馬元平
(山西曙光船窩煤業有限公司,山西 河津 043300)
煤礦井下的通風情況是影響煤礦安全的基礎,針對通風量不足的問題,必須及時調整增加通風量。基于船窩煤業23112工作面跨采的特殊性,通過對其通風系統進行優化調整,增加工作面的風量,實現對礦井瓦斯的治理。
船窩煤業23112工作面位于船窩煤業三采區最下部,由于通風距離較長(里段長度680m,外段長度1220m),初采期間工作面風量僅為800m3/min,工作面瓦斯涌出絕對量達8m3/mm,通風量無法滿足該面回采時的通風和瓦斯治理的要求。綜合考慮決定從通風系統的優化改造入手,對23112工作面瓦斯超限情況進行治理,確保23112工作面能夠實現高產高效安全開采。
(1)回采初期,由于23112工作面下隅角頂板不冒落,空頂距離長,易積聚瓦斯,割煤時下隅角瓦斯濃度最大可達1.2%。
(2)工作面自40架以下,割煤期間瓦斯濃度達到1%左右,經常造成工作面瓦斯超限,導致工作面停產。
(3)工作面下巷瓦斯濃度達到0.75%以上,造成整個工作面斷電。
(1)對南翼各用風地點的風量按供風要求進行有效的控制,提高系統的穩定性,確保23112工作面的風量。
(2)對南翼的通風設備加強維護和管理。
(3)采用雙進雙回的通風系統。在23112工作面上巷中間巷以里做一通風立井與23100軌道下山相通,采用23104石門、23100軌道下山進風,23112運料斜巷及23112下巷回風,增加了23112工作面的進風通道,減少回風系統的通風阻力,使23112工作面的風量達到1200m3/min。
(4)在南翼五中車場建造風門,打開五中回風風門,增加一條三采區的回風通道,減少其回風阻力。
工作面其他方面的瓦斯治理情況如表1所示。

表1 改進割煤方式前后工作面瓦斯涌出情況
(1)降低割煤機的割煤速度。在第40-1架割煤時,速度控制在1m/min左右,防止煤壁片幫。
(2)改進割煤工藝。由原來在工作面機頭割三角煤,改為在工作面中間第50架左右割三角煤方式進刀。
(3)在23112工作面及下巷安設瓦斯、風速探頭,利用KJ90瓦斯監測系統對23112工作面的瓦斯和風量進行實時監測。可以有效地掌握瓦斯濃度的變化,當瓦斯超限時必須及時停止作業,采取措施降低瓦斯濃度后才可繼續作業。
該工作面回采過23112上巷通風小井后,通風方式將變為單進單回,只有23104石門進風、23112下巷回風。通過計算機模擬23112工作面在現有通風條件下跨采后(即采過上巷通風小井和23100皮帶機尾回風道)的風量大小,同時在23100膠帶機尾繞道處打了一道臨時板閉,進行了跨采后的模擬試驗。模擬試驗結果表明,23112工作面跨采后風量僅剩300~400m3/min,風量無法滿足生產需要,也將會出現瓦斯超限現象,必須進行優化改造。
根據23112工作面的通風實況,改單進單回的通風方式為單進雙回。在23112下巷和-480m南大巷立交點附近做通風小井,利用-480m南大巷及23100軌道、膠帶上山直接回風到23100巖石回風上山。通風系統的優化改造方案如下:
(1)在-480m南大巷口處構筑兩道永久風門。
(2)摘除-480m南大巷正前兩道風門。
(3)在23100軌道坡頭聯絡巷石門處構筑兩道永久正反風門。
(4)在23100絞車房回風道構筑一道擋風調節墻。
(5)拆除23100軌道坡頭23100巖石回風上山密閉。
(6)摘除23106車場風門。
對通風系統進行優化改造后,工作面通風量保持在1000m3/min左右,緩解了該工作面跨采后的通風困難,主要效果如下。
(1)通風立井施工速度快,能起到立竿見影的效果。
(2)通風立井耗資少,在相同的條件下,立井鉆孔施工比巷道掘進投資少。
(3)為下個工作面上巷掘進及回采時的通風提供便利條件。在設計中可作為25101上巷的一條供風巷道,有利于瓦斯超限的治理。
(4)易于封堵,便于調節風量。
23112工作面回采過下巷立井后,又將是單進單回的通風系統,面臨通風困難。23100北輔助膠帶上山擔負著三采區和五采區的回風,而五采區采掘安排較集中,瓦斯賦存高,各掘進工作面配風量大,所以25100地區過高的風量重負將影響23112工作面的風量,造成工作面風量不足、瓦斯超限,威脅到23112工作面的生產。
綜合考慮五采區和三采區緊密銜接情況,如果施工一條共同的回風通道,可在短時間內解決五采區和23112工作面通風困難的狀況。基于該假設提出以下優化改造方案:施工一條五采區和三采區的共用回風通道,與-480m南大巷連通,將-480m南大巷改造為五采區及23112工作面回風巷,利用23100軌道、23100膠帶上山進行回風。
優化改造方案的實施情況如下:
(1)在23112下巷外段靠近25100采區附近施工一條23112下巷通風斜巷,施工長度為130m,使-480m南大巷與23100北輔助膠帶上山溝通。
(2)在-480m南大巷口處建一組風門。
(3)拆除-480m南大巷正前風門。使-480m南大巷與23100膠帶下山相通。
(4)拆除23100軌道、膠帶之間各車場風門。
(5)在23100車場坡頭建一組正、反風門,將23100軌道下山改為回風上山。
(6)拆除23100軌道坡頭23100巖石回風上山密閉,使23100軌道上山直接與23100巖石回風上山相通,減少了回風的通風阻力。
通風系統改造工程完成后,通風效果改善明顯。經實際測量,南翼通風總阻力降低了200Pa,總風量增加600m3/min,23112工作面風量由800m3/min增加到1200m3/min,工作面下巷風流中瓦斯濃度由0.6%降為0.35%,下隅角瓦斯濃度由0.8%降為0.5%,有效地治理了23112工作面的瓦斯超限問題。
在船窩煤業23112工作面瓦斯超限治理過程中,主要從選擇合理的通風系統入手,優化改造通風系統增大工作面的風量,從而達到治理瓦斯超限、降低工作面瓦斯濃度的目的。工作面回采過程中,采用了單進雙回、雙進雙回等通風方式的調整,工作面風量達到1200m3/min,有效地治理了瓦斯超限問題,保證了23112工作面的穩產高效安全。