王儲 蔡璐 于慧明 王濤 雷勇



摘 要:橡膠粉改性瀝青同時具備了橡膠和瀝青的特點,具有較好的高、低溫穩定性,抗流動性以及黏附性,使所鋪用路面性能得到了很大提高。本文采用SBS做改性劑,探索了SBS添加量、穩定劑添加量、相容劑種類、橡膠粉種類對SBS/膠粉復合改性瀝青針入度、軟化點、延度等主要指標的影響程度,得到了最佳工藝條件,并依據最佳配比進行了生產放大實驗,驗證了該工藝對實際生產的適用性及優化作用。
關鍵詞:SBS /膠粉改性瀝青;橡膠粉;工藝優化
橡膠粉改性瀝青(AR)是指以橡膠粉為改性劑,在添加劑和基質瀝青的共同作用下,形成的一種新型的、優質的復合型材料。橡膠粉改性瀝青的制備原理是,在充分攪拌和高溫的條件下,橡膠粉與基質瀝青溶脹反應,再經過一系列物理和化學變化,形成了改性瀝青膠結材料。橡膠粉改性瀝青同時具備了橡膠和瀝青的特點。由于吸收了瀝青中的樹脂、烴類等多種有機質,橡膠粉變濕潤,膨脹。混合物的針入度減小,軟化點提高,黏度增大,溫度敏感性降低等。因此,橡膠粉改性瀝青的高、低溫穩定性,抗流動性,黏附性都大大提高。橡膠粉改性瀝青改善了基質瀝青的使用性能。與傳統瀝青相比,橡膠粉改性瀝青的道路使用性能得到了很大的提高。目前常用的改性劑有SBS、SBR、EVA等。
從1994年起,橡膠粉改性瀝青早已應用于我國首都機場高速公路,成渝高速公路和上海虹橋跑道等工程。本實驗使用目前最常用的改性劑SBS,生產了SBS/膠粉復合改性瀝青并考察了不同添加量的SBS、相容劑以及不同種類的橡膠粉對改性瀝青性能的影響,優化了其工藝生產條件。
1 試驗內容
1.1 試驗原料與改性劑
1.1.1 試驗原料
基質瀝青采用中海36-1 70號瀝青。改性劑為1號至6號6種不同橡膠粉改性劑,SBS為天津LG公司生產的501型SBS,相容劑、穩定劑為商用穩定劑、相容劑。
1.1.2 SBS改性劑及其性質
SBS選取天津LG公司生產的501型SBS 。
1.2 試驗步驟
1.2.1 SBS/膠粉改性瀝青的制備
經過探索試驗,本試驗首先將一定量SBS加入到熱基質瀝青中,控制轉速,在190—195℃下高速分散剪切20 min,然后再加入橡膠粉攪拌,在發育SBS改性劑的同時,使得膠粉得到充分溶脹和降解,最后制得復合改性瀝青。
1.2.2 考察SBS添加量和橡膠粉添加量對改性瀝青性能的影響
采用不同摻量的SBS 和膠粉制備復合改性瀝青,其中SBS摻量分別為0%、0.5%、1%、1.5%、2%,膠粉摻量為20%,研究不同摻量改性劑對復合改性瀝青延度、針入度、軟化點和離析指標的影響,總結出變化趨勢,分析不同摻量改性劑對瀝青性能的影響,并分析引起此變化趨勢的原因。
2 試驗結果與討論
2.1 SBS含量對SBS/膠粉復合改性瀝青的影響
在優化反應工藝條件試驗中,首先考察了SBS含量對SBS/膠粉復合改性瀝青的影響。原料為中海36-1 70號重交瀝青(78%)、膠粉(20%)、相容劑2%。溶漲溫度190-195℃;剪切一遍進入產品罐;發育8-20小時。控制發育溫度190-195℃。結果見表1所示。
由圖1可以看到,隨著SBS添加量的增加,瀝青針入度略微下降,軟化點明顯上升。從表1可以看到,延度略微上升,離析指標上升明顯。從數據來看,加入SBS后橡膠粉改性瀝青的三大指標有一定程度的改善,從整體數據來看,SBS加入量為1%時已達到規定標準,滿足大部分客戶需求,考慮到SBS價格較高,成本較大,綜合考慮后SBS的加入量為1%較好。
2.2 橡膠粉種類對SBS/膠粉復合改性瀝青的影響
在固定橡膠粉摻量的前提下,考察了1號到6號,6種橡膠粉種類對SBS/膠粉復合改性瀝青的影響。使用不同種類橡膠粉生產SBS/膠粉復合改性瀝青,并測試了其性能。SBS的含量采用試驗2.1部分優化得出的含量,其他生產條件同試驗2.1部分。試驗結果參見表2所示。
從表2可知,1-4號橡膠粉生產的改性瀝青177 ℃粘度達不到要求,且沉降嚴重,所以不適合用于制備橡膠粉改性瀝青;5、6號橡膠粉生產的改性瀝青的各項均能達到要求,均能生產出穩定性較好的橡膠粉改性瀝青。由于6號橡膠粉原料成本略低于5號,故選擇6號膠粉作為最佳選擇。
2.3 相容劑添加量對SBS/膠粉復合改性瀝青的影響
為了考察相容劑的不同添加量對SBS/膠粉復合改性瀝青的影響,改變相容劑添加量,并固定其他生產條件(同試驗2.2部分),用6號橡膠粉與SBS復合生產改性瀝青。對改性瀝青的180 ℃粘度、離析性能測試結果趨勢圖2。
從圖2的趨勢可以看出,隨著相容劑添加量的增大,SBS/膠粉復合改性瀝青的180℃粘度增大,離析數值趨近0,當添加量為2.0%時180 ℃粘度、離析指標基本平穩,無明顯變化。故選擇相容劑添加量為2.0%。
2.4 SBS/膠粉復合改性瀝青的生產放大
由上述試驗可知,最佳工藝條件為:原料:SBS含量為1%、中海36-1 70號重交瀝青(78%)、6號橡膠粉(20%)與相容劑(2%);溶漲溫度190~195℃;剪切一遍進入產品罐;發育8-20小時;控制發育溫度190-195℃。為了驗證該工藝條件對實際生產的適用性,進一步做了生產放大的試驗。試驗結果如表 5。
從表3的數據可知,生產放大后,試驗優化的最佳工藝條件也適合實際的工業生產。根據方案,加入適量SBS、相容劑,對使用6號橡膠粉生產的改性瀝青的三大指標均有一定程度的改善。
3 結論
(1)經試驗,選擇SBS添加量1%,6號橡膠粉添加劑,相容劑2%的實驗方案所產SBS/膠粉復合改性瀝青的綜合性能較好。
(2)調整生產放大方案工藝,所制備的SBS/膠粉復合改性瀝青各項性能指標優越,能夠滿足JT/798-2011的產品技術要求。
(3)SBS/膠粉復合改性瀝青路用性能較好,不僅適用于新建道路,而且可以用于提質改造工程,能有效防止反射裂縫的產生和擴展。目前市面SBS價格較貴,為了降低施工成本而又不降低路用性能,在實際生產過程中,可以推廣使用SBS/膠粉復合改性瀝青。
參考文獻
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