得熱交換的溫差提升,增加了傳遞的熱量。
3)計算驗證。熱量傳導如式(1)所示:

式中:T為回油腔油溫,取55℃;t為水箱水溫,取35℃;b為熱交換面材料厚度,取10mm;λ為熱交換面導熱系數,取48 W/(m·℃);A為實際熱交換面積,取0.8 m2。
將所有數據帶入式(1)中,得出:N=76800 W。
這說明新增的水箱每小時能帶走的熱量為76800 W,單位換算為66064 kcal/h。查閱資料可得,片翅式水冷卻器的熱交換量為40000 kcal/h[5]。實際計算表明,新增水箱的換熱效率要高于片翅式水冷卻器,證實了冷卻系統的改進是可行的。
1)把M18×60螺栓更換為強度更高、適應性更強的螺栓。同時,在螺栓連接處加設墊片和涂抹保護層,使得螺栓的連接更加可靠。
2)增大螺栓孔徑。經過試驗驗證,把分度圓直徑由Φ310mm更改為Φ360mm。如此改進后的螺栓和螺孔可以承受高強度的作業環境而不脫落。
沈陽煤業集團紅陽三礦對從佳木斯煤礦機械有限公司訂購的EBZ-200型掘進機進行了改進,主要對其冷卻系統和星輪馬達進行了部分改造,改造后將系統啟動2 h,油溫的升高在允許范圍內,掘進機正常運行。此后,將兩臺新型掘進機投入到某煤業公司井下進行掘進試用。在這段試用的時間內,沒有因為冷卻系統和星輪馬達的問題出現任何事故,提升了井下掘進的工作效率,完全避開了暫停降溫這一工序,減少了拆卸馬達、更換螺栓、加密封膠等以前必須進行的工作時間。與此同時,減少了液壓油的使用和更換。同往期相比,每月少用液壓油4桶,直接節省8000余元液壓油的使用費用,間接節省螺栓的更換費用總計10000元。
對EBZ-200掘進機改進后,提升了冷卻水的使用率,避免了工作液被污染[6];降低了因螺栓松動導致的星輪馬達脫落事故發生的可能性。通過理論計算和實際應用,充分證明了對此型號的掘進機的改進是成功的,具有極大的推廣價值。