劉 沛,潘新明
(中國石油蘭州石化公司研究院,甘肅蘭州 730060)
循環冷卻水處理效果,直接影響煉化企業設備運行周期和穩定性。同時在石化行業工業用水中,循環冷卻水用量約占全廠用水的80%。大力推廣循環冷卻水高濃縮倍數無磷技術,可以節約大量水資源,減少排污,具有很好的經濟效益和環保效應[1]。
目前冷卻水技術的主要發展趨勢在于最小化廢水排放,減少水耗及減少或消除含磷化合物的使用。“綠色藥劑”的概念已被提出并成為21世紀水處理劑的發展方向,新型的緩蝕阻垢劑要圍繞性能、環境和經濟三大目標,根據綠色化學原理和觀點來設計研究。由于研究成功的綠色阻垢劑和緩蝕劑很少,磷系緩蝕阻垢劑仍然是當今水處理劑的主流[2]。但磷系緩蝕劑易造成水體富營養化,隨著人們環境保護意識的增強,許多國家已經開始限制磷的排放,無磷緩蝕阻垢劑是未來水處理劑的發展方向。國家污水綜合排放標準(GB8978-2002)對磷酸鹽和鋅鹽的排放具有嚴格的限制(見表1)。

表1 國家污水綜合排放標準
新型無磷阻垢劑具有更優異的阻垢性能,高的鈣容忍度;耐氧化性,熱穩定性,水解穩定性;適用于高濃縮倍數下,長停留時間運行;聚合物在高劑量下對碳鋼有緩蝕效果,與鋅鹽具有協同緩蝕效應,可以有效抑制碳鋼的腐蝕,組成的無磷水處理方案,可很好地應用于工業循環冷卻水系統中。目前國內已有一些大型石化行業采用無磷方案的實際應用案例,如南京巴斯夫,BP賽科,中海殼牌,四川石化等[3]。
蘭州石化公司石化廠為年產30×104t乙烯及配套化工項目,327循環水場主要供乙烯裂解裝置冷卻,循環量為11 000 m3/h,保有水量約5 000 m3。342循環水場主要供聚乙烯,聚丙烯等化工配套裝置冷卻。循環量為17 500 m3/h,保有水量約4 500 m3。換熱器材質主要為碳鋼和少量不銹鋼,循環水管道為碳鋼。采用黃河水經預處理后作為補充水,水質指標(見表2)。
根據補水的水質,對其碳酸鈣結垢和腐蝕趨勢進行了計算。在40℃時,補水的朗格列爾指數LSI為1.02,雷諾指數RSI約為6.27。由于補水具有中等鈣硬度、總堿度和pH值,故補水具有弱結垢趨勢。
隨著循環水濃縮倍數的提高,鈣硬度、總堿度和pH值逐漸升高,水質逐漸轉變為結垢趨勢。濃縮倍數達到4倍時,40℃循環水的朗格列爾指數LSI為2.9,RSI為3.3(未加酸),故屬于嚴重結垢性水質。因此正常運行需要加酸控制循環水pH值約8.5,同時需要注意系統內鈣鎂硅垢。

表2 補充水水質
為滿足蘭州石化的節水和環保要求,在部分循環水場采用無磷水處理方案。正常運行時濃縮倍數控制在4~5倍,所用的主要藥劑和作用(見表3)。其中Bulab9420為復配含有示蹤劑的無磷聚合物阻垢劑;Bulab9050為含鋅無磷緩蝕劑;Bulab8012為DMAD系列有機分散劑;Bulab6158為異噻唑啉酮類復配非氧化性殺菌劑;Bulab6042為DBNPA類非氧化性殺菌劑。
由于黃河水高濃縮倍數下屬于嚴重結垢性水質,為有效防止運行期間的腐蝕,在正常運行時控制濃縮倍數4~5倍,加硫酸控制循環水pH在8.0~8.5。從2016年12月起開始采用無磷方案運行,水質運行參數(見表4和表5)。
由表4和表5可見,正常運行時循環水濃縮倍數穩定運行約4倍,具有很好的經濟效益和社會效應。
每月對碳鋼掛片的腐蝕率進行了監測,數據曲線(見圖1)。碳鋼腐蝕率一直保持小于0.075 mm/a。循環水中鐵離子小于1.0 mg/L。同時檢修期間打開換熱器檢查,未見明顯腐蝕痕跡,說明系統腐蝕得到了很好地控制。
每月監測換熱器對碳鋼試管的粘附速率進行了監測,監測結果(見圖2)。碳鋼試管粘附速率始終保持<5 mcm,說明系統內結垢控制達到了優異的水平。
每月對循環水中的異氧菌數進行了監測,平均數據結果(見圖3)。異氧菌數除327系統除5月因有微量介質泄漏稍高外,其他均小于正常值,達到很好的水平。循環水場的水池周圍立柱非常清潔,說明系統內微生物控制良好。

表3 正常運行主要藥劑

表4 327水場循環水系統水質數據

表5 342水場循環水系統水質數據

圖1 循環水碳鋼腐蝕速率曲線

圖2 循環水粘附速率曲線

圖3 異氧菌數月平均數據
無磷水處理方案在石油化工廠的327、342循環水場運行8個月以上,達到了理想的防腐蝕、阻垢和微生物控制效果,有效實施節水減排,綜合水處理成本低,良好的緩蝕阻垢處理為設備穩定長周期運行保駕護航,由此帶來的提高產品收益和節約設備維護費用也相當可觀,具有很好的經濟和環保效應。