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某核電站盤車系統(tǒng)投運故障原因淺析

2019-04-09 05:06:02張曉光
儀器儀表用戶 2019年4期
關(guān)鍵詞:故障信號

陶 滔,張曉光,張 燁,錢 敏

(1.中核核電運行管理有限公司,浙江 嘉興 314300;2.中核(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司,上海 200233)

核電站汽輪機(jī)主盤車用于機(jī)組啟停階段持續(xù)驅(qū)動汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動,防止停機(jī)后轉(zhuǎn)子受熱不均導(dǎo)致的永久性彎曲,輔助盤車則是在主盤車系統(tǒng)的后備。造成主盤及輔盤無法正常投運的因素很多,例如投運條件不具備(頂軸油壓不滿足條件等)以及信號回路問題(盤車電機(jī)過電流保護(hù)等)。針對主輔盤車均未能正常投運的情況進(jìn)行分析,制定邏輯優(yōu)化方案,提升盤車系統(tǒng)可靠性。

圖1 GGR401ST溫度布置圖Fig.1 GGR401ST Temperature layout

1 故障過程簡述

1.1 主盤車投運后停運

某核電機(jī)組汽輪機(jī)停機(jī),轉(zhuǎn)速降至1350rpm后,主盤車電機(jī)正常啟動,但運行約7min后跳閘。

主控操縱員發(fā)現(xiàn)電機(jī)電流為0后,立即聯(lián)系維修人員將啟動盤車信號由1強(qiáng)制為0,再下發(fā)盤車投用命令,盤車電流仍為0。現(xiàn)場查看發(fā)現(xiàn)盤車控制柜報“E14”故障,盤車電機(jī)停轉(zhuǎn)。運行人員根據(jù)經(jīng)驗將機(jī)柜電源開關(guān)斷開再重合,“E14”報警消失,報“E01”故障,盤車電機(jī)仍未啟動。

隨后就地運行人員聯(lián)系維修人員將啟動盤車信號由1強(qiáng)制為0,斷開再重合電源開關(guān)后,“E01”消失。儀控人員恢復(fù)主盤車啟動信號,主盤車電機(jī)啟動,盤車功能正常投用。

1.2 主盤車投運未成功后,投用輔助盤車失敗

主盤車電機(jī)停運后,主控室操縱員曾經(jīng)兩次試圖啟動輔助盤車電磁閥來開啟輔助盤車功能,均未成功。

2 原因分析

2.1 主盤車未能正常投用

主盤車投運7min后電機(jī)停運:

根據(jù)主盤車運行維護(hù)手冊[1,2],“E14”故障報警的定義為液壓聯(lián)軸器溫度高或失速。該報警信號來源為汽機(jī)液壓聯(lián)軸器上的GGR401ST(P4傳感器,其布置圖見圖1),該傳感器主要有兩個功能。

第一個功能:液壓聯(lián)軸器溫度監(jiān)測。P4通過接收液壓聯(lián)軸器上的一個信號發(fā)射器發(fā)射的脈沖信號進(jìn)行溫度監(jiān)測,聯(lián)軸器溫度小于125℃時,該信號發(fā)射器發(fā)射脈沖信號,盤車軸每轉(zhuǎn)一圈,P4接收到一個脈沖信號并送到EOC控制器,EOC在規(guī)定時間內(nèi)將接收到的脈沖數(shù)與控制器內(nèi)設(shè)定的脈沖數(shù)比較,高于設(shè)定脈沖數(shù)則表明溫度正常。一旦聯(lián)軸器溫度高于125℃,該信號發(fā)射器停止發(fā)射信號,此時脈沖數(shù)低于設(shè)定脈沖數(shù),報警信號通過EOC控制器送GGR001AR的P1卡報“E14”,關(guān)停主盤車電機(jī)。

第二個功能:盤車軸轉(zhuǎn)速監(jiān)測,分為兩種情況:

1)在盤車電機(jī)啟動15s后,如果 P4探測到盤車軸轉(zhuǎn)速達(dá)不到設(shè)定轉(zhuǎn)速,P1卡報“E14”故障代碼,關(guān)停主盤車電機(jī)。

2)在盤車正常運行期間,如果轉(zhuǎn)速低于設(shè)置的最低轉(zhuǎn)速值,現(xiàn)場設(shè)置值為100RPM,即跳盤車電機(jī)。

如上所述,本次盤車E14及E1故障原因分析如下:

2.1.1 E1故障

根據(jù)主盤車運行維護(hù)手冊[1,2],E1定義為接通小齒輪離合器控制器(即盤車控制器)之前,必須將ETG選擇為“OFF”。由于在第一次E14出現(xiàn)運行人員將控制柜斷電再合閘后投盤車信號一直存在,因而維修人員將信號由1強(qiáng)制為0后(ETG置off),在后續(xù)盤車ETG投用后,再恢復(fù)投盤車信號成功。因此,E1故障原因就是在就地盤車控制柜重啟時盤車投用信號未置0。

2.1.2 E14故障原因可能性分析

1)液壓聯(lián)軸器溫度高

根據(jù)歷史數(shù)據(jù),報E14故障前和第二次盤車啟動后盤車電機(jī)電流基本穩(wěn)定在34A,該電機(jī)額定電流為91A,故障發(fā)生時電流值遠(yuǎn)低于額定電流,可排除電機(jī)過流造成聯(lián)軸器過熱的可能。同時聯(lián)軸器漏油也會導(dǎo)致溫度的上升,但就地人員查看時未發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器有漏油現(xiàn)象,同時第二次盤車啟動及運行均正常,液壓聯(lián)軸器溫度高導(dǎo)致E14故障的可能性可以排除。

2)P4傳感器偶發(fā)故障

可能存在P4傳感器偶發(fā)故障無法正常向P1卡發(fā)送信號,導(dǎo)致E14故障出現(xiàn)。

3)EOC偶發(fā)故障

EOC在轉(zhuǎn)速低于預(yù)設(shè)值時,會斷開輸出繼電器,使得P1卡跳盤車電機(jī)。

4)EOC輸出回路存在斷線

如果輸出回路斷線,相當(dāng)于EOC輸出繼電器斷開,也會產(chǎn)生同樣的后果。

2)、3)、4)這3種可能的后果相同,均會導(dǎo)致E14故障報警的發(fā)生。由于重啟后E14故障消除,基本可以排除輸出回路斷線的可能。

綜上所述,初步判斷本次盤車首次投運后電機(jī)停止的主要原因為P4傳感器至P1卡之間的信號回路偶發(fā)故障所導(dǎo)致。

2.2 輔助盤車未能正常投用

2.2.1 輔助盤車功能描述

輔盤的控制在DCS實現(xiàn),主要通過操縱員在二層下發(fā)手動命令打開GGR441VH電磁閥后供油推動棘輪,棘輪推動齒輪從而帶動大軸。根據(jù)GGR441VH動作DCS日志,操縱員曾經(jīng)兩次啟動該閥門的開命令。

圖2 輔助盤車電磁閥手動及自動控制邏輯Fig.2 Manual and automatic control logic of auxiliary disc solenoid valve

2.2.2 原因分析

根據(jù)輔助盤車投用邏輯[3],操縱員可以手動啟動和關(guān)停GGR441VH。輔助盤車手動命令允許條件為:汽機(jī)轉(zhuǎn)速小于3rph、嚙合開關(guān)001SM為0,002SM為1、頂軸油壓力大于23Mpa。

根據(jù)操縱員投用輔助盤車的時間,調(diào)取了歷史數(shù)據(jù)如下:

汽機(jī)轉(zhuǎn)速為0、001SM為0,002SM為1、頂軸油壓力為27.7Mpa。由此可見,盤車手動命令允許條件具備,指令仍未成功下發(fā)。經(jīng)查詢邏輯圖,輔盤自動停信號來源為主盤車投運命令信號,操縱員先后兩次投用輔盤信號時,維修人員還未到DCS進(jìn)行主盤車命令信號的強(qiáng)制,主盤車命令仍為1,此時主控室操縱員無法在二層將主盤車投用信號強(qiáng)制為0(該命令由二層按鈕,命令下發(fā)同時啟動盤車和頂軸油泵,此時若操縱員關(guān)停該按鈕,會失去頂軸油壓力)。因此,下發(fā)主盤車信號會閉鎖輔助盤車手動投用信號,具體見圖2。

3 初步改進(jìn)方向

3.1 主盤車

針對主盤車未能及時投運的情況,通過在機(jī)組大修停機(jī)階段測試EOC系統(tǒng)輸入及輸出信號是否穩(wěn)定,根據(jù)測試結(jié)果進(jìn)一步精確查找故障點。

針對現(xiàn)場出現(xiàn)的E14及E1故障報警,研究可行方案,在盤車就地控制柜增加按鈕用以閉鎖E14停運電機(jī)信號,同時不影響盤車嚙合過程的邏輯及相關(guān)信號。

3.2 輔助盤車

針對本次操縱員無法投用輔助盤車的情況,通過變更優(yōu)化邏輯,初步考慮將盤車和頂軸油泵的啟停按鈕分開,實現(xiàn)操縱員可以在停運主盤車信號的同時不會關(guān)停頂軸油泵。

4 結(jié)束語

通過本次分析基本明確了故障根本原因,同時本次故障原因的結(jié)論也對優(yōu)化邏輯以及后續(xù)設(shè)備運行維護(hù)提供了積極的指導(dǎo)意義。

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