趙志國 閆煒
河鋼宣鋼物流公司機務作業區 河北張家口 075100
6240ZJ型柴油機采用KLQ15.6D型圓管機械脹接式中冷器,它由冷卻組、體裝配、左右蓋板及墊、螺栓等組成。6個冷卻組安裝在殼體內的隔板間,冷卻組由管板、補強板、支撐管、冷卻片及側護板等組成。每個冷卻組有68根黃銅制成的扁管,扁管按棋盤型布置,紫銅冷卻片串在扁管上,以增大傳熱面積。每一冷卻片包容34根冷卻管,冷卻管釬焊在兩端的管板上,為增大冷卻組的剛度,用2塊補強板分別與管板鉚接,并和8個支撐管相焊。中冷器由柴油機低溫水系統供水,冷卻水從端蓋上的進水管流入,在6個冷卻組的扁管中單程流動,從另一端蓋上的出水管流出。由壓氣機送來的壓縮空氣從上方進入中冷器,在扁管外冷卻片間流過,經下方的收斂彎管進入空氣穩壓箱。冷卻水在管內流動,增壓空氣在管外流動,水、氣交叉流動進行熱交換。中冷器的冷卻總面積約為70平方米。在柴油機裝車功率下,當大氣溫度為20度,冷卻水的進口溫度為45度時,中冷器能使145度的增壓空氣溫度降到65度以下。
中冷器漏水一般就是其內部銅管漏水,原因就是中冷器在工作過程中,受水質堿性的影響,長期在熱水的作用下,產生水垢,會對中冷器的冷卻組造成腐蝕,使冷卻組的銅管腐蝕出細小的孔洞。中冷器的6個冷卻組有408根銅管組成,不易排查管路漏水點,加上冷卻組安裝結構的特殊性,一旦冷卻組出現銅管漏水故障,排查某根過水銅管漏水就成了一個技術難題。而且中冷器冷卻組銅管出現漏水故障后,因為其外形及結構組成的限制,基本上無法檢修,只能更換一套新的中冷器,造成維修成本增加,操作繁瑣。
內燃機車中冷器漏水檢測裝置,包含主板、底板、打壓孔、注水孔、緊固螺栓、打壓裝置和中冷器冷卻組,主板和底板分別設在中冷器冷卻組的上方和下方,主板和底板通過緊固螺栓固定連接,主板上設有打壓孔和注水孔,打壓孔通過管路與打壓裝置連接。當中冷器冷卻組銅管出現漏水故障時,通過主板上的注水孔向中冷器內空氣腔內注入水,并用打壓裝置通過主板上的打壓孔向中冷器空氣腔內打壓,壓力水通過滲漏點流入過水銅管,從銅管兩端流出,可快速判斷中冷器中每個冷卻組中某個過水銅管的漏水位置[1]。快速方便的檢測出中冷器中被腐蝕的銅管,確定中冷器漏水的準確位置,加以焊修恢復,既降低了成本,又方便了檢修,提高了經濟性。
以下結合附圖,通過實例對本檢測裝置作進一步說明。
參照附圖一、二,首先將底板2放置在平臺上,底板2上放好密封膠墊6,然后再將被檢測的中冷器10放在密封膠墊6上,使左右兩側露出過水銅管7,中冷器10上面放置另一塊密封膠墊6,再在該密封膠墊6上放置主板1,將緊固螺栓8穿過主板1與底板2的螺栓孔5后緊固,使中冷器銅管間的空氣腔形成密閉空間。將打壓裝置9的加壓軟管連接到打壓孔3上的打壓閥門上,由于中冷器屬于內燃機車上比較龐大的一個部件,打壓裝置9可安裝一個可移動的滑輪,方便移動。開始檢測時,首先通過主板1上的注水孔4向中冷器內空氣腔內注入水,并用打壓裝置9通過打壓孔3向中冷器空氣腔內打壓,同時認真觀察左右兩側的過水銅管7是否有漏水現象。一般情況下,加壓300KPa左右,在幾分鐘內,漏泄的水管就有很 明顯的水流出,從而可準確判斷出哪根過水銅管裂漏。如果沒有發現漏泄現象,可繼續加壓到500KPa左右,保壓10分鐘,再仔細觀察過水銅管,判斷是否有漏泄[2]。如果仍沒有漏泄現象出現,基本可判斷此中冷器冷卻組良好。
通過上述方法查出中冷器漏泄的過水銅管,做好記號,焊修或堵住漏泄的過水銅管。焊好后,再通過上述方法檢查一次,直至確認不再有漏泄的過水銅管,中冷器修復完畢。

圖一

圖二
通過使用這種自制的柴油機中冷器漏水檢測裝置,對中冷器進行檢測,能快速準確判斷漏水點,通過對銅管堵焊的方法消除漏泄,使故障中冷器能恢復良好。既節約了成本,又保證了內燃機車的在線運用,維護了公司的生產正常進行[3]。自從使用此裝置以來,已修復漏水中冷器十來臺,經濟效益和生產效益顯著。
以上,是我們在生產工作中找出的故障處理裝置和方法,因為個人水平不高的原因,難免有錯誤和不當之處,望給予批評指正。