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逆作法在曹妃甸華潤電廠二期工程取水箱涵施工中的應用

2019-01-24 08:43:36任思光中交一航局第五工程有限公司
珠江水運 2019年1期
關鍵詞:混凝土施工

◎ 任思光 中交一航局第五工程有限公司

1.工程概述

曹妃甸華潤電廠二期工程取水箱涵施工B標段,設計箱涵地下埋深10m,采用地連墻結構作為箱涵直立側壁,拱形板做箱涵頂板,底部設置支撐梁及底板。

地連墻平均高度23.235m,底標高-29m,墻厚1.0m。地連墻底部沿水平方向每隔4m設1道鋼筋混凝土支撐梁(斷面b×h=1.0×1.0m)。拱形現澆鋼筋混凝土頂板拱凈高1.5m,板厚1.0m,箱涵設計結構斷面圖見圖1。

2.逆作法應用的提出

取排水箱涵、地下綜合管廊等施工一般采用明挖法。但是,對于地下空間開發難度較大的工程,明挖法不再滿足工程的要求。將逆作法應用于取排水箱涵、綜合管廊的施工能解決實際工程問題,合理的施工方法能保證工程的安全。

本標段取水箱涵需要在地連墻施工完成后進行深基坑開挖,其中下穿唐曹路和華潤電廠鐵路兩個施工段,均需在公路和鐵路拆除后施工,但考慮到目前公路和鐵路均為正運營設施,斷路工期越短,華潤電廠的煤炭、曹港集團的疏港貨物運輸成本就越低,政府和業主也要求盡早恢復通車。

因此經過方案對比,在此提出了借鑒逆作法進行下穿兩路段箱涵施工的想法,即地連墻施工完成后,先開挖施工箱涵頂板,待頂板混凝土達到設計強度后,再同步進行箱涵內部和頂部構筑物恢復施工,如此可大大縮短上部結構施工周期,實現兩路早日恢復運營。

3.取水箱涵的逆作法施工工藝

3.1 主要施工工藝流程

地連墻施工→頂板以上部分土方開挖及土釘噴錨→拱形頂板施工→箱涵內及頂板上部結構同步施工(箱涵內土方開挖→支撐梁→底板施工,頂板上部土方回填碾壓→兩路恢復)

3.2 地連墻施工

本工程地連墻共114段,槽深34.5m,空槽部分深10.7m,采用液壓抓斗成槽,人工后臺焊接鋼筋籠,成槽后由兩臺150t履帶吊起吊鋼筋籠,起吊后由主吊吊裝安放至設計位置,混凝土澆筑采用可升降式澆筑架澆筑。施工中通過一些細節處理保證了混凝土實體質量,具體如下。

3.2.1 防塌槽措施

地連墻施工之前在導墻外側打設降水井降低成槽部位的地下水位,減少成槽過程中兩側土壓力,防止塌槽。并在兩側滿鋪30mm厚鋼板,使成槽設備及吊車在施工時對兩側地基形成均勻的面荷載,避免局部荷載過大導致塌槽。

由于地連墻上部為10.7m空槽,為防止澆筑后該部分因長時間擱置而塌槽,且不影響后續槽段施工,采取插入特制型鋼進行空槽部分防護。型鋼長度較空槽深度富裕1.3m(即12m),寬度為導墻寬度1.2m,厚度40cm。施工時將型鋼吊放至已澆筑地連墻空槽部位兩側,依靠在鋼筋籠吊筋位置,之后對空槽進行回填。

3.2.2 可視化驗槽

每段地連墻成槽后,均使用KODEN-DM604測槽儀進行測槽,形成可視化的圖像留存,通過測槽儀測出的圖像來判斷地連墻成槽效果,若垂直度或槽深不符合要求,立即安排抓斗進行修槽,若檢測結果顯示槽壁坍塌嚴重,則進行回填處理。3.2.3 地連墻接頭刷壁處理

地連墻相鄰單元槽段順序施工時會形成連接縫,為保證在連接縫位置,后期澆筑的混凝土和前期澆筑的混凝土較好的結合,避免漏水,增加墻體的整體性,在后續槽段成槽結束后需對前一個槽段混凝土表面進行刷壁處理,清除附著在混凝土表面的土體和槽段內護壁泥漿形成的泥皮,以保證相鄰槽段混凝土的有效接觸,增加地連墻墻體的整體性。

圖2刷壁器是萬向型刷壁器,可以將接縫處各個方向的沉渣和泥皮刷掉,每次刷壁器下放前必須將其上的泥皮沖洗干凈,以便確定最終刷壁效果。

3.3 頂板以上土方開挖及土釘噴錨

3.3.1 基坑開挖支護方案

頂板以上開挖深度9.8~10.3m,開挖邊坡采用土釘墻支護,采取二級放坡形式,坡比均為1:1,在深度5.0m處預留平臺寬度2.0m,共設計7排土釘,自上而下長度分別為:2道6.0m、4道18.0m,臨近一期取水箱涵一側第4道和第5道縮短為12.0m。每道土釘水平間距為1.5m,豎直間距為1.5m,第一排位于自然地面下1.5m,土釘主筋均采用Φ25的III級螺紋鋼筋。

基坑坡面采用Φ8@200×200鋼筋網,各排土釘主筋外加橫向壓筋Φ18,并與主筋端頭相連,土釘墻面層噴射混凝土厚度80mm,混凝土強度等級為C20,坡頂泛水面寬度2.0m。

在基坑中部設置Φ300疏干降水井(預制無砂混凝土管),降水井深度25m,間距12m;基坑兩側設置Φ400降水井(預制無砂混凝土管),降水井深度25m,間距7m,降水深度可至少低于開挖面以下1.0m。

3.3.2 基坑開挖及土釘噴錨施工

取水箱涵基坑開挖采用PC220反鏟開挖、20t自卸汽車運土。土釘墻噴錨由上而下邊開挖邊分段施工,分層開挖、分層穩定、坡腳預加固,采用先錨后噴工藝。

噴射混凝土2小時后,采取灑淡水覆蓋土工布養護7天。每層土釘噴錨養護期結束后,方可進行下一層土方開挖,以確保基坑邊坡土體穩定。

3.4 高壓旋噴樁施工

根據設計圖紙(如圖3),地連墻連接處,為防止接頭處漏沙、涌水,在每個接頭處設8根長8m直徑400mm的高壓旋噴樁,雙排布置。待土方大開挖至地連墻頂標高后開始施工高壓旋噴樁。

3.5 拱形頂板施工

3.5.1 拱形頂板施工工藝

本工程頂板全長324m,頂板厚1m,上弧長13.21m,下弧長10.96m。兩側冠梁高1.3m,寬1.2m。頂板與冠梁及地連墻連接(地連墻兼做結構側壁),形成拱頂直墻結構,混凝土設計強度等級C45W10,配合比編號Cm2017-0054。

為保證箱涵整體受力,冠梁與頂板同時澆筑。在施工之前進行地連墻樁頭鑿除,測量放線,人工采用手提鋸切縫后風鎬鑿除。

拱形頂板施工前,綁扎冠梁鋼筋,隨后支立冠梁內側模板,再將兩側冠梁間的原狀土整平成設計拱形并夯實,采用電動平板夯夯實后澆筑拱形頂板底胎膜,鋪設一層塑料布+一層原紙后綁扎頂板鋼筋,人工支立模板后采用56m泵車澆筑混凝土,鋼筋及模板采用70t汽車吊吊運至基坑內。

3.5.2 主要控制點

考慮到拱形頂板鋼筋為Φ32的III級螺紋鋼筋,間距80mm,為保證拱形頂板混凝土強度,與設計溝通,鋼筋間距每5根調整為100mm,鋼筋凈距68mm,該處作為振搗棒振搗位置并在模板頂口做好標記,施工時要重點進行混凝土振搗質量控制,以保證頂板混凝土密實。

混凝土澆筑時預留3組同條件試塊,待混凝土澆筑后放置在拱形頂板上,做好養護,公路段頂板采取覆蓋土工布灑淡水養護,鐵路段頂板采取覆蓋塑料布+棉被保溫養護,并做好3d、7d、14d的同條件試塊強度檢測,統計數據見表1,分析其強度增長情況,為箱涵內部土方開挖時間提供依據。

通過表1可看出,拱形頂板在7d后即可達到設計強度,具備后續頂部回填及內部開挖條件。

3.6 土方回填及上部結構恢復

3.6.1 土方回填施工

取水箱涵頂板達到設計強度后,進行頂部土方回填及碾壓施工,采用PC220反鏟裝車,20t自卸汽車運輸至基坑邊,反鏟配合TY160型推土機每30cm分層推平,20t壓路機振動碾壓密實,壓實度達到95%。

3.6.2 上部結構恢復

唐曹路段,在土方回填完成后進行公路兩側管網恢復施工,再分層鋪設80cm山皮石,碾壓密實后進行公路路面結構層施工。

華潤電廠鐵路段,土方回填完成后交付鐵路恢復單位按設計要求恢復線路。

3.7 箱涵內土方開挖施工

待箱涵頂板強度達到設計強度的100%后,進行箱涵內土方開挖,開挖時將拱形頂板混凝土底胎膜一同挖除,由于采用塑料布+原紙隔開,比較容易挖除。考慮到箱涵凈空高度6.5m,寬度10.4m,采用1臺PC120小型反鏟進行開挖,20t自卸汽車運輸。

3.8 支撐梁及底板施工

箱涵內土方開挖貫通后,開始進行支撐梁及底板施工,支撐梁施工順序與開挖順序相反,倒退施工。

3.8.1 支撐梁施工

支撐梁施工前,先人工采用風鎬將地連墻預留的接駁器鑿出,并清理干凈,澆筑砼墊層后,進行鋼筋綁扎、模板支立和混凝土澆筑。支撐梁鋼筋一分為二,接頭采用搭接焊,模板采用竹膠板+木方、頂口及底口對拉工藝。鋼筋、模板均采用裝載機倒運至箱涵內,人工卸料,混凝土采用地泵澆筑,泵管長度150m。

3.8.2 底板施工

支撐梁間為箱涵底板,結構自下而上依次為40cm回填土+500g/m2土工布一層+10cm碎石墊層+10cm厚C20混凝土墊層+40cm厚C45鋼筋混凝土底板。

底板施工順序與支撐梁施工順序一致,待支撐梁全部澆筑完成后,在梁間回填土,鋪設2cm厚鋼板形成施工通道,然后依次倒退施工,直至成型。

4.逆作法工藝與明挖法施工比較

4.1 工期對比

取水箱涵B標段下穿唐曹路段(144米)自2017年5月20日斷交開始導墻換填施工,至9月20日恢復通車,歷時124日歷天,比原區政府批復明挖法方案的5個月工期提前26天恢復通車,向區政府交了一份滿意的答卷,為企業贏得社會效益。

表1 拱形頂板同條件試塊強度明細表

取水箱涵B標段過鐵路段(102米)參照唐曹路段施工經驗,采用逆作法施工,計劃80天交付鐵路恢復單位。施工時積極組織勞動力及優化施工工序,自2017年9月11日開挖至11月16日土方回填完成,歷時66天,在保證安全和質量的前提下,比計劃提前14天交付中鐵建工進行路軌的恢復工作,使業主鐵路恢復運營的節點得以提前實現,贏得了業主的高度信任和認可。由此可見,逆作法通過上下同步施工,可以大大縮短工期,體現了強有力的優勢。

4.2 安全性對比

明挖法搭設滿堂腳手架做模板支撐體系,屬于超過一定規模的危險性較大分項,涉及高空作業和模板支撐體系,安全風險大。施工過程中安全監督和過程驗收要求嚴格。

逆作法施工主要做好箱涵內通風和照明措施,安全風險低。

4.3 成本對比

明挖法搭設滿堂腳手架做模板支撐體系,由于腳手架開始搭設至拆除完成周期長,需租賃大量腳手架,采購大量木方、竹膠板等,搭設及拆除腳手架工序費用,經測算頂板混凝土澆筑(含模板)綜合施工單價310元/方。

逆作法施工,省去了腳手架、木方、竹膠板等材料費用,同時節省了模板支撐體系的施工費,根據實際施工投入測算,頂板混凝土澆筑綜合施工單價201元/方。

公路段及鐵路段頂板方量共計3100方,節省成本33.79萬元。

同時,公路段及鐵路段的提前恢復運營,為曹妃甸通用碼頭、京唐首鋼、華潤電廠等沿線單位疏港節省了大筆的運費,為業主創造了巨大的經濟效益。

通過逆作法與明挖法在工期、安全及成本三個方面的對比,可以看出逆作法的優勢是全方位的,說明華潤電廠二期工程取水箱涵施工B標段引入的很成功。

5.結束語

逆作法成功地引入到華潤電廠二期工程取水箱涵施工B標段上,體現出以下優勢:(1)快速恢復交通,對周圍環境影響降到較低水平。(2)解決了工期緊張問題,有效縮短工期。(3)降低安全風險,減少明挖法高空作業安全風險。(4)減少大量模板腳手架投入,節約成本。(5)同時節材、節地,完全符合綠色施工理念。

逆作法在華潤電廠二期工程取水箱涵施工B標段的成功應用,為今后類似地下大型箱涵的設計及施工提供了很好的參考價值。

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