左 超,趙 洋
(中國石油蘭州石化公司煉油廠,甘肅蘭州 730060)
烴類蒸汽轉化的目的是最大限度地提取水和烴類原料中所含的氫,其核心反應是轉化反應,主要反應方程式為:

根據反應公式可以看出,烴類蒸汽轉化為強吸熱反應過程,溫度越高,發生反應的甲烷越多,生成的一氧化碳、二氧化碳及氫氣量越大,轉化就越完全。
轉化率公式如下:

式中:CO2、CO及CH4均為轉化爐出口轉化氣分析。
從公式中可以看出,通過溫度調整,可以改變轉化率的大小,進而影響轉化氣殘余甲烷含量的高低。據相關資料記載,轉化爐出口每提高10℃,轉化氣殘余甲烷含量降低0.8%。由于轉化反應為可逆反應[1],受動力學及熱力學限制,轉化率有一個極值,當達到平衡后,繼續提高溫度則對轉化反應沒有任何影響。
1.2.1 轉化氣殘余甲烷含量控制過高的影響
(1)轉化氣中甲烷含量控制越高,參與轉化反應的天然氣量就會越少,在產氫量不變的情況原料消耗增加,導致原料的浪費;
(2)轉化氣中甲烷含量控制過高,需要降低反應溫度來實現,由于裝置轉化爐設計結構限制,就會增加轉化爐操作難度,容易造成爐膛溫度分布不均,影響設備和催化劑的長周期運行;
(3)產品氫中對甲烷含量有限制值,轉化氣中甲烷含量高會降低PSA收率,造成氫氣浪費。
1.2.2 轉化氣殘余甲烷含量控制過低的影響
(1)轉化氣甲烷含量控制過低,需要提高轉化反應溫度,導致燃料消耗增加,裝置能耗升高;
(2)轉化氣甲烷含量控制過低,需要反應的溫度越高,容易造成催化劑及爐管超溫,對裝置安全平穩運行產生不利影響;
(3)受PSA吸附劑裝填量的限制,過低的轉化氣甲烷含量會造成氫氣收率降低,不利于提高裝置經濟效益。
煉油廠50 000 m3/h制氫裝置由中石化洛陽工程公司設計,以天然氣為原料,采用烴類蒸汽轉化制氫技術及沖洗再生式變壓吸附(PSA)提純氫氣的工藝路線,生產純度≥99.9%(V)的氫氣。其中造氣單元催化劑采用莊信萬豐公司生產的全系列制氫催化劑;PSA單元采用成都華西化工科技股份有限公司的全套工藝包[3]。
裝置轉化催化劑采用英國莊信萬豐上市公司開發的KATALCOJMTM25-4Q和KATALCOJMTM57-4Q催化劑,兩種催化劑的主要差別在于上層催化劑25-4Q含有抗積碳功能的鉀堿組分,催化劑的主要性質(見表1)。

表1 催化劑理化性質
烴類蒸汽轉化制氫工藝根據原料性質、裝置設計參數的不同,目前轉化氣殘余甲烷沒有最佳控制范圍,綜合PSA的實際收率和系統的氫損失考慮,實際生產中各裝置轉化氣甲烷含量都會采取低于設計參數進行操作。本裝置轉化氣殘余甲烷設計為6.3%,催化劑技術協議為6.27%,前期生產中裝置按廠家建議的4±0.5%進行控制。
本裝置的設計產氫能力為50 000 m3/h,設計操作彈性為50%~110%,實際生產過程中,根據系統氫氣消耗能力需求,裝置最低負荷控制在30%,同時裝置受轉化爐負壓的限制,裝置的最高負荷僅能達到75%,因此,根據實際情況,主要分正常負荷和低負荷兩個方面采取措施進行優化。
在設計負荷范圍內生產時,通過在典型負荷下進行試驗測試,找出最優轉化氣殘余甲烷含量控制范圍,使裝置的天然氣和燃料氣消耗更為合理。由于制氫工藝的特殊性,其系統熱平衡關聯復雜,當一個參數發生變化時,整個系統的熱平衡就會重新建立,因此試驗過程中要重點控制好以下參數,確保數據準確:相同負荷內,水碳比維持恒定;通過調節減溫減壓器DT-101,維持自產中壓蒸汽溫度恒定;調節火嘴時,內外操做好配合,確保爐膛溫度分布均勻。
測試均從6.3%開始,然后按6℃/h的幅度逐步提高轉化爐出口溫度,利用在線儀表對轉化氣殘余甲烷含量進行測定,直至轉化系統能承受的上限范圍,然后依據測試數據進行整理分析。測試數據統計(見表2~表 4,圖1~圖 3)。

表2 反應溫度與轉化氣殘余甲烷控制關系表(天然氣量10 400 m3/h)

表3 反應溫度與轉化氣殘余甲烷控制關系表(天然氣量13 800 m3/h)

表3 反應溫度與轉化氣殘余甲烷控制關系表(天然氣量13 800 m3/h)(續表)

表4 反應溫度與轉化氣殘余甲烷控制關系表(天然氣量14 600 m3/h)

表4 反應溫度與轉化氣殘余甲烷控制關系表(天然氣量14 600 m3/h)(續表)
通過以上分析可以看出,在設計負荷下,轉化氣殘余甲烷含量的最佳控制范圍基本上都在4.9%~6.3%范圍內。當低于4.9%以后,隨著反應溫度的升高,實際殘余甲烷含量會高于理論計算值,反應溫度越高,余差逐漸增大。
在低于50%負荷范圍內生產時,由于必須控制過高的水碳比,為控制適當的高壓瓦斯燃燒火嘴,從而確保爐膛溫度分布均勻,同時降低員工操作難度,此時一般需控制較低的轉化氣殘余甲烷含量,根據前期生產經驗,在低于設計負荷下轉化氣殘余甲烷含量一般控制在4.5%~5.0%范圍。
優化前,轉化氣殘余甲烷含量一般控制在4.0±0.5%范圍,按照前面的生產試驗測定結果看,實際與理論余差約為0.5%,投入的燃料量較多,但沒有得到同等的氫氣收率。因此,造成裝置的燃料費用較高,同時還加速了催化劑的老化失活,不利于裝置長周期運行。

圖1 反應溫度與轉化氣殘余甲烷含量關系測試圖(天然氣量10 400 m3/h)

圖2 反應溫度與轉化氣殘余甲烷含量關系測試圖(天然氣量13 800 m3/h)

圖3 反應溫度與轉化氣殘余甲烷含量關系測試圖(天然氣量14 600 m3/h)
優化后,對轉化深度合理進行管控,確保原料及燃料消耗與產出量呈正比關系,使裝置達到生產最優。

表5 10 400 m3/h加工量下主要數據對比表
經過管控以后,裝置的燃料費用更為合理,自2017年4月開始進行管控后,裝置的燃料同比下降16元/噸,現舉例以10 400 m3/h的天然氣加工量對管控前后數據進行分析對比(見表5)。
通過表5可以看出,優化后在加工負荷穩定情況下裝置產氫量雖然減少400 m3/h,但是管網燃料消耗降低680 m3/h,優化效果良好。同時經過優化,輻射室出口和轉化爐出口溫度均降低20℃以上,輻射室頂部溫度降低30℃左右,有利于爐管和催化劑的長周期運行。
隨著加氫技術的不斷發展,氫氣需求越來越旺盛,如何控制氫氣成本是當今所有加氫裝置共同面臨的難題。通過對轉化率合理進行優化,不僅降低了裝置的燃料消耗,同時還確保了轉化爐管和催化劑的長周期運行,產生的效益顯著。