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鈦、鈰對高膨脹低溫無鉛熔塊的白度研究*

2019-05-16 07:57:10羅升敏
陶瓷 2019年2期
關鍵詞:實驗

黃 駿 周 喆 羅升敏

(江蘇拜富科技有限公司 江蘇 宜興 214221)

鈦白粉被認為是目前世界上性能最好的一種白色顏料,用于行業較多都比較好,在用于陶瓷鉛釉中可能顯黃色,假如鈦和釉中都有鐵雜質也會顯黃色。氧化鈰用途也很廣,但由于純度的高低,會出現外光顏色問題有淡黃或褐色,主要是制備方法引起的。這次實驗用的是純度較高的氧化鈰,其外觀為白色,和鈦白粉差不多。下面通過鈦白粉和氧化鈰分別使用到高膨脹低溫無鉛熔塊里,探究其對白度的影響。

1 實驗過程

1.1 高膨脹低溫無鉛熔塊氧化物化學組成

高膨脹低溫無鉛熔塊氧化物化學組成見表1。

表1 高膨脹低溫無鉛熔塊氧化物化學組成(質量%)

燒制溫度為1 300 ℃,時間4 h。

1.2 實驗步驟

制備的工藝流程:熔塊+加水→球磨(使用13 mm氧化鋁球石)→測細度→加(鈦、鈰)加水球磨(使用5毫米氧化鋁球石)→測細度→測濃度→過篩(500目)→噴釉→燒成。

釉漿細度D90≤6

燒成實際溫度850 ℃,保溫60 min。

1.3 實驗儀器

全自動白度計 WSO-3C(北京康光儀器有限公司),波美度比重計,馬弗實驗電爐,球磨機,激光粒度分析儀 LS-POP06 (歐美克),膨脹儀 DIL402PC(德國耐馳),影像式燒結點試驗儀(湘潭湘儀儀器有限公司)。

2 結果與分析

2.1 高膨脹低溫無鉛熔塊數據

圖1 熔點測的在673 ℃

高膨脹低溫無鉛熔塊燒制6種選擇4號最高膨脹參數為基礎釉,分別測試膨脹系數和熔點,如圖1、圖2所示。

圖2 膨脹系數

2.2 測不同保溫時間LAB、Wr、Wh值

表2 熔塊原始白度

熔塊分別和鈦白粉、氧化鈰用球磨混合成樣品A1-A6,燒成時間為220 min,溫度850 ℃分別保溫3個時間段,來測的白度LAB值。

從測的數據顯示保溫30 min時A2亮度白度較好,保溫10 min時A3白度較好。保溫60 min時A1、A2、A3白度已經明顯下降,燒失嚴重,A4、A5、A6白度雖然下降,但是A值上升導致白度下降,沒有明顯的燒失現象。在改變鈦和鈰加入配比下進一步實驗。

表3 球磨比列

表4 保溫10 min測L、A、B、Wr、Wh值

2.3 優化對比實驗

從表G.H.改變鈦白粉和氧化鈰加入比例能有效的控制燒失現象和A值上升變化。

表5 保溫30 min測L、A、B、Wr、Wh值

2.4 分析

鈦白粉具有高活性、高分散性,在長時間燒成狀態下會對其自身的白度有一定的影響,會使晶型越來越大,使白度有變化。鈦白粉也對PbO,V2O5,Fe2O2,Cr2O3等雜質,在燒成時會對白度有影響。氧化鈰具有很好的穩定性及不易化學反應的優點,被應用的領域很廣,氧化鈰純度的高低也會影響其白度,這次用的是99.9%的氧化鈰。本次基礎釉在鈦和鈰的基礎上設計不引入對其白度有影響的元素,同時對基礎釉原料的雜質(Fe,PbO)要求稍高。從以上數據表可發現,鈦白粉和氧化鈰結合有助于在長時間燒成不失色及A值偏大的現象,配合基礎釉來完善釉面的性能及白度。

表6 保溫60 min測L、A、B、Wr、Wh值

表7 球磨比例

表8 保溫60 min測L、A、B、Wr、Wh值

磨出的釉漿需達到4點要求:①釉料的細度。影響到釉漿的稠度和粘度。過細釉層干燥收縮增大,易開裂。過粗易沉淀,影響噴釉,不適于長時間噴釉。②釉料的懸浮性。與釉料的細度和加入粘土質原料多少有關。釉料越細懸浮性越好。一般釉料里都加入適量的粘土質原料(高嶺土),能高度分散在水中,從而使釉料具有良好的懸浮性和穩定性。③釉漿的比重。對噴釉厚度起著很重要的作用。由于是實驗載體表面基本不吸水,需要烘箱加熱。如果濃度大厚度會不均勻容易造成堆釉和釉裂等缺陷。濃度小噴釉時間太長不易于實驗載體表面揮發水分容易軟塌,稀釉不易達到釉層厚度,燒成后會影響白度。④釉漿的流動性。也決定這釉層的厚薄,可以稍微加入電解質和調整水分來改變釉漿的流動性。雖然鈦白粉是最好的白色顏料,但是在850 ℃燒成下已經影響到鈦變化。燒成時間越長,氧化鈦燒失現象越嚴重,但沒有出現偏黃現象。氧化鈰反而在長時間燒成下出現偏黃現象,熔塊組成及燒成影響兩者基本發色。氧化鈰在高溫燒成是氧缺陷狀態,使鈦白粉二次結晶的時候正好結合,兩者混入且能在這個燒成狀態下有良好的穩定性,提高燒成范圍。

綜上所述,陶瓷行業與社會經濟的發展保持著同樣高速的節奏,創造了很大的社會經濟效益。在不斷追求效率和利潤的同時,陶瓷生產制作中也出現了一些不可避免的損耗,產生了相當數量的陶瓷工業廢棄物,由于它具有穩定的化學性質和物理性質,很難被環境分解,若處理不當,不僅會造成土地等各種自然生態資源的浪費,同時在很大程度上也影響到社會人文環境,并且對陶瓷生產企業自身的可持續發展也會帶來很多不利的影響。筆者在陶瓷廢料比例65%的基本上制得陶瓷產品,膨脹系數相對偏高,二次燒基礎釉也選擇相對的高膨脹。因此在燒成850 ℃,保溫60 min狀態下,在一定范圍鈦白粉和氧化鈰的混合使用能夠有效提高白度。

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