葉飛,殷寒寒
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某車型駐車拖滯問題的研究
葉飛,殷寒寒
(安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司,安徽 合肥 230601)
文章介紹了某車型駐車拖滯問題,以及通過對該問題的分析和排查,確定了影響因素。然后根據(jù)影響因素制定對策,并通過臺架和實車驗證對策的有效性,最終解決了駐車拖滯問題。
駐車;拖滯
汽車的駐車制動系統(tǒng)是使車輛停在某處,停住后手腳可以放松的制動系統(tǒng),一般采用手促動,俗稱手剎。當(dāng)拉起手剎時,車輛能夠按照駕駛員的預(yù)期可以停在相應(yīng)的路面上不溜車,當(dāng)放下手剎時,車輛可以自由滑動,不影響正常行車。
某車型整車制動器為四輪盤式制動器,后駐車為盤中鼓式。駐車制動系統(tǒng)為傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)型式,主要由手剎、駐車?yán)鳌Ⅰv車制動器、后制動盤(鼓)組成。
該車型在試制過程中發(fā)現(xiàn)拉起手剎再放下后,車輛難以推動,仍有明顯的阻礙感,即存在駐車拖滯現(xiàn)象。
根據(jù)該車型駐車系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)特點,對駐車拖滯進(jìn)行FTA分析,如圖1所示。
為了找到問題的具體原因,需要對FTA的各個末端因子進(jìn)行逐一排查確認(rèn)。
首先對駐車制動系統(tǒng)的行程進(jìn)行校核,確認(rèn)手剎在初始位置時,駐車制動系統(tǒng)存在空行程,即設(shè)計行程沒有問題,排除設(shè)計行程不合理的可能性。
再對手剎、旋轉(zhuǎn)機構(gòu)進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)卡滯和損壞問題。
然后檢查駐車?yán)鳎l(fā)現(xiàn)在手剎放下后,連接駐車制動器的拉索末端不能回到初始位置,可以手動調(diào)整使其回到初始位置。拆除駐車?yán)鳎瑱z查手剎和拉索旋轉(zhuǎn)機構(gòu),未發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象。再拆除后制動鼓,檢測蹄片的外徑和制動鼓的內(nèi)徑,數(shù)值分別為φ209.6、φ210.0,制動間隙為0.4mm,符合設(shè)計要求。測量駐車制動器拉臂的初始拉力約為19N,偏小。
根據(jù)以上排查確定了該車駐車拖滯主要原因為駐車?yán)骰匚徊睿我驗轳v車?yán)鄢跏祭ζ ?/p>
對該車的駐車?yán)髟谠囼炁_架上模擬整車布置形式進(jìn)行滑動阻力測試,測試結(jié)果如表1所示。
表1 某車型駐車?yán)骰瑒幼枇y試結(jié)果

從測試結(jié)果可以看出,臺架測試的駐車?yán)髯枇Ρ锐v車制動器駐車?yán)鄣某跏祭π。紤]到臺架模擬與實車布置仍有一定差別,實際的阻力理論上應(yīng)該比臺架測試結(jié)果還要大。
根據(jù)原因確認(rèn)的結(jié)果,并參考其他車型的數(shù)據(jù)從兩個方向設(shè)定優(yōu)化目標(biāo):(1)使駐車?yán)鞯幕瑒幼枇Α?0N;(2)駐車?yán)鄣某跏祭Α?5N。
對該駐車?yán)鬟M(jìn)行結(jié)構(gòu)分析,在走向布置上,該駐車?yán)髟谡嚿系淖钚∏拾霃郊s68mm,明顯偏小,但由于布置空間受限,無法進(jìn)行優(yōu)化。從自身結(jié)構(gòu)上,該駐車?yán)鞯淖o(hù)套內(nèi)徑φ4.8,芯線(包塑后)直徑為φ4.2,理論的運動間隙為0.6mm,但是在R68的曲率半徑下,難免會產(chǎn)生較大的滑動阻力。因此需要考慮增大運動間隙,為此需要增大護(hù)套內(nèi)徑,或者減小芯線外徑。當(dāng)前的駐車?yán)餍揪€直徑為φ4.2,芯線與接頭的拉脫力可以達(dá)到6000N,而實際使用過程中的最大拉力約為1500N,安全系數(shù)為4,設(shè)計余量較大,所以選擇減小芯線直徑至φ3.6。φ3.6芯線對應(yīng)的拉脫力可以達(dá)到5500N,安全系數(shù)為3.67,完全能夠滿足要求,此時的運動間隙可以達(dá)到1.2mm,比之前擴大一倍。
按此方案進(jìn)行臺架測試,確認(rèn)優(yōu)化后的駐車?yán)鞯幕瑒幼枇ΓY(jié)果如表2所示。
表2 優(yōu)化后駐車?yán)骰瑒幼枇y試結(jié)果

測試結(jié)果表明,減小芯線直徑后的滑動阻力達(dá)到目標(biāo)要求,方案可行。
駐車制動器結(jié)構(gòu)如圖2所示,對駐車制動器進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析,當(dāng)前駐車?yán)鄣某跏祭?9N,由于駐車?yán)鄣母軛U比為7,所以拉臂回位簧的初始拉力為133N,如果要想將駐車?yán)鄣某跏祭υ龃笾?5N,則需要使拉臂回位簧的初始拉力增大至245N,而拉臂回位簧同時拉緊著制動蹄,這樣會對制動蹄的初始安裝帶來很大難度,故此方案不可行。

圖2 某車型駐車制動器及駐車?yán)鬟B接示意圖
由于直接加大拉臂回位簧的初始拉力方案不可行,故考慮另外新增一個回位簧,經(jīng)過分析,可在駐車?yán)餍揪€的末端進(jìn)行布置,具體如圖3所示,設(shè)置回位簧的初始位置回位力為20N,方案可行。

圖3 新增回位簧示意圖
根據(jù)優(yōu)化方案制作新的駐車?yán)鳎⑵溲b配到實車上進(jìn)行測試,測試發(fā)現(xiàn)拉起手剎再放下后,車輛可以輕松推動,駐車拖滯現(xiàn)象消除。另外發(fā)現(xiàn)相比之前的狀態(tài),車輛停在相同坡度上的手剎力也明顯減輕,具體對比如表3所示。
表3 優(yōu)化前后手剎力對比表

本文通過理論與實際相結(jié)合,以理論設(shè)計為基礎(chǔ),根據(jù)實車問題的表現(xiàn)以及對駐車?yán)鲀?nèi)部的結(jié)構(gòu)分析,臺架測試、整車測試,確定了駐車?yán)鞯慕Y(jié)構(gòu)對駐車拖滯的影響,并根據(jù)此影響制定了相應(yīng)的優(yōu)化方案,通過實車測試驗證了結(jié)構(gòu)優(yōu)化對駐車拖滯的改進(jìn)作用。
在設(shè)計駐車?yán)鲿r,既要考慮拉索的安全系數(shù),同時又要根據(jù)實車布置情況考慮拉索的效能損失。當(dāng)效能損失偏大時,可以考慮犧牲過剩的安全系數(shù),來優(yōu)化駐車?yán)鞯慕Y(jié)構(gòu),降低其效能損失。
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Research on the problem of parking delay in a certain model
Ye Fei, Yin Hanhan
( Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd., Anhui Hefei 230601 )
The article introduce a Parking Brake Dragging problem of a Vehicle, and through analyzing and inspecting, we find the reasons. Then we constitute some countermeasures, and validate the effect on test bench and vehicle, finally the problem is solved.
Parking Brake; Dragging
10.16638/j.cnki.1671-7988.2019.10.057
U463.5
A
1671-7988(2019)10-167-02
U463.5
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1671-7988(2019)10-167-02
葉飛,學(xué)士學(xué)位,工程師,就職于安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司,從事汽車底盤開發(fā)研究工作。