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熔融還原煉鐵技術分析與發展建議

2019-06-13 07:07:54趙中秋
冶金與材料 2019年2期
關鍵詞:工藝

趙中秋

(北京首鋼鐵合金有限公司,北京 100023)

許多國家都在積極開發、研究熔融還原煉鐵新工藝。如奧鋼聯的COREX、韓國POSCO和奧鋼聯聯合開發的FINEX、澳大利亞的HIsmelt等。我國早在上世紀60年代就開始展開熔融還原煉鐵工藝的研究。作為一個鋼鐵大國,我國的鋼鐵總量、資源特點和環境壓力使熔融還原工藝有著非常廣闊的應用前景。我國應該在熔融還原工藝方面有長遠的發展規劃和相應的投入。

1 國際熔融還原技術發展

熔融還原工藝分為一步法和二步法:一步法工藝:Romelt,HIsmelt和HIsarna工藝。這些工藝幾乎都沒有預還原過程,不能實現理想的逆向流動,而且由于壓力有限,要求氣體量要大,設備的容積要大。兩步法工藝:這些工藝生產金屬化率達100%的海綿鐵,然后在一個獨立的熔化爐里或一個整合的熔融段將海綿鐵熔化。這些工藝中以Fastmelt,ITmk3和以前的KR工藝較典型。采用的是逆向流動操作。

熔融還原技術更趨于采用二步法:預還原裝置主要是豎爐、流化床、轉底爐;終還原裝置有半焦填充床、鐵浴爐、電爐。熔融還原技術3大類型:一是以較高預還原度和半焦填充床為終還原爐相連接,低二次燃燒率的COREX、FINEX;二是低預還原度和豎式鐵浴爐相連接、高二次燃燒率的HIsmelt;三是以鐵碳球團通過轉底爐還原,連接電弧終還原爐的Fastmelt、Itmk3技術等。

(1)工業化的COREX工藝。目前可以進行商業化生產的只有COREX,主體裝置是預還原豎爐和熔融氣化爐。塊礦和球團加入到豎爐中,還原率到90%以上,通過螺旋排料器再進入熔融氣化爐進一步還原和熔化,最終生產出合格鐵水。

COREX技術缺點,生產效率偏低,對煤種有嚴格的限制,需要10%~20%焦炭;只能使用高品位塊礦或球團礦,不能使用粉礦;鐵水質量和爐齡與大型高爐比有一些差距,設備比高爐復雜。

(2)HIsmelt技術。HIsmelt工藝由德國開發并建了中間試驗廠。HIsmelt反應器裝的是預熱的未預還原的礦石。鐵水從前爐連續排出,渣是定期從爐缸上部的渣口排出;最大優點是可以直接使用粉煤、高磷礦,爐體設備比較簡單,可以采用高爐的同類設備如:熱風爐、煤粉噴吹等。但存在大量高溫(1450℃)低熱值煤氣未利用、爐襯侵蝕較快等問題。

(3)FINEX技術。FINEX工藝技術由韓國浦項公司和奧鋼聯公司聯合開發,第一座年產150萬t的FINEX商業化于2007年在浦項鋼鐵公司開始運行。FINEX是一種直接用燒結用粉礦原料和非煉焦煤冶煉鐵水的新工藝。FINEX工藝的關鍵技術是在流化床反應器內將粉鐵礦還原成粉狀DRI(直接還原鐵)以及使用熔融氣化爐將DRI熔融還原為鐵水。FINEX工藝主要特點有:直接使用粒度<8mm的燒結用粉鐵礦;使用煤;鐵水質量可以與高爐及COREX產出的鐵水質量媲美。省去了焦化、燒結和球團工藝,減少了污染排放和資源及能源的消耗。

2 國內熔融還原技術發展現狀

(1)2t/h的半工業聯動熱態試驗裝置-COSRI。借鑒COREX和日本DIOS兩種典型技術路線的優點,COSRI工藝采用中等預還原度和低二次燃燒率的兩步法熔融還原技術路線,具有以下技術特點:

以冷固結含碳球團為原料;采用液體渣-焦流動床進行終還原;熔渣中浸沒噴吹煤氧制造還原煤氣;熔池在強攪拌條件下實現渣鐵分離。1999年在承德煉鋼試驗廠建成了COSRI的2t/h的半工業試驗裝置(見圖1),進行了中試熱態試驗。使我國成為繼德國、日本和澳大利亞后,第四個具有噸級熔融還原聯動試驗裝置的國家。半工業試驗初步證明了該工藝技術路線是合理的,在許多方面優于COREX、HIsmelt等工藝。

圖1 COSRI流程示意圖

(2)寶鋼COREX-3000。2005年寶鋼引進奧鋼聯COREX技術并進一步擴容為C-3000,將其設計產能從80萬t擴大到150萬t/年,于2007年出鐵,這是世界上第一座大型的COREX煉鐵爐,2011年第二座COREX-3000型COREX裝置投產。

(3)20萬t純氧非高爐煉鐵工業試驗裝置。2007年中鋼研集團等單位開展了年產20萬t熔融還原工業試驗裝置的開發和工業試驗研究,命名為POSRI,在理論研究、工藝、設備設計上有了重大突破,熱試階段工藝流程順暢,設備運轉良好(見圖2),但由于試驗爐高熱值煤氣的輸出問題而被迫停爐。

(4)8m3一步法熔融還原試驗裝置。該裝置由中鋼研集團設計,其氧氣高爐爐缸和爐身各設一排風口,爐缸風口噴吹氧氣和煤粉,爐身風口噴吹預熱的焦爐煤氣。試驗結果表明:氧氣高爐可以實現全氧大噴煤煉鐵生產,噸鐵噴煤量可以達到450kg;爐身噴吹180Nm3/tFe預熱焦爐煤氣以后,噸鐵焦比降低90kg,煤比降低50kg,生產效率提高約20%;氧氣高爐進行大規模工業化生產,有望大幅度降低燃料消耗。

3 我國熔融還原煉鐵技術發展建議

熔融還原技術更趨于成熟,技術的趨向更加集中,而開發熔融還原目的是向傳統高爐流程提出挑戰,使煉鐵生產更加清潔環保、降低碳排放、降低能源消耗。

我國應建立一個產學研用一體的,眾多企業參加、投入的組織機構,真正研究成功一個流程并推廣。

我國開發新一代的熔融煉鐵工藝應該具有以下特點:(1)比傳統高爐降低碳排放量30%左右;(2)還原氣體具有較高的H2含量;(3)流程能耗小于高爐流程,能耗降10%左右;(4)流程煤氣脫出CO2,循環利用,CO2用于食品或封存;(5)直接利用球團、塊礦或粉礦;(6)不用或用少量焦炭或焦丁;(7)可以接納鋼鐵廠固體粉塵直接噴吹;(8)規模在 100 萬~150 萬 t/年。

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