武彥
(國家能源集團準能集團選煤廠,內蒙古 鄂爾多斯010300)
國家能源集團準能選煤廠1200 萬系統原煤經破碎、篩分、跳汰等工藝洗選加工,產品煤經膠帶輸送機輸送上倉裝車,洗選所使用的煤泥水經跳汰水池依靠重力流入濃縮池內,煤泥在濃縮池內濃縮沉淀,上層澄清循環水溢流至循環水池,經循環泵抽至跳汰廠房,重復利用;下層煤泥經濃縮機刮集至中央泵口處,通過底流泵將濃縮煤泥水抽至壓濾儲液桶,經加壓過濾機處理,將煤泥與水分離,煤泥上倉裝車,濾液水通過濾液泵抽至跳汰廠房。完成煤泥回收及洗煤用水重復利用,使煤泥水達到一級閉路循環。
耙式濃縮機是根據重力沉降原理,利用裝在錐形池底部的旋轉耙連續刮集沉淀產品的礦漿濃縮設備。國家能源集團準能集團選煤廠1200 萬系統使用的濃縮機為NT-45 型周邊齒條傳動耙式濃縮機,內徑45m,深度8.2m,沉淀面積1590m2,處理能力3000~4000t/h。由液壓驅動裝置、軌道及齒條、耙架、刮泥耙及副耙等組成,是煤泥水沉淀濃縮的主要設備。
加壓過濾機是將盤式過濾機置于一壓力容器內,通過注入壓縮空氣,使濾布產生壓差,從而實現煤泥與水分離。國家能源集團準能集團選煤廠使用的壓濾機為奧地利生產的HBF-S 120/10 型加壓過濾機,其過濾面積為120m2,單臺處理能力為70t/h,是選煤廠煤泥水處理的主要脫水設備。
國家能源集團準能集團選煤廠所用的NT-45 耙式濃縮機每1.5~2年會發生中心軸承損壞的故障,一旦中心軸承損壞,整套濃縮設備將無法運轉,嚴重影響洗選生產,只能更換中心軸承。由于濃縮機機架較為龐大,更換其下方的中心軸承須拆解整個走橋及耙架,須動用大型起重設備,且更換工期較長,最少也需15 天,嚴重影響設備生產效率。
3.1.1 故障原因分析
原中心軸承為大直徑敞開式推力軸承,其軸承體位于濃縮機入料口下方,直接浸在水中,由于濃縮機入料含大量煤泥,且中心軸承密封較差,因此,煤泥會進入中心軸承的滾動體內,隨耙架的圓周運動,煤泥會對軸承滾動體進行磨損,加之水的銹蝕,最終造成中心軸承的損壞。
3.1.2 解決措施
將原濃縮機的推力托盤軸承拆除,更換為油浴式回轉支持裝置,提高軸承體位置,使之高于水面,采用全密封形式,并加注鋰基脂起到潤滑密封作用。
3.2.1 故障原因分析
①煤泥量突然增大。當出現上游設備故障、煤質變化、煤泥量監測不及時等情況,進入煤泥水系統細煤泥量突然增大,下游加壓過濾機處理量無法滿足煤泥產生量時,會造成濃縮機中心堆積過多煤泥,致使濃縮機中心副耙壓死無法轉動或刮泥耙無法提升。
②高嶺土進入煤泥水系統。國家能源集團準能集團選煤廠位于內蒙古準格爾煤田,表層及煤層中富含高嶺土,當雨季到來時,表層的高嶺土會隨雨水混入原煤中,從而進入選煤廠煤泥水系統中。高嶺土屬一種粒度極細的黏土,遇水便泥化成為微米級顆粒,由于細顆粒間存有較大靜電斥力,導致濃縮池內煤泥水沉降困難。由于高嶺土粒度細,下游的加壓過濾機無法將其過濾,致使其不斷在煤泥水系統中循環,并不斷增加累積,最終發生壓耙事故[1]。
3.2.2 解決措施
①濃縮機中心加裝穩流筒。國家能源集團準能集團選煤廠濃縮機此前無穩流筒,濃縮機入料煤泥水直接落入池內,其中粒度較大的顆粒會落在濃縮池中心處,而粒度較小的顆粒會迅速向濃縮池周邊擴散,并緩慢沉降,其與所添加的絮凝劑并不能充分混合。這樣會造成濃縮底流入料不均勻。而下游的加壓過濾機對入料粒度要求較高,單純粗顆粒上料時,加壓過濾機罐內壓力較低,煤泥附著力差,產品煤水分高;單純細顆粒上料時,煤泥過濾效率低,罐內壓力低,生產效率低下。只有當粗細顆粒充分混合后,加壓過濾機才能保證工作壓力,也能保持設備最大產量,保證煤泥水分,保持較高的生產效率。
通過改造,極大改善了下游加壓過濾機入料成分組成,有效地提高生產效率,減少壓耙事故發生。
②濃縮池溢流堰加裝擋板。煤泥水中心入料后,上層細煤泥協同部分絮凝劑會隨水流直接流過溢流堰,再次進入循環水系統中,使系統中細煤泥含量不斷升高,還造成了絮凝劑的浪費。
通過在濃縮池溢流堰周邊加裝寬度500mm 溢流擋板,使上層水流成S 型經過溢流堰,起到很好的緩沖效果,上層細煤泥也能充分與絮凝劑混合,達到提高細煤泥沉降效率,提高絮凝劑使用效率的作用。
③濃縮機加裝無線壓力傳輸裝置。國家能源集團準能集團選煤廠濃縮機改造前無法直觀監測煤泥厚度,只有通過現場使用探桿探測煤泥厚度確定池內煤泥量,無法實時監測濃縮沉內設備運行情況,若煤泥水系統出現煤泥量變化,無法及時發現,極易發生壓耙事故及耙架損壞。
通過技術改造,安裝模擬量壓力傳感器,采集濃縮機行走壓力數據。由于濃縮機為轉動設備,數據無法通過線纜傳輸,因此,在濃縮機內安裝無線傳輸和接受裝置,從而解決了信號傳輸困難的問題,并在濃縮崗位室安裝數字顯示儀,直接顯示濃縮機行走壓力,達到實時監測濃縮機運行狀態的效果。
④循環水系統中添加聚合氯化鋁。當循環水系統進入大量高嶺土時,由于其粒度極細,且高嶺土顆粒表面電負性,濃縮機生產所添加的陰離子聚丙烯酰胺絮凝劑無法將其沉降,造成循環水系統高嶺土越積越多,最終造成壓耙事故。
車間通過研究實驗,最終確定添加聚合氯化鋁,并根據循環水情況,配置溶液,達到沉降高嶺土的目的。改進加藥方式后,車間再未出現因系統進入高嶺土發生壓耙事故。
通過對選煤廠煤泥水系統設備多年的使用與維護,車間從濃縮機的中心結構、系統監控方式、煤泥沉降藥劑等方面,逐漸摸索研究,探索出一系列針對性的改進改造措施,有效降低設備故障率,提高突發情況應對水平,從根本上提高了煤泥水系統生產效率。