韓柏青
(中煤新集能源股份有限公司,安徽 淮南 232000)
劉莊煤礦位于安徽省阜陽市潁上縣境內,核定生產能力1140萬t/a。井田東西走向長16.0km,南北傾斜寬3.5~8.0km。井田內共含煤30余層,13層可采煤層,其中5層主要可采煤層。礦井采用立井、集中大巷、分區開拓、分區通風、集中出煤的開拓方式。礦井設計兩個水平,目前正在開采一水平(-762m),二水平(暫定-1000m)尚未開拓。礦井以F25斷層為界劃分為東區和西區,東區工業場地內設有主井、副井、矸石井和中央風井四個井筒,西區工業場地設有進、回風井兩個井筒。東區劃分為東一、東二、東三采區,西區劃分為西一、西三、西四采區。
東區膠帶輸送機運煤系統核定生產能力為1198萬t/a,西區膠帶輸送機運煤系統核定生產能力為962萬t/a,合計為2160萬t/a,劉莊煤礦2013~2017年最高原煤產量為993.13萬t,遠未達到膠帶輸送機運煤系統的運輸能力。
矸石井提升能力為150萬t/a。井底車場設有矸石膠帶系統,但未延深至各采區,部分掘進矸石仍需要通過副井提升,矸石井和矸石膠帶機系統能力未能充分發揮。2013年前矸石井年度最高提矸量為49.79萬t,遠未達到設計提升能力。
由于煤矸混運,2013~2017年主井提毛煤(煤矸混合物)量在1000~1100萬t/a左右,主井提升能力接近飽和,增加主井負擔。
大量掘進矸石進入煤流后,造成毛煤含矸量高,需進入選煤廠洗選處理,造成洗選量大,選煤廠洗選能力不足,需要進行擴建。
因矸石摻入造成毛煤入洗量大,煤質差,商品煤回收率低。
隨著礦井不斷開拓延伸,矸石運輸距離增長,最遠掘進工作面距離副井約7km,采用礦車運輸矸石存在運輸時間長(單趟約需45min)、運輸不連續、轉載環節多、自動化程度低、運輸崗位人員多等缺點,偏遠掘進頭運矸困難,問題越來越突出,制約著生產效率的提高。
礦井自投產以來,運矸問題不能有效解決,造成煤質不穩定、掘進單進低、工作面接替緊張等問題,需要對礦井運輸系統進行優化改造。
3.1.1 主系統改造
建立井下運煤運矸系統聯絡通道,使進入運煤系統的矸石能夠分流至運矸系統,實行煤矸分流。
東區:在東三膠帶大巷與進風石門之間施工出矸聯巷,鋪設一臺轉載機,在煤倉上口設置動態分流裝置,東一、東三采區的矸石通過分流裝置進入出矸聯巷,轉運至進風石門矸石膠帶機,通過矸石主運輸系統提升至地面。
西區:在矸石膠帶機巷與主井中煤倉下口之間施工主井中倉出矸聯巷,利用主井中倉儲存矸石,在主井南倉至中倉上口鋪設一部轉載機,與東西膠帶大巷膠帶機機頭卸載處聯接,并在煤倉上口卸載處設置動態分流裝置,使西區進入運煤系統的矸石轉運至主井中倉,經出矸聯巷、矸石膠帶機巷、矸石井提升至地面。
3.1.2 區域系統改造
(1)在西一煤倉與西三煤倉上口施工聯巷,中部施工矸石倉,自兩煤倉至矸石倉各鋪設1部1.0m皮帶機,兩煤倉上口設置動態分流裝置,利用矸石倉實現矸石臨時存儲,實現矸石分時運輸。
(2)通過東三采區矸石倉、西一矸石倉、西區掘進翻車機硐室矸石倉、巖巷掘進工作面矸石窖等分區建立臨時存矸系統,再集中分時進入運煤系統。
(3)回采工作面過斷層期間,采取分割分運措施,在出矸時間采出矸石并集中運輸。
(1)地面主井棧橋改造,實現煤矸系統地面互通。在905矸石皮帶棧橋與102原煤皮帶棧橋之間新建一條皮帶棧橋,使兩個獨立系統連接起來,主井檢修期間可利用矸石井來提升掘進煤及矸石,確保掘進工作面連續作業,緩解掘進圍面緊張局面。
(2)改造選煤廠緩沖倉,利用動態平衡法增加系統緩沖能力。在入洗301皮帶機頭后方增設分煤器,在分煤器與702皮帶之間增設下貨溜槽,將緩沖倉原煤經過分煤器,再通過下貨溜槽直接進入選煤廠精煤702皮帶,最后由精煤運輸系統將緩沖倉原煤運至產品倉或落地。將主井提煤,一半分流進緩沖倉,另一半分流進產品倉,達到動態平衡,實現主井連續提煤。
(3)主運輸系統施行視頻監督、調度統一指揮、分時運輸,通過分時、分運,實現井下煤矸分流。

圖1 劉莊煤礦運煤矸系統網絡化示意圖
(1)主井提矸量減少,運煤能力得到保障
礦井2013、2014年主井提毛煤分別為1100萬t、1099萬t,其中含矸石量分別為108萬t、96萬t,基本滿負荷運行。2017年主井提毛煤896.31萬t,其中矸石量為0,不僅減輕主井負擔,而且為增加原煤、商品煤的產量創造條件。
(2)矸石連續運輸實現網絡化
2013~2017年矸石井提矸量由17.84萬t增加至77.92萬t,矸石井的提升能力得到有效發揮。系統改造后,軌道運輸僅需負責物料、人員運輸,運輸量大幅降低,運輸崗位人員減少約1/3。
(3)選煤廠洗選量大幅度降低
優化運矸系統后,從井下源頭對摻入煤流系統中的矸石進行分流,大部分末煤達到商品煤煤質要求,洗煤量大幅下降。2013~2017年洗煤量由560萬t降低為30.89萬t,原計劃洗煤廠二期擴建工程無需施工。
(4)回收率提高,煤質穩定
優化運矸系統后,從源頭降低了進入主井提升系統的矸石量,洗煤量降低,減少了煤泥量,大大提高了煤炭資源回收率,煤質也得到穩定。2017年較2013年,商品煤回收率提高4.62%,原煤煤質提高735cal/g,商品煤煤質提高209cal/g。
(5)瓦斯抽排巷單進顯著提高
優化運矸系統后,瓦斯抽排巷推廣應用巖巷綜掘,單進水平逐步提高,由2013年97.1m/月提高至2016年170.3m/月,最高實現380m/月。2017年基本與順槽掘進工期同步,瓦斯抽排巷不再制約工作面接替。
(6)主井檢修不再制約掘進工作面正常生產
地面主井棧橋改造投用后,實現煤矸系統地面互通,礦井檢修期間實現多提煤約1.5萬t,多進尺約1000m。
(7)礦井年回采推進度明顯下降
系統改造后,在工作面長年產量穩定的前提下,年度工作面回采總推進度大幅降低,經統計2017年較2013年年推進度減少約1700m,有效緩解接替壓力,具體見表1。
(8)地軌運輸量大幅減少
經統計,系統改造后地軌運輸量減少約50%,運輸事故率明顯下降,安全效果十分明顯。
(9)實現矸石封閉裝車外運
主井、矸石井實現聯通后,矸石可通過選煤廠動篩進入產品倉。利用火車裝運,直接外運至塌陷區回填,實現矸石廢物利用的同時,有效解決地面矸石山等環保問題。

表1 2013~2017年工作面推進度統計表
(1)優化系統投入成本,見表2。

表2 優化系統投入項目及成本統計表
(2)系統優化取得效益如下:
① 選煤廠洗煤量減少,降低洗選成本。2013~2017年洗煤量由560.06萬t降低為71.68萬t,洗煤費用也由2770萬元降低為355萬元,降低成本約2415萬元,而且今后每年均可以降低不少于2000萬元的洗煤成本。
② 通過主井提升至選煤廠的矸石量大大減少,選煤廠洗矸、排矸帶走煤泥量相應減少,間接增加了商品煤的產量。
③ 洗煤廠二期擴建工程不需要再施工,降低投資成本。
④ 主井檢修時,矸石井可正常提煤矸,掘進工作面正常掘進,增加年度掘進工程量,緩解接替壓力。
⑤ 主井短期內出現故障,矸石井可輔助提煤。
⑥ 矸石連續運輸,提高運輸效率,降低地軌礦車運輸量,有效減少運輸崗位人員,且運輸事故率大幅降低,安全效果明顯。
⑦ 地面煤矸系統連通,實現矸石封閉裝車,直接外運利用,取消地面矸石山,有效解決環保難題。
通過對劉莊煤礦運輸系統優化,實行煤矸分時、分流、網絡化、連續運輸,最大限度地實現系統集中控制,從源頭保證煤質穩定,降低煤炭洗選成本,提高系統運輸保障能力,且有效減少崗位人員,降低運輸事故率,保證安全效果,為礦井安全高效可持續發展奠定基礎,同時為其他類似礦井提供重要的指導,具有很高的借鑒價值。