謝泉文,黃德文
(廣西平桂飛碟鎢業(yè)有限公司,廣西 賀州 542800)
文章對鎢冶煉中的氨氮廢水廢氣進行了綜合回收處理,對氨氮廢水通過加堿進行氨活化后再進行吹脫回收氨,生產(chǎn)氯化銨,采用鹽酸和生產(chǎn)的氯化銨對流程中產(chǎn)生的氨氣進行循環(huán)吸收,最終能得到滿足工藝要求的氯化銨溶液,該工藝實現(xiàn)了氨氮在流程中的循環(huán)利用,起到了變廢為寶的作用,該流程簡單,易控制,易操作,成本費用較低。
通過鎢冶煉離子交換法生產(chǎn)仲鎢酸銨(APT),冶煉過程中產(chǎn)生的氨氮廢氣主要產(chǎn)生于APT結(jié)晶蒸汽冷凝水以及部分尾氣,氨氮廢水主要產(chǎn)生于APT生產(chǎn)過程中的離子交換及APT結(jié)晶工序,根據(jù)氨在水中的溶解度,氨水蒸汽分離,分離效率達到94%~95%。
鎢冶煉廠高濃度氨氮來源及狀況:(1)結(jié)晶蒸汽冷凝水,NH3-N 濃度為 1500~2000mg/L,pH 值為 6~8;(2)結(jié)晶母液及產(chǎn)品洗水,NH3-N濃度為10000~20000mg/L,pH 值為 6.5~7;(3)解吸四段液及部分洗氯水,NH3-N濃度為 500~2000mg/L,pH 值為 6~8。
在鎢冶煉過程中,采用離子交換法生產(chǎn)APT,解吸劑的配制方法為5mol的NH4Cl及2mol的NH2OH。由理論計算可得每生產(chǎn)1tAPT需要消耗0.41tNH4Cl,但生產(chǎn)實際中卻需要消耗0.55~0.60tNH4Cl才能把吸附在樹脂上的WO42-解吸徹底,按此計算每生產(chǎn)1tAPT就多消耗140~190kg的 NH4Cl,相當(dāng)于 44~60kg的NH3進入解吸液中。
每生產(chǎn)1tAPT結(jié)晶過程游離NH3揮發(fā)量為120~128kg,結(jié)晶化學(xué)反應(yīng)釋放NH3量為76kg,每生產(chǎn)1t APT時所產(chǎn)生的結(jié)晶母液及產(chǎn)品洗水含NH3量達10~25kg,因此在APT生產(chǎn)過程中,如果不回收氨,每生產(chǎn)1tAPT大約有250~300kg的NH3進入廢氣或廢水中。
在鎢冶煉生產(chǎn)過程中,廢氣中的氨通過引風(fēng)機引入精餾塔,在溫度80~95℃范圍內(nèi)進行蒸餾,用鹽酸吸收氨。廢水中的氨氮,大多以銨離子(NH4+)和游離氨(NH3)形式存在,當(dāng)pH值逐步升高時,廢水中的游離氨比率大大增加。廢水中的氨氮采用吹脫方法處理,在堿性條件下采用空氣吹脫,使廢水中的氨氮不斷由液相轉(zhuǎn)移到氣相中,然后采用鹽酸吸收氣相中的氨,氨回收過程涉及到的反應(yīng)式如下:

將5m3仲鎢酸銨結(jié)晶母液及產(chǎn)品洗水泵入轉(zhuǎn)化槽中后加入氫氧化鈉溶液,濃度為200g/L,調(diào)pH值后,攪拌 10~30min 后泵入母液吹脫塔(Φ1×4.5)吹脫 1~4h,每隔1h取樣化驗氨氮濃度。

表1 結(jié)晶母液及產(chǎn)品洗水吹脫情況表
從表1可以看出,隨著pH的升高,有利于氨的吹脫,攪拌時間越長,氨氮的去除效果也較明顯,吹脫時間越長,吹脫效果越好。本工程設(shè)計經(jīng)回收后的廢水氨氮排放達到100mg/L以內(nèi),考慮經(jīng)濟性,本工程選擇pH為12,攪拌時間為25min,吹脫時間為3h。
將5m3釜殘液泵入攪拌槽中后加入氫氧化鈉溶液,濃度為200g/L,調(diào)pH值后,攪拌10~20min后泵入釜殘液吹脫塔(Φ1×4.5)吹脫 1~2h,每隔30min取樣化驗氨氮濃度。
試驗1氨氮起始濃度3827mg/L,調(diào)pH為10,攪拌時間10min,吹脫1.5h后氨氮濃度為371mg/L;試驗2氨氮起始濃度4620mg/L,調(diào)pH為11,攪拌時間15 min,吹脫1.5h后氨氮濃度為76mg/L;試驗3氨氮起始濃度3645mg/L,調(diào)pH為12,攪拌時間20min,吹脫2h后氨氮濃度為48mg/L。
隨著pH的升高,有利于氨的吹脫,攪拌時間越長,氨氮的去除效果也較明顯,吹脫時間越長,吹脫效果越好。考慮經(jīng)濟性,本工程選擇pH為11,攪拌時間為15 min,吹脫時間為1.5h。
仲鎢酸銨結(jié)晶蒸汽及氨尾氣通過引風(fēng)機引入蒸餾塔中,溫度維持在80~95℃范圍內(nèi),經(jīng)汽水分離器冷凝回收氨;氨氮廢氣蒸餾后的釜殘液與氨氮廢水泵入攪拌槽中,加入氫氧化鈉進行氨活化,調(diào)pH值為11~13,經(jīng)氨活化后泵至吹脫塔中,同時氨活化產(chǎn)生的氨廢氣引入吹脫塔中,吹脫時間為1.5~3h;吹脫過程中產(chǎn)生的氨氣與汽水分離器未冷凝的氨氣進入鹽酸噴淋塔進行循環(huán)吸收,生成氯化銨返回主流程配制解吸劑,回收的氯化銨濃度達到了190g/L。廢水經(jīng)吹脫塔吹脫后排入鎢回收系統(tǒng)回收鎢,最后廢水排入污水處理站進行化學(xué)處理,處理合格后排入工業(yè)園區(qū)廢水站。
鎢冶煉生產(chǎn)對氨氮廢水通過加堿進行氨活化后再進行吹脫回收氨,采用鹽酸和生產(chǎn)的氯化銨對流程中產(chǎn)生的氨氣進行循環(huán)吸收,生產(chǎn)氯化銨,返回主流程使用,回收的氯化銨濃度為190g/L。結(jié)晶母液及產(chǎn)品洗水加堿活化調(diào)pH為12,攪拌時間為25min,吹脫時間為3h,釜殘液加堿活化調(diào)pH為11,攪拌時間為15min,吹脫時間為1.5小時,氨氮除去效果較好。