魯現群 陳士超

【摘?要】軋輥在熱軋帶肋鋼筋的切分軋制過程中經常出現如爆槽、脫落、輥環碎裂、損毀等現象,通過分析,及實際生產實踐(石橫特鋼集團),通過優化冷卻軋輥手段降低運作溫度,并在寬度上對成品輥環進行增加,嚴格篩選制作原材、增加切分楔的使用壽命等等,眾多手段來解決輥環崩壞、爆槽、斷裂等諸多問題,平均提高軋機有效作業率近5%,軋輥損耗降低20個百分點。
【關鍵詞】軋輥;壽命;冷卻裝置;切分軋制;軋輥材質
1前言
直徑6-14毫米規格范圍熱扎帶肋鋼筋是山東石橫特鋼集團的主要產品之一,針對該產品研發設計了多線切分軋制技術,10mm直徑、12mm直徑、14-18mm直徑、20mm直徑產品,相對應的,在工藝上進行五線、四線、三線、兩線切分。在多線切分生產環境中,保持生產穩定性的最重要一環就是盡量的減少更換軋輥的次數,故此,良好的材質、更長的使用壽命對于軋輥來說是重中之重。
2生產中軋輥存在的問題及成因分析
問題一,爆槽、部分脫落使得導致成品報廢。現象:在軋槽的中心部位缺肉或向四周呈放射線狀缺肉。
問題二,輥環碎裂也會導致成品報廢。現象:在相鄰的兩個軋槽中間輥環崩壞碎裂,導致相鄰軋槽不能使用。
問題三,軋槽表面不光滑,出現麻點,不完美的品相會導致產品銷售受損。
問題四,導致更加嚴重堆鋼問題的軋輥損毀,此問題較為嚴峻。
成因分析:
(1)生產過程中軋輥溫度過高,不能及時冷卻會產生上述諸多問題。
(2)對原材料及工藝特點考慮不周,未能正確選擇軋輥材質導致爆槽、部分脫落、損毀等問題。
(3)軋槽間距不足、輥環材質硬度不足均有可能造成輥環損毀。
(4)在修復過程中未能將微裂的軋槽進行足夠到位打磨,導致二次使用時原有裂紋處繼續斷裂,導致爆槽等問題的出現,甚至軋輥損毀。
(5)在前次處理較大料型后,沒有馬上回調壓下量,造成軋輥軋槽連續的過大受力,導致損毀。
(6)軋輥本身出現問題,在生產過程中出現凹凸不平的現象。
(7)不正確的操作也極易出現軋黑鋼、零部件纏軋輥、不良接觸、堆鋼等現象造成軋輥損毀斷裂。
3工藝措施
企業在不斷求索優化工藝的方法,發現離心復合鑄造這項工藝技術的出現替代傳統技術,高速鋼軋輥在使用中,其更耐磨、強度更高等特點優于無限冷硬鑄鐵和高鉻鑄鐵。在優化產品品相、減少軋輥損耗等數據表現上也取得較大的成果。同時,企業也學會對不同產品進行差異化配置。
3.1軋輥冷卻裝置的改進
傳統軋輥冷卻常見問題:
問題一,由于設計之初分析不夠,傳統的一上一下水冷卻裝置均勻供水的設計,不夠合理的結果易導致軋輥周邊水量分布不合理。
問題二,對冷卻水的用量測算分析分配不合理,上下輥冷卻水量1:1的設置使得冷卻效果極易受短板軋輥的影響。
問題三,未能選用更合適的噴水器,缺少適合的設計及配型導致冷卻效率較低。
問題四,對如多切分橫向進程中,諸多水管冷卻效果是否一致、切分楔冷卻等問題,缺少更有針對性、更有效的研究。
針對軋輥冷卻裝置進行改進(圖1)

(1)采用一上二下三個水冷裝置的方式進行組合,上輥出口配一個、下輥進、出口各配一個,并將比例設定為4:6。
(2)用錐形實心噴頭替換原帶孔方盒設計,增加兩排橢圓形水縫,覆蓋寬度為5-8厘米至切分楔處,并以三倍的水量保證切分楔處的水量,用以控制此處溫度,延長其使用壽命。
(3)設置15°-35°的接近切線方向接觸的沖擊角度來對軋輥進行冷卻,避免垂直噴灑帶來的濺水問題。
(4)合理設置噴嘴密度,從剛脫離軋件位置向軋輥圓弧方向由密導梳排列,并逐級減少水量。
(5)嚴密安裝防水部件,如水管周圍安裝固定擋板,在軋機外部進行防水處理等等。
3.2冷卻水參數優化及供水系統的改造
本廠在投產新品棒材車間軋輥的冷卻水壓為0.3-0.5MPa。但在生產過程中因冷卻問題出現各種問題。為此,優化K1-K3架次,用濁中系統供水替換原來低濁系統,換用變頻電機,將水壓調整至0.8MPa并進行自動調整。同時,在每架設備上安裝總表,隨時人工手動調整水壓。
3.3孔型配置優化
以熱軋帶肋鋼筋K1(12毫米直徑)這個常規的成品輥品種為例,設計之初為19毫米的軋槽中心距,中間輥環的寬度則是7.8毫米。但實際應用過程中輥環呈現整塊崩壞的狀況,分析得出其寬度仍然不足、易產生裂紋直至崩壞。調整設計后將中心距增大至22毫米,寬度增加至10.8毫米。
3.4軋輥材質優化
鉻鉬無限冷硬球墨鑄鐵軋輥是石橫特鋼棒材車間一直采用的材質,生產效率較低。通過研究得出高速鋼軋輥用于20號架軋機、19號架軋機使用碳化鎢組合軋輥、15-18號架軋機高硼鋼軋輥,1-14號架軋機則繼續沿用之前的軋輥。
3.5工藝裝置平面配置改型
傳統棒線材生產過程中,軋機配置多為6+6+6(粗軋機、中軋機、精軋機)的組合方式,1架預切分,如此設置軋輥切分楔極易損壞。對此,本廠修改組合為6+6+4+4(粗軋機、中軋機、預精軋機、精軋機),同時,增加一架預切分架次。分擔設備壓力,延長設備使用壽命。
3.6避免不當操作
(1)導衛裝置不可接觸軋槽
(2)遵守軋輥冷卻水相關操作制度
(3)加強檢查力度,任何纏輥事故必須停機,并待冷卻后再停水處理。
(4)嚴格遵照工藝要求,嚴禁料型過大等現象。
(5)軋件頭部必須修剪干凈黑頭等問題。
3.7修復量要到位
在修復過程中務必要講缺陷修復到位,不能留有裂紋,任何裂紋都有可能影響成品質量。
4結語
上述一些列措施極大的延長了軋槽的使用時間,節約大量人力物力,并解決了輥環損毀的問題,同時,冷卻效果的提升也讓爆槽事故發生率接近為零,提高生產穩定性,降低消耗近1/5,年產量增加4萬T,為企業帶來極大的效益。
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(作者單位:河鋼邯鋼邯寶冷軋廠)