趙春海 白云峰 郭俊 宋立權
摘要:
在作業井施工過程中,經常會遇到桿、管斷脫的情況,由于落入井內的抽油桿通常經歷過偏磨、拔負荷、頓擊等傷害,桿魚頂會變細、彎曲等,使撈筒卡瓦抓不牢,造成打撈失敗。如何提高抽油桿打撈筒打撈成功率、減少中止井的發生是每個井下作業技術人員需解決的問題。
關鍵詞:抽油桿,打撈,方法,效益
一、問題的提出:
1、落物魚頂尺寸難確定,工具選擇難度大。
目前,抽油機、螺桿泵井使用抽油桿的規格、種類較多,我們大慶油田主要有φ16mm、φ19mm、φ22mm、φ25mm、φ28mm、φ38mm等規格抽油桿,每種規格抽油桿本體、抬肩、接箍外徑尺寸各不相同。在打撈工具中,每種規格抽油桿每個部位斷脫,都有相對應的打撈工具或卡瓦,但因落井抽油桿抬肩、接箍距桿本體魚頂距離難以確定,無法準確選擇桿接箍撈筒或本體撈筒進行打撈;又因偏磨、拔卡等因素,魚頂外徑尺寸會發生變化,無法準確選擇撈筒卡瓦尺寸,打撈工具選擇難度大。
2、打撈成功率低,下步施工難度大。
打撈工具選擇不正確或錯誤的打撈操作方法都易造成打撈失敗,同時因打撈管柱反復的試撈、頓擊,經常造成桿落物彎曲,給下步打撈增加難度,造成大修施工或使大修施工復雜化。2013年一廠作業大隊常規作業隊套管內撈桿14井次,成功6井次,成功率42%;大修隊套管內撈桿12井次,成功7井次,成功率58%。
二、技術革新主要內容
(一)革新內容
為了降低打撈工具選擇難度,提高打撈成功率,減少大修施工井,需要對抽油桿打撈工具進行改進,我們對現有的撈桿工具進行分析,優選活頁撈筒進行改進,主要做了兩方面工作,一是將活頁撈筒的U型翻板替換成四塊相對獨立的卡瓦,使活頁撈筒對抽油桿本體、抬肩和接箍的各個部位都能進行打撈;二是增加卡瓦組合,通過不同規格卡瓦間的相互配合,擴大活頁撈筒的打撈范圍。
1、活頁撈筒U型翻板替換為卡瓦
原活頁撈筒由接頭、筒體、U型翻板、彈簧、銷、引鞋等部分組成,打撈時桿接箍頂開U型翻板進入到翻板上部,翻板在彈簧作用下復位,桿本體位于擋板U型槽內,上提撈筒,接箍下抬肩坐在U型翻板上,實現打撈,撈筒只能打撈固定規格的桿接箍。將U型翻板改進成四塊相對獨立的卡瓦后,使撈筒由原來的翻板阻擋打撈變為卡瓦咬合打撈,打撈部位由桿接箍擴展到桿本體。
2、增加卡瓦組合,擴大打撈范圍。
由于改進成卡瓦牙打撈落物,卡瓦牙與落物外壁接觸面積越大,則抓得越牢,能夠承受的提拉負荷也就越大。為了確保卡瓦牙與落物接觸面積足夠大,設計了兩組卡瓦牙,每一組卡瓦牙承擔一定尺寸范圍內的落物打撈,兩組卡瓦牙組合到一起后,使活頁撈筒的打撈范圍進一步擴大。
改進后的活頁式抽油桿打撈筒圖片
(二)主要技術指標
1、打撈范圍16-59mm。
2、卡瓦承受最大提拉負荷≤20T。
三、成果應用情況
1、 應用范圍及數量
成果經過2年時間的研制、改進、再改進等多次的往復,目前已全面在一廠作業大隊作業施工中廣泛的應用,該成果降低了打撈工具選擇難度,打撈成功率方面得到了極大的提升,至2014年10月底,該工具已累計使用13井次。
2、 應用效果及效益
目前,該工具已使用13井次,成功12井次,打撈成功率為92%。該工具打撈范圍大,減小了工具選擇難度;操作簡單,深受作業隊喜愛;同時,減少了中止井和大修井,按原打撈成功率42%計算,少中止6口井;按單井大修費用20萬元計算,減少大修施工費用120萬元。
3、 詳細測算或評價依據
擁有該項技術革新,按照目前的井下作業工作量,我廠常規作業每年會減少中止6口井,按單井大修費用20萬元計算,減少大修施工費用120萬元。
結束語;
前景預測如在井下作業系統可以推廣該技術革新,全油田作業系統每年將減少中止井10口以上,節省大修成本200萬元/年以上。