賈玉岐


【摘?要】北京公司經營一處鐵礦,因現場升級改造后設備的處理量提高,系統參數發生變化。原有的渣漿泵需要重新核算,但是原渣漿泵廠家人員失去聯系,無法進行核算。于是客戶找到我公司,收到客戶邀請后,特去現場進行勘察分析。
【關鍵詞】渣漿泵;管路揚程計算;沉降流速
引言
每臺渣漿泵在設計完畢后就有自身的適用范圍以及性能特性。在渣漿泵的選型中,要正確計算系統的管路揚程使其與渣漿泵的設計揚程相匹配。如果管路揚程的計算不準確,就會導致渣漿泵運行時偏離工況點運行,實際流量出現偏大或者偏小,泵體出現振動、汽蝕、電機過載、跳閘等問題,無法滿足下一工藝環節需要的需要。從而對整個生產工藝造成影響。
一、現場工況簡述
原有渣漿泵型號為80ZGB,泵銘牌丟失??蛻羲鲈幚砹繛?40~150m/h。原配備有變頻電機4級55KW。
此工藝段升級后客戶要求要求渣漿泵礦漿處理量為230~240m/h。根據客戶提供的資料顯示:礦石比重S=5.0t/m,Cw=50%,D=0.074mm。
客戶改造時從其他設備更換下一臺舊電機(變頻電機6級75KW),為節約成本,客戶要求盡量利用該電機。
二、數據分析及選型計算
通過分析得出,原渣漿泵已經無法使用,需要更換新渣漿泵才能滿足系統參數需求。系統參數變化,需要重新計算系統管路揚程。
現場管路布置經過現場勘查得到:高差15米,水平管路長度10米,彎頭2個,止回閥1個。管路內徑廠家推薦。揚程計算過程如下:
1、管徑選取
因現場提供的流量為范圍值,所以計算沉降流速選用小流量值,從而確保漿液不發生沉降。
沉降流速依據杜拉德公式計算:
固體比重S=5.0t/m(計算時取大值以確保富裕量)
載體比重取值S1=1t/m
暫定管路內徑D=150mm
重力加速度g=9.8m/s
速度系數F查表所得為0.85
綜上所得沉降流速≈2.91m/s
出口流速:V=4Q/πD=3.62~3.77m/s
以上計算得出出口流速大于沉降流速,所以可以D確定為選用150mm。
2、揚程計算
揚程H=(△H+h+p)÷HR×1.05
(△H為高差;h為管路損失;p為管路出口壓力;HR為揚程折降系數)
△H為10m;
查表得HR=0.83;
p現場無要求暫定為0m;
h=f×L/D×(V/2g)
查表得出f≈0.0163;
查表得出1個φ150mm彎頭的當量長度為4.5m,1個φ150mm止回閥的當量長度為75m。則該斷的當量長度L=(10+4.5×2+75)m=94m。
代入數據得h =6.81~7.42m,H≈27.6~28.4m;
為確保實際揚程夠用,再加上1米的揚程富裕量。最終揚程H取值為28.6~29.4m。
3、配備電機的計算
已知重量濃度CW=50%和礦石比重S=5.2,通過計算得出漿液密度r≈1.67t/m。
泵軸功率P=流量Q×揚程H×漿液密度r÷泵效率≈51KW。
采用變頻調速需要考慮變頻電機輸出功率折降,通過核算,客戶提供的變頻電機6級75KW輸出功率滿足使用要求。
三、選型結果
通過上述數據分析計算,渣漿泵重新選型結果如下:
泵型號:150ZJ-I-A50,流量:230~240m/h,揚程27.6~28.4m,漿液密度r=1.67t/m,配備6級75千瓦變頻電機,管路內徑推薦φ150mm,采用直連傳動方式,通過變頻調速達到設計工況點。
我公司根據該電機的尺寸配備底座、聯軸器及其防護罩。
四、現場使用效果
客戶采納我公司的選型方案,泵體安裝完畢后運行穩定良好,較好的滿足客戶的需求,獲得客戶的認可和贊賞。
五、結束語
選礦廠渣漿泵選型時涉及到管路布置、材料選擇、參數計算、漿液特性等諸多方面的問題,并非簡單地按照泵尺寸的大小來確定。目前國內許多選礦廠現場管理水平千差萬別,工作人員技術水平參差不齊,在選用渣漿泵時,多數存在對渣漿泵認知上的錯誤。另外,國內現在的渣漿泵廠家非常多,企業實力也是千差萬別。錯誤的選型會導致渣漿泵的使用壽命降低,甚至影響企業生產。所以,在選用渣漿泵時一定要斤多專業的分析和計算才可以購買使用,對廠家的產品以及企業自身負責。
參考文獻:
[1]關醒凡.現代泵技術手冊.北京:機械工業出版社,1995.9
[2]全國化工設備設計技術中心站機泵技術委員會.工業泵選用手冊.化學工業出版社,1998.04
(作者單位:石家莊工業泵廠有限公司)