吳曉梅, 葉美鋒, 吳飛龍, 林代炎
(福建省農業科學院農業工程技術研究所, 福建 福州 350003)

福建省九龍江流域龍巖漳平某規模化豬場目前存欄母豬550頭,年出欄商品豬5000頭。
養殖場采用干清糞和水沖洗方式進行豬舍衛生清潔,每天運行20小時全場每日產生污水量(含養殖場工人生活污水)為200 m3。結合養殖場豬舍集中沖洗情況,設計平均流量為10 m3·h-1。


表1 養殖場污水水質 (mg·L-1)


圖1 工藝流程圖
(1)前處理:利用粗格柵攔截大顆粒雜物,為后續處理降低負荷同時維護設備設施。污水經管道輸送至集污池,通過集污池將污水儲存起來并使其均質均量,以保證污水處理設備和設施的正常運行。
(2)固液分離:固液分離是養殖污水處理必不可少的環節,廢水經固液分離后可以減輕后續的處理環節負擔,防止設備堵塞損壞。本項目選用60目振動篩擠壓式固液分離機[15],其處理能力達15 m3·h-1,將糞污減量至少50%。該固液分離機具有污水處理效果穩定、分離出的糞渣含水率為50%左右,可直接裝袋,集中運輸過程中不產生滲漏水,而且更有利于直接堆肥利用。
(3)完全混合式厭氧消化:養殖污水經固液分離后進入厭氧生物發酵系統,本項目采用完全混合式工藝進行厭氧消化,在一個密閉罐體內完成料液的發酵,產生沼氣。在消化器內安裝有攪拌裝置,使發酵原料與微生物處于完全混合狀態,提高池內發酵效率和產氣率。該工藝一方面可去除廢水中大部分有機污染;另一方面產生的沼氣也是一種清潔能源,可用于發電,產生的沼液也可作為肥料還田利用。
(4)A/O曝氣池:采用兩級A/O曝氣處理,對有機物濃度高的廢水,去除率高。A段是厭氧段,主要用于脫氮除磷;O段是好氧段,主要用于去除水中的有機物。它除了可去除污水中的有機污染物外,還可同時去除氮、磷,對于高濃度有機廢水及難降解廢水,在好氧段前設置水解酸化段,可顯著提高廢水可生化性。
(5)氧化塘:在塘中種植水生植物狐尾藻,同時進行魚類養殖,形成人工生態系統,在太陽能(日光輻射提供能量)作為初始能量的推動下,通過塘中多條食物鏈的物質遷移、轉化和能量的逐級傳遞、轉化,將進入塘中污水的有機污染物進行降解和轉化,最后不僅去除了污染物,而且以水生植物和水產、水禽的形式作為資源回收,凈化的污水也可作為再生資源予以回收再用,使污水處理與利用結合起來,實現污水處理資源化[16]。狐尾藻根系具有較強的泌氧作用,可以改善水體環境,狐尾藻凈化水體的同時促進自身生長量的增加,收獲時可以作為青飼料供養殖場生豬、塘中魚類食用[17]。
(6)豬糞渣堆肥:采用本團隊研制的堆肥發酵塔進行豬糞渣堆肥發酵。堆肥物料由塔頂進入塔內,在塔內堆肥物通過翻轉隔層板,使堆料一層一層自上而下每天降一層,起到翻料供氧作用。一個發酵塔可根據需要,分5~6層。一般經過5~8天的好氧發酵,堆肥物即由塔頂移動至塔底而完成一次發酵。立式堆肥發酵塔為半密閉結構,塔邊留有通氣管,塔內溫度分布從上層到下層逐漸升高。
該處理工藝設計的主要構筑物及設計參數如表2所示。

表2 主要構筑物及設計參數



表3 監測點水質 (mg·L-1)
對豬糞渣進入堆肥發酵塔堆肥前后的理化性質進行測定,具體結果見表4。檢測結果表明,堆肥后豬糞渣的含水率下降了5.9%,全氮含量增加了0.79%,全磷含量增加了1.19%,全鉀含量增加了0.20%,而pH值則下降了0.5,有機質增加了4.4%。通過發酵塔發酵后,除水分含量外,總養分、有機質和pH值等指標均達到了《有機肥標準》(NY525-2012)[19]。

表4 發酵塔豬糞渣堆肥前后理化性質變化表 (%)
該豬場日產糞便污水200 m3,項目設施設備投資100萬元,該工藝日處理耗電量60度,按每度1元計,則所需電費60元;另外,運行過程還需1個人看管,工人工資以100元·d-1計,則日總運行費用為160元,每噸污水處理需0.8元·d-1。
因豬場周邊沒有果園田地,沼液主要通過沉淀池,A/O曝氣池,氧化塘等工藝處理實現達標排放,對于處理后的污水也可以將中水回用部分用于豬舍清洗、周邊綠地澆灌等,以每日中水回用率40%計算,每日回用80噸,每噸按照2元 (商業用水)計,則每日可節約水費160元。產生的沼氣可用于發電,滿足養殖場日常的生產生活用電,日可節約電費60元,則日可共節約費用220元,每噸污水處理可節約費用1.1元。與養殖場糞污處理系統改造前相比,年可節約運行支出10萬元。
經糞便廢水經固液分離后的豬糞渣堆肥發酵年可產有機肥900噸,按照每噸有機肥500元計,則可為養殖場增收45萬元·年-1,扣除人工、生產等費用,每年有機肥凈收入為30萬元。本項目實施后,年可節約環保處理費用10萬元、年新增產值30萬元,新增利稅40萬元,并有效解決豬場生產過程中的糞污排放問題,降低了環境污染風險,因此具有顯著的經濟環境效益。
