王延強
(潞安集團慈林山煤業(yè)夏店煤礦,山西 長治 046000)
帶式輸送機是煤礦生產(chǎn)主要采用的運輸設備,由于其運輸距離長、設備簡單、使用維護方便等優(yōu)點,被廣泛投入應用。但在實際工作當中,由于帶式輸送機拉運貨物經(jīng)常處于空載和滿載的交替運行狀態(tài),隨著煤量和矸石多少的變化,當處于同一頻率帶動的皮帶出現(xiàn)空載時,仍然以高速進行運轉(zhuǎn),造成高電能的消耗浪費,當皮帶機滿載時,皮帶下落與托輥接觸,也容易造成邊緣的磨損,縮短使用壽命,因此,通過監(jiān)測皮帶運轉(zhuǎn)時載荷量的多少與變化,實時調(diào)控皮帶控制電機頻率,可使運行更加高效、節(jié)能,延長使用壽命,降低生產(chǎn)成本[1]。
帶式輸送機的變頻系統(tǒng)主要通過監(jiān)測運轉(zhuǎn)時上部煤量的載荷大小,及時自動調(diào)整皮帶力矩的輸送,其主要構成包括PLC電控系統(tǒng)和機械傳動系統(tǒng)兩部分。一般情況下,為了確保皮帶輸送機的全時性工作,往往配套安裝有兩臺電動機,以實現(xiàn)主從滾筒的雙驅(qū)動模式,有利于調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速與頻率,驅(qū)動滾筒通過專用電纜連接PLC電控系統(tǒng),確保信號指令的準確、快速傳輸。此外,監(jiān)測監(jiān)控功能主要通過雙控系統(tǒng)與高壓、低壓電控箱與變頻電機相連接來實現(xiàn),而連接到保護裝置與電子秤等系統(tǒng)則可實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時采集與控制,如圖1 所示。

圖1 控制系統(tǒng)連接圖
帶式輸送機在同一速率狀態(tài)下高速運轉(zhuǎn)時,為了調(diào)控速度,實現(xiàn)變速時和變速后的穩(wěn)定運行,需要變頻系統(tǒng)提供巨大的反向力矩以平衡掉調(diào)速過程皮帶自身產(chǎn)生的力矩,因此,變頻器的作用正是如此,而皮帶電機轉(zhuǎn)速n與頻率f之間的關系如式(1)[2]。

式中:
S-轉(zhuǎn)差率;
m-極對數(shù)。
由此關系可得出,在轉(zhuǎn)差率與極對數(shù)固定的條件下,改變電機頻率即可改變轉(zhuǎn)速,且二者互為正比關系,即頻率越高,轉(zhuǎn)速越大;當頻率降低衰減時,電機可補償提供較大力矩,從而實現(xiàn)速度的穩(wěn)定調(diào)整。
變頻系統(tǒng)主要由PLC智能控制器、顯示屏、溫度傳感器、速度監(jiān)控器、供電保護裝置及電子秤等硬件組成,以PLC智能控制器為中央樞紐,接收監(jiān)測數(shù)據(jù)分析后,向各個組件傳遞發(fā)送指令,使其動作,實現(xiàn)智能遠程控制,以及對電機實現(xiàn)變頻控制[3]。如圖2所示。

圖2 控制系統(tǒng)硬件連接圖
帶式輸送機的信息采集器及監(jiān)測監(jiān)控裝置被分布安裝在皮帶運行過程的各個轉(zhuǎn)載點,與重點監(jiān)測區(qū)域,主要測控皮帶容易出現(xiàn)負載變化的地點,通過各種監(jiān)控器與中央電控系統(tǒng)的調(diào)控,實現(xiàn)電機變頻,確保皮帶運行速度的平穩(wěn)過度,減少磨損與故障率。如圖3所示。
夏店煤礦井下采用KTC101型控制保護系統(tǒng),KTC101-Z型主控變頻器,以及KDW101 型電源箱,在皮帶鋪設運行較平緩的地段安裝電子秤,以監(jiān)測皮帶煤流量與載荷變化,當發(fā)生變化時,及時將數(shù)字信號轉(zhuǎn)化為電信號,傳輸給PLC電控系統(tǒng)進行解碼分析,通過判斷發(fā)送指令,實現(xiàn)皮帶的智能調(diào)頻[4]。

圖3 電機集中控制圖
為了確保變頻器電機的科學合理匹配,在各參數(shù)滿足生產(chǎn)需要的前提下,減少能量的過多消耗,實現(xiàn)節(jié)能降耗。因此,需選用合適的電機容量與變頻器容量進行配置。其配置原則應當以負載變化時的電機通過電流量來進行選擇,其運行方式主要采用“主—從”式來調(diào)節(jié)平衡,當發(fā)生故障時,在供電系統(tǒng)的回路中安裝快速熔斷器,當短路電流過載時能夠及時切斷電源,保護變頻器。
系統(tǒng)對煤流量的監(jiān)測主要通過皮帶電子秤的安裝來實現(xiàn),當皮帶處于空載和重載運行狀態(tài)時,會觸發(fā)電子秤上的壓力傳感器,空載時由于皮帶被拉伸,不與傳感器接觸,壓力為零,或數(shù)值較小;當重載時,皮帶附著于托輥,通過自重擠壓,使傳感器捕捉數(shù)據(jù),進而傳送給電控系統(tǒng),進行分析指令,作出是否變頻的指示,實現(xiàn)智能調(diào)控[5]。
帶式輸送機實現(xiàn)變頻功能的主要輔助系統(tǒng)包括電子秤、變頻器、電控系統(tǒng)與計算機(數(shù)據(jù)分析與編程功能),各部分主要通過與中央控制系統(tǒng)的連接,實現(xiàn)多個端口的同時接入與工作。在斜井提升過程中,由于皮帶運輸使用雙電機做功的模式,每臺電動機各自擁有獨立的變頻控制器,需在距離提升井口50m處設置配電硐室,使供電系統(tǒng)的10kV降壓為0.6kV,與皮帶電機電壓匹配后方可供電使用,如圖4所示。
自帶式輸送機變頻控制系統(tǒng)設計運用的半年時間內(nèi),系統(tǒng)運行穩(wěn)定,節(jié)能效果突出,且電機調(diào)速平穩(wěn),皮帶啟動時的電流較少,啟動電流對整個供電系統(tǒng)的沖擊減小。變頻裝置使用后,皮帶電動機及其他設備的維修工程量下降,從而節(jié)約了大量的人工成本,減輕了維修人員的勞動強度。變頻系統(tǒng)的使用使整個工序的自動化程度及故障保護水平的程度提高,有效地保證了帶式輸送機的正常可靠運行。
帶式輸送機的電機功率為5.5kW,變頻系統(tǒng)使用以后,輸送機的功率僅僅只有額定功率的60%左右,平均每臺電機可節(jié)省功率2.2kW左右,礦井每年的工作日按300d機算,則礦井每年可節(jié)省的電費為300×24h×2.2×1.2=1.9008萬元(電費按照1.2元/kW·h)計算,節(jié)能效果理想。
本文對帶式輸送機現(xiàn)狀與缺點進行分析,通過變頻技術對皮帶運行狀態(tài)進行遠程智能調(diào)控,經(jīng)過理論研究與設計優(yōu)化,建立了較為成熟完善的變頻控制系統(tǒng)方案,實現(xiàn)了對皮帶運行速度的平穩(wěn)控制過度,降低了皮帶的磨損以及載荷變化對電機的損耗,提高了皮帶使用效率,為企業(yè)節(jié)支降耗提供了可參考的經(jīng)驗。

圖4 電力控制系統(tǒng)連接圖