文/李朝輝,鹽城市聯鑫鋼鐵有限公司
生態環境部等五部門聯合出臺《關于推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》。其中有組織排放控制指標明確要求:燒結機機頭、球團焙燒煙氣顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度小時均值分別不高于10、35、50毫克/立方米。明確指出,燒結機頭煙氣以16%基準氧進行計算,達到超低排放的鋼鐵企業每月至少95%以上時段小時均值排放濃度滿足上述要求。
現有燒結機主要原料為鐵精粉和煤,廢氣主要成分為氮氧化物、二氧化硫以及粉塵。原有工藝粉塵含量大,當脫硫工段異常時,粉塵和漿液容易進入后續工段,造成GGH和脫硝工段的堵塞,影響工藝的穩定運行。原有工藝煙氣在升溫脫硝過程中,煙氣中一部分液態水會轉化為氣態,55℃液態水的潛熱為2372kJ/kg,升溫能耗巨大。本次主要是通過工藝提升改進,使得脫硫尾氣經新建改造后煙塵濃度≤10mg/Nm3(標態、干基、16%氧、VOCs影響除外),達到《關于推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》的要求。
Anhorn除霧除塵器:
由“循環噴淋降溫除塵+AFMD除霧器(包括:特殊板式除霧器+疏松纖維床除霧器+阻水板組除霧器)”組成。通過多級分離作用降低煙氣濕度和含塵量;
濕式靜電除塵器:
濕式靜電除塵器的主要工作原理:將水霧噴向放電極和電暈區,水霧在芒刺電極形成的強大的電暈場內的碰撞攔截、吸附凝并,共同對粉塵粒子起捕集作用,最終粉塵粒子在電場力的驅動下到達集塵極而被捕集。

兩種技術綜合對比
該方案降溫洗滌段采用高效循環噴淋,設計成三層循環噴淋層,噴淋水來源于涼水塔,換熱及洗滌后的噴淋水經塔底回流到涼水塔。循環水對煙氣噴淋,氣液直接接觸,傳質快、換熱效率高。煙氣經過噴淋可有效降溫3~5℃,協同脫除煙氣中大顆粒塵,及煙氣中殘留二氧化硫、酸、重金屬等大部分污染成分,防止造成后續GGH、脫硝工序的堵塞。經過板組除霧器后的尾氣中含塵液滴的粒徑集中在1~10微米,該粒徑下的液滴不易被直接捕捉。疏松纖維床由極細纖維編織成的疏松網狀結構制成,比表面積大,對細小的含塵霧滴具有凝并效應,從而帶來極高的分離效率。除霧除塵段采用專利技術工藝,通過碰撞、擴散機理,絕大部分水霧被疏松纖維床攔截,煙氣含濕量降低。降溫后的煙氣含塵低,可避免后續工段的堵塞,且含濕量降低,再進行升溫脫硝,升溫快、能耗低。
GB50160-2008 《石油化工企業設計防火規范》
HG20571-1995 《化工企業安全衛生設計規定》
SH3047-1993 《石油化工企業職業安全衛生設計規范》
GB 50017 《鋼結構設計規范》
GB 62/T25-3019 《建筑地基基礎施工工藝規程》
GB 50502 《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》
GB 50040 《動力機器基礎設計規范》
GB 28662 《鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準
廢水:Anhorn除霧除塵器在正常運營時所需沖洗的廢水經集液盤進入涼水塔,作為涼水塔的補充水,不額外產生廢水。
廢氣:聯鑫鋼鐵公司2#、3#燒結機鈣法脫硫尾氣經新建改造后煙塵濃度≤10mg/Nm3(標態、干基、16%氧、VOCs影響除外),達到2019年4月生態環境部,國家發改委、工信部、財政部、交通運輸部聯合發文《關于推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》。
廢渣:無廢渣產生。
改造后的新工藝流程,煙氣通過噴淋降溫和除霧除塵后再通過GGH換熱、升溫。降溫洗滌后可以降低煙氣中的含水量22.1~25.8t/h,降低后續GGH升溫所需能量。除去除塵新增能耗98.4~129.1kWh,降溫洗滌能耗300~340.1kWh全年運行時間按8000小時計。
減少高爐煤氣的量:8.2~11.0×107Nm3。
從以上分析可以看出,針對燒結煙氣的特點,經過工藝優化和技術創新,把石灰石-石膏濕法脫硫超改造后應用于鋼鐵廠燒結煙氣處理,完全達到超低排要求,技術上是完全可行的。