馮 浩
(中鐵十一局集團城市軌道工程有限公司,湖北 武漢 430061)
當前,我國多數大中型城市均在進行地鐵工程建設,同時諸如北京、上海等城市已經形成了高度發達的地下軌道交通網絡。但縱觀當前的工程現狀,在軟弱地層淺覆土盾構的施工難度普遍偏大,其中存在諸多亟待解決的技術難題,嚴重制約了地鐵工程的開展。對此,有必要進行相應的技術探討,本文提出的淺覆土盾構掘進技術,可以創造更為穩定的施工環境,大幅提升工程質量。
某市地鐵3號線工程建設中,該施工區段對應總長為1 317.744m,以盾構機設備為基礎,由南站作為始發掘進點,最終施工至北郊車輛段。勘察結果表明,盾構機始發區域的覆土為4.1m,其中最低處為3.7m,在此之后出現轉折并以3.2%的幅度下坡。
工程技術人員對項目所在區域進行了勘察,發現出段線隧道拱頂埋深淺層地層具有明顯的軟弱特性,這對盾構機始發與掘進作業提出了較高的要求。此現象對于省道公路下方而言更為明顯,受其車流量較大的影響,路面及其周邊均會出現不同程度的沉降。地面沉降控制是本工程的重點內容。
盾構機在進行掘進施工時將會引發地面沉降現象,其誘發因素多種多樣,諸如支護力超出了合理范圍、淺覆土土壓明顯偏低等。考慮到此類問題,工程采取了針對性處理措施:①對地面土體進行加固處理,由此提升其承載水平;②給予隧道上方一定的壓力;③對所使用的盾構設備參數進行優化;④基于同步注漿的方式進行施工,并在間隙處填入適量的漿液。
對于南站盾構始發端頭井區域而言,其表現為明顯的硬塑狀特性。經勘察后得知,該區域內地下水較少,因此以大管棚注漿技術為基礎,并綜合引入了地面袖閥管注漿技術。經施工后,所得到的地基加固長度達8m,寬度達3m,同時深度達4m,基本可以滿足后續的施工要求。
2.1.1 大管棚注漿加固
定位到始發洞門隧道頂部120°區間,在此基礎上進行大管棚注漿加固處理,所使用管棚材料的規格和布置方法如圖1所示。在施工過程中,以水泥單液漿為宜,控制水灰比1∶1的狀態,將注漿壓力穩定在0.3~0.5MPa。

圖1 始發井端頭管棚加固孔布置
2.1.2 地面袖閥管注漿加固
在進行地面袖閥管注漿加固施工時,所得到的加固范圍與上述相同。但需注意的是:孔間距應控制為800mm,并采用梅花形布置方式。將水泥和膨潤土作為原材料,由此制得袖閥管套殼料,施工中二者的水灰比以1∶1.5為宜;在進行注漿施工時需使用到雙液漿材料,水泥和水玻璃的配比以1∶1為宜。注漿壓力對于施工質量起到了尤為重要的影響,應將其控制在0.2~0.5MPa,加固孔布置方案如圖2所示。

圖2 始發井端頭地面袖閥管加固孔布置
經勘察后可知,淺覆土中含有大量的雜填土及黏土,受此影響應采用袖閥管注漿的方式進行加固處理,經此操作后可確保土體抗壓強度達到1MPa及其以上水平,由此避免出現地面沉降現象。施工中應控制好加固范圍,將始發井端頭作為起始點,對其線路200m范圍內進行處理,以2m為間距進行布孔,單個間距內的孔量以4個為宜,所得到的孔深應達到3m,同時直徑以90mm為宜。
出于對盾構掘進安全方面的考慮,對原方案中的堆土反壓設計做出了相應的改進,由此形成沿隧道軸線而鋪設的40mm厚鋼板,此舉進一步提高了盾構安全性,保障了道路交通安全。
2.4.1 盾構機掘進參數確定
1)土倉壓力 受區域內淺覆土的影響,在對出段線進行掘進施工時,難以將土壓控制在合理范圍內,因此極易出現冒頂和超挖等問題。從成因上考慮,誘發因素以水土壓力為主,此外還伴有一定程度的外部荷載。相比于隧道埋深高度而言,本工程中淺覆土段的水位明顯低于該值。因此,可以根據公式:土倉壓力=(土容重×埋深+外部荷載)×土的靜比側壓力系數+水密度×埋深進行計算。
2)推進力及掘進速度 這兩大因素會對施工區域的上部土體造成嚴重影響,隨之引發土體變形。對于淺覆土層而言,盾構設備的重點施工對象為黏土層,出于提升地面穩定性的目的,應將掘進速度控制在合理范圍內,本工程中以20~40mm/min為宜,此外推進力以6 000~8 000kN為宜。
3)出土量控制 伴隨著出土量的變化,對應的淺埋段地面沉降程度也不盡相同,通常情況下應以42.4~43.7m3為宜。
2.4.2 同步注漿
應嚴格控制同步注漿量,本工程以4.20~4.86m3為宜,盡管注漿量會對施工質量帶來一定影響,但注漿壓力所帶來的影響更為明顯。經同步注漿施工,28d后其強度應達到2.5MPa。
2.4.3 洞內二次注漿
完成上述施工后,有可能存在少量空隙,此時需進行二次注漿處理,由此起到穩定隧道管片狀態的作用。此環節所使用的材料以雙液漿為宜,嚴格遵循2.1.2節的配比進行配制,并將膠凝時間控制在20~35s。當管片脫離盾尾且數量達到2環后,則由正1環作為起始點進行注漿,此時應以2環為間距進行注漿。考慮到本工程的實際情況,將3點和9點作為本次的注漿點,施工中將壓力穩定在0.25~0.30MPa。
2.4.4 盾構姿態控制
由于上部覆土層的物理性質較為薄弱,因此增大了掘進中出現冒頂現象的可能性。對此,應重點關注掘進坡度與平面軸線這兩大因素,盡可能使二者處于一致狀態。施工中的影響因素較為復雜,需頻繁進行監測,并對偏差現象做出調整。基于此方式,在最大程度上避免了土體擾動的現象。
各個階段所對應的掘進速度存在差異,端頭井區域應以2mm/min為宜,同時設備推力應≤8 000kN,以方案中的理論值作為基準,所得到的土倉壓力應比該值略低,本工程中以0.15MPa為宜。在后續的推進過程中,可以加入適量的泡沫劑,由此緩解刀盤受損。當完成20環掘進后,需對區域內的地面沉降情況進行檢測。對于淺覆土上部區域,壓力以32~36kPa為宜。
對實際監測結果進行分析可知,在進行淺埋段施工時,其對應的沉降量應處于-8~15mm。由參考工程所提出的10~30mm可知,此次施工的地面沉降得到了良好的控制。
文章以地鐵工程為背景,圍繞其軟弱地層淺覆土盾構施工展開探討,提出了大管棚注漿和地面袖閥管注漿兩種技術方法,實際結果表明加固效果良好,可以為盾構掘進施工創造穩定的環境,而周邊的地面交通也不會受到影響。文章所探討的工藝方法具有高度可行性,具有一定的參考價值。