李 浩,周正鵬,高鵬飛
(西安石油大學,陜西 西安 710065)
油井出水是油氣田發(fā)過程中廣泛存在的問題。目前,我國的油田都步入了高含水或特高含水開采時期,一般超過油氣田可采儲量的65%以及超出年產量的85%普遍均來自于高含水油藏,其含水率高于80%[1]。與此同時,因為原生、后生地層非均質性、其流體流度的不同以及考量其他多方面原因,地層中容易形成具水流優(yōu)勢的通道。這會致使出現水錐、水竄、水指進,其中一些油井出現了過早見水或者是水淹的現象,以及水驅低效或者無效循環(huán)。以此來看,堵水調剖技術這一強有力的手段在油氣田優(yōu)化注水開發(fā)效果并且實現油藏穩(wěn)產高產中必不可缺。
通過調研分析了四種評價方法的優(yōu)勢和不足,本文預備進行兩級調剖效果的評價方法,嘗試著對調剖堵水的效果進行定性分析。以相關的行業(yè)標準作為對調剖工藝一級評價的基礎,可以將其用作對調剖的有效性的定性判斷。再來用模糊分析法作為調剖工藝二級評價的基礎,以下對油井、水井、油藏以及經濟四方面逐一分析,共計十項指標,定量觀察調剖的效果。
石油天然氣行業(yè)標準《SY/T5588-2003注水井調剖工藝及效果評價》中規(guī)定了水井有效、油井見效為一級評價中兩個重要方面共計四項指標。
油井、水井、油藏和經濟這四個方面等十項指標用作為二級評價標準,在以下分別進行闡述。
1) 油井評價指標。
從水驅曲線斜率、增油量、降水量這三項可以反映調剖堵水措施對油井的影響。ΔK所以用(水驅曲線斜率變化值)、ΔQ0(單井月增油量)、ΔQw(單井月降水量)三個指標建立模型。
2)水井評價指標。
壓力指數、吸水剖面厚度及視吸水指數這三方面亦能反映調剖堵水措施對水井的影響。所以用ΔPI(壓力指數變化值)、Δh(吸水剖面厚度變化值)、和ΔKs(視吸水指數變化值) 三個指標建立模型。
3(三)油藏評價指標。
可采儲量和采收率反映了調剖堵水措施對油藏的影響。所以這里用ΔNR(單井可采儲量變化值) 與 (采收率變化值) 兩個指標建立模型[2]。
4) 經濟評價指標。
《SY-T5588-2003注水井調剖工藝及效果評價》中說明了產出投入比和經濟效益是關于調剖經濟效益的兩個評價指標[3]。
需根據油水井連通關系把井進行了分類。措施井可將靖邊油田分為了具體的9個井組:靖注11217、靖注 11226、靖注 12517、靖注 13459、靖注 14202、靖注 15485、靖注 23292、靖注42062、靖注45125-4。
以井組為單元,對靖邊油田以上劃分的9個井組進行一級評價,定性定量判斷調剖堵水的有效性。
1) 水井有效。
遵循石油天然氣行業(yè)標準《SY/T5588-2003注水井調剖工藝及效果評價》中制定的水井有效的三個條件中任意一個并且有效期可超過一個月,可以認為調剖有效[3]。根據對調剖先后視吸水指數和視吸水指數變化指數的計算與統計,發(fā)現進行調剖措施以后,各中個井組的視吸水指數呈現出不同程度的下降,下降值位于-0.5308~-0.2000,與標準吻合,由此看來以上九個井組都為水井有效。
2) 油井見效。
若遵循石油天然氣行業(yè)標準《SY/T5588-2003注水井調剖工藝及效果評價》中制定的油井見效的三個條件中任意一個并且有效期可超過一個月,可以視作調剖有效。根據對9個井組的月產油變化率和月含水變化率的計算,調剖后的月產油變化率位于0.3462~1.4588,月含水變化率在-0.2469~-0.0769,9個井組都符合標準的要求。
3)一級評價結果。
綜合靖邊油田調剖效果評價中的一級評價結果,靖邊油田調剖的九個井組中,措施都有效。
考量調剖措施影響的各項指標,此處將油井、水井、油藏、經濟等四個方面十項指標歸類為二級評價標準。因注水井和油井綜合資料的缺失,水驅曲線無法繪制,二級評價中主要是對單井月增油、單井月降水、視吸水指數以及壓降曲線圖四項逐個進行了分析。
1)二級評價指標計算。
①ΔQ0
單井月增油ΔQ0指各油井平均每月的增油量。通過計算,單井月增油處于-3.00~38.70。
②ΔQw
單井每月降水ΔQw是指區(qū)塊井組中各個油井每個月的降水量。通過計算,單井月降水處于-2.14~230.22。
③ΔKs
單位注水壓差下的如注水量叫做吸水指數,吸水指數值的大小代表了油層吸水能力的強弱。經計算,發(fā)現視吸水指數變化值處于-0.5833~-0.2000。
2)二級評價指標分析。
通過分析二級評價指標的結果,對靖邊油田的9個井組實施的調剖措施進行分析與評價,判斷調剖效果。
就注水情況來看,若目前注水量下降的情況下注水壓力升高0.9~1.8MPa,表示調剖對裂縫的封堵作用已經初見成效。注水啟動壓力提高了0.6~1.8MPa。調剖后地層吸水能力只有原來的46.9%~69.8%。
就調剖先后對應在油井生產情況對比來說:調剖后日產液量減少0.8t~23.1t,日產油量增加1.1t~2.9t,綜合含水減少6.9%~20%。所以從短時間觀察來看本次調剖施工達到了降水增油的目的,進一步提高了水驅采收率。
3) 二級評價結果。
對靖邊油田各井組進行了調剖措施后,調剖對裂縫的封堵作用已初見成效。調剖前表現出較嚴重的負壓吸水,注水口壓降曲線應呈現直下降落的一條直線,因為調剖后封堵作用的效果,關井壓力慢慢降低,表現出封堵較好。調剖先后注水啟動壓力升高,視吸水指數降低,地層吸水能力下降。
對比各井組對應油井的生產效果看,調剖后各井組日產液量降低,井組每日總產油量增加,對比調剖前各井組綜合含水呈現明顯下降趨勢。表示此次調剖降水增油的效果良好,再次提高了水驅采收率。
1)通過對各井組對應油井生產數據的對比分析和計算,發(fā)現經過調剖以后的各個井組每日總產液量呈明顯下降趨勢,井組的每日總產油量也有所增加,相比較調剖前每個井組綜合含水有明顯下降。表示了此次調剖降水增油的效果良好,再次提高了水驅采收率,證明調剖措施有效。
2) 在對靖邊油田各井組實施調剖措施后,從各井組注水井從目前注水情況看,注水量下降的情況下注水壓力提高,說明了調剖對裂縫的封堵作用已經見到了效果。