田曉強
(大同煤礦集團虎龍溝煤礦,山西 朔州 036000)
虎龍溝煤礦21505巷位于井田東盤區北翼,巷道設計長度為1471m,斷面規格為寬×高=5.2×3.5m。巷道掘進煤層為石炭系5#煤層,平均厚度為12m,煤層發育不穩定,矸石夾層較多,矸石總厚度達1.9m,其中位于煤層底板往上3.5m處含有一層黃斑巖,巖石厚度為1.5m,巖石硬度大,普氏系數f>6.0。21505工作面從東盤區皮帶巷開口沿5#煤層底板掘進施工,采用綜合機械化掘進施工工藝。
根據地測科提供資料,21505巷在掘進期間共揭露3條正斷層。F1斷層位于巷道274m處,H=0.7m,∠50°;F2斷層位于巷道578m處,H=0.4m,∠47°;F3斷層位于巷道881m處,H=1.4m,∠55°。21505巷在掘進前期采用直接平推破巖法過F1、F2斷層,但是由于黃斑巖硬度大,在破巖過程中經常出現機械設備損壞現象,其中掘進機切割部損壞2次,電機燒毀一次,造成經濟損失達47萬元。破巖難度大,嚴重影響巷道掘進效率,平均掘進速度僅為3.2m/d。同時巷道平均留底煤厚度達0.5m,降低了工作面回采率,加大了后期工作面回采期間采空區遺煤量,不利于采空區安全管理。
為了降低接卸設備損壞率,減少采空區遺煤量,決定采用松動爆破下山掘進施工工藝過F3斷層。
(1)為防止下山期間設備出現下滑現象以及便于煤矸石運輸,21505巷下山掘進角度為5°,下山掘進距離為15m,掘進到位后揭露斷層上盤巖石層,如圖1所示。
(2)當巷道掘進至866m時,在掘進工作面迎頭施工三排松動爆破孔,每排4個。第一排鉆孔距頂板間距為0.5m,孔間距為1.2m,排距為1.0m,鉆孔深度為1.0m,直徑為42mm,鉆孔以5°俯角布置。
(3)工作面松動爆破孔施工完后,從下排依次往上填裝礦用乳化炸藥、雷管以及水炮泥。每個炮孔填裝一支乳化炸藥,裝藥量為300g,雷管采用毫秒延期電雷管,炮孔封孔長度不得低于0.5m,一次允許爆破炮孔數量不得超過5個,采用正向裝藥方式及串聯聯線方式。
(4)第一茬爆破施工完后,采用風鎬及洋鎬進行擴幫、修規格,直至符合巷道設計斷面規格后及時補打巷道頂板及幫支護,并清理巷道浮煤。第一個循環施工完后進行第二茬爆破施工,施工工序與前一循環工序相同。
(5)當巷道下山掘進15m后,施工巷道頂板揭露斷層上盤黃斑巖下方煤柱,此時巷道沿巖層及煤層底板繼續平行掘進。

圖1 21505巷過F3斷層松動爆破下山掘進剖面示意圖
21505 巷下山掘進時需預留頂煤,預留頂煤最大厚度為1.4m,由于5#煤層穩定性差,在預留頂煤時會出現破碎、局部冒頂現象,為了保證巷道下山掘進施工安全,采取“注漿+施工交錯密集JW型鋼帶+架棚”等聯合支護措施。
(1)當巷道施工至875m時,對頂板施工一排注漿鉆孔,每排三個,鉆孔深度為3.0m,鉆孔與頂板呈45°仰角布置。
(2)鉆孔施工完后,采用高壓注漿泵對鉆孔內注射馬麗散漿液(馬麗散與催化劑配比為1∶1),注射壓力不得低于1.5MPa,注漿期間發現頂板煤體有漿液滲出時停止注漿,注漿2h后方可繼續掘進。
(3)當第一排鉆孔注漿完且巷道掘進2h后,繼續施工第二排注漿鉆孔并進行注漿工序,依次類推直至巷道揭露斷層上盤煤層。
由于21505巷下山掘進前5m范圍內頂煤厚度不足1.0m,注漿及錨桿支護效果差,很容易形成冒落區,為了加大鋼帶支護斷面,決定采用施工交錯密集“JW”型鋼帶。
(1)21505巷頂板施工的“JW”型鋼帶縱橫交錯布置,橫向鋼帶(垂直巷道)長度為3.8m,寬度0.28m,每根鋼帶焊制5個直徑為30mm圓孔。每根鋼帶配套5根長度為3.0m、直徑為22mm左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,錨桿間距為0.9m,鋼帶排距為1.0m。
(2)橫向鋼帶施工完后,在頂板施工交錯式縱向鋼帶,縱向鋼帶長度為2.5m,寬度為0.28m,每根鋼帶焊制3個直徑為30mm圓孔。第一組縱向鋼帶施工在第一排、第二排、第三排橫向鋼帶的第一個、第三根、第五根錨桿上,共計三根,且與橫向鋼帶垂直布置,如圖2所示。
(3)第二組鋼帶施工在第二排、第三排、第四排鋼帶的第二根、第四根錨桿上,共計兩根,與第一組縱向鋼帶交錯式布置,依次類推直至工作面完全過斷層破碎帶。
為了進一步提高頂板穩定性,降低頂板應力作用影響,在下山巷道掘進完成后架設密集11#工字鋼棚。
(1)21505巷架設的工字鋼棚為矩形斷面,斷面規格為寬×高=4.0×3.5m,鋼棚架設間距為1.0m,每架鋼棚棚腿、頂梁與頂板施工一組固定錨桿,確保鋼棚架設穩定性,所有鋼棚連接卡纜必須預緊,預緊力不得低于200N·m。
(2)鋼棚架設完后,在鋼棚棚腿、頂梁與巷道輪廓間隙處填充水泥背板,水泥背板長度為1.2m,寬度為0.3m。在相鄰兩架鋼棚間安裝兩組連接桿,進行聯鎖保護作用。
(3)每班施工前必須安排專人對每一架鋼棚進行檢查,發現鋼棚傾倒、變形、松動等現象時必須重新架設。

圖2 21505巷施工交錯式密集“JW”型鋼帶平面示意圖
(1)21505巷過F3斷層時采用松動爆破下山掘進施工工藝,減少巖石掘進量達148m3,避免了機械設備磨損,加快了巷道過斷層掘進效率。21505巷過F3斷層共計用時2.5d,平均掘進量達5.7m/d。下山掘進期間未出現機械設備損壞現象,節約設備維護、成本費用達30余萬元。
(2)21505巷下山掘進階段頂煤采取注漿支護后,提高了原破碎煤體穩定性,通過單軸抗壓實驗發現,注漿前破碎煤體單軸抗壓強度僅為7.4MPa,注漿后提高至45.7MPa,大大提高了煤體承載能力。
(3)對破碎煤體施工交錯式“JW”型鋼帶后,加大了頂板鋼帶支護斷面,提高了鋼帶支護效果,有效防止了頂板出現破碎、局部冒頂現象。同時采用架設密集工字鋼棚的方法減少頂板受應力作用影響,保證了頂板完整性,防止了頂板在應力作用下發生離層現象。斷層帶附近頂板施工完交錯式鋼帶及密集工字鋼棚后,在后期掘進期間未出現頂板大面積破碎現象,在866~876m范圍內頂板最大下沉量僅為0.09m,在876~885m受斷層應力作用下,頂板下沉量呈上升趨勢,但最大下沉量僅為0.13m(位于880m處),頂板支護未出現失效現象,鋼棚未出現變形等現象。