趙耀東

【摘 ?要】MGGH系統具備高效可靠地性能,逐步在燃煤電廠脫硫系統中推廣應用。本文介紹了MGGH工藝原理以及技術特點,并以岱海電廠為例,實例分析MGGH在燃煤電廠脫硫系統應用情況以及調整方法。結果表明,MGGH能夠在燃煤電廠脫硫超低排放中起到積極作用。
【關鍵詞】MGGH;超低排放;脫硫改造;燃煤電廠
一、前言
我國大型燃煤電廠90%以上采用濕法煙氣脫硫工藝,出于對煙氣抬升高度以及煙道、煙囪結露的考慮,大多數電廠選擇安裝機械回轉式氣氣換熱器(Gas-Gas-Heater,以下簡稱GGH),即利用GGH元件儲熱進行熱量傳遞,以提高FGD出口煙氣溫度、提高煙氣抬升高度。
但近年來,濕法煙氣脫硫工藝中GGH長周期運行弊端逐漸暴露,GGH換熱元件堵塞、系統運行阻力大、漏風率大、運維費用高,已成為困擾大多數脫硫行業工程技術人員的難題。為了解決這一系列問題,MGGH(全稱為 Mitsubishi Gas-gasHeater)技術研發誕生,因其優點突出,MGGH技術逐步在燃煤電廠脫硫應用,用來代替原有GGH技術,有效的解決了GGH長周期運行弊病。
二、MGGH介紹
一般來說,MGGH分煙氣冷卻器、煙氣加熱器、熱媒水循環泵、補水系統(包括熱媒水補水罐)、配套熱媒水輔助加熱器、吹掃裝置、加藥裝置以及其它輔助系統組成。
1、MGGH運行原理
MGGH是應用在燃煤電廠濕法煙氣脫硫工藝中的,利用煙氣余熱通過水為媒介,提高FGD出口煙氣溫度的一種管式封閉循環裝置。熱媒水由熱媒水循環泵提供動力,不斷在系統中循環利用。當熱媒水經過煙氣冷卻器時,與FGD入口高溫原煙氣進行熱量傳導升溫,而降溫后的煙氣則進入脫硫塔。升溫后的熱媒水循環至煙氣加熱器處,與吸收塔出口低溫凈煙氣進行熱量傳導降溫,此時煙氣升溫通過煙囪排入大氣,而降溫后的熱媒水再次經循環水泵執行下一個循環,最終達到持續熱量傳導的作用。
當低負荷工況下,煙氣冷卻器回收的熱量不足以將MGGH出口煙溫提升至75℃以上時,熱媒水輔助加熱器介入,依靠蒸汽加熱循環水補充熱量,提升煙氣加熱器換熱效果;
吹掃裝置采用聲波吹灰器及其配套系統,定期定壓進行噴吹,減少冷卻器換熱面積的除垢,降低系統阻力,保證換熱效果。MGGH熱媒水一般采用除鹽水,加藥裝置起到調整熱媒水水質的作用,將PH值控制在9.6至10之間,可以有效減少管道腐蝕。
2、MGGH的優點
(1)無泄漏、不影響脫硫效率。
傳統的GGH裝置因設計原理、施工工藝等先天因素,本身不可避免的存在原煙氣、凈煙氣之間泄漏的特性。GGH煙氣漏風因素在很大程度上影響燃煤機組脫硫效率,使得脫硫系統很難達到超低排放指標。但在MGGH系統中,煙氣冷卻器和煙氣加熱器完全隔離分開,從設計上就解決了煙氣漏風情況,因此MGGH不會影響FGD系統的SO2的去除效率,保證了超低排放指標。
(2)、煙溫控制精確、調整簡單。
在運行過程中,通過對循環熱媒水的流量、熱媒水輔助加熱器蒸汽流量調節,可精確調整脫硫塔入口煙溫在70-90℃,保證脫硫塔反應煙溫需求;也可以精確控制FGD出口煙氣溫度,將煙囪排煙溫度加熱至75℃以上。
(3)、解決煙囪 “冒白煙”和“石膏雨”現象。
濕法煙氣脫硫工藝是當前主要的SO2控制技術,但濕法煙氣脫硫后的煙氣含濕量較高,排煙溫度較低時,煙氣中的水蒸氣將逐漸冷凝成霧,含煙塵、石膏、三氧化硫、氣溶膠的煙氣從煙囪排出,在光線的折射下會呈現“冒白煙”現象,會對環境造成負面影響。MGGH及時的應用減少了煙氣的冷凝結露,防止了煙道的酸腐蝕,并且提高了煙氣的抬升高度,降低污染物的落地濃度,有效解決了煙囪 “冒白煙”和“石膏雨”現象。
(4)、適應性強、可靠性高
MGGH原理簡單,可以很好的適應各種煙氣工況,對比傳統GGH技術而言,沒有因煙氣溫度和水分的波動導致的阻力增加、積灰結垢的問題。MGGH系統在一個檢修周期內,差壓小于900pa,實際運行安全可靠。
三、MGGH應用
內蒙古岱海發電有限責任公司(以下簡稱岱海電廠)積極響應國家環保精神,對一期2×630MW、二期2×660MW亞臨界直接空冷燃煤發電機組進行MGGH綜合改造,將原GGH系統,包括GGH本體、吹灰系統、低泄漏風機、進出口煙道、支撐及其它附屬設備進行拆除,工程由江蘇峰業科技環保集團股份有限公司承包設計建設。岱海電廠MGGH系統投運后運行穩定,煙塵、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放已達到燃機排放的“近零”水平。
岱海電廠MGGH節能減排綜合升級改造工程建成后,系統運行穩定,煙氣冷卻器可以將原煙氣從118℃冷卻至88℃,將脫硫塔出口的凈煙氣由48℃加熱至75℃以上。在原煙氣溫度不低于118℃時,不投運輔助加熱系統的情況下,MGGH凈煙氣的出口溫度即可保持在75℃以上,改造工程較為成功。
1、以岱海電廠#3脫硫系統為例,自2018年3月01日以來,#3脫硫系統隨機組啟動后,系統運行平穩,出口污染物可以達到超低排放要求。分析其#3脫硫系統MGGH綜改前后運行參數,在相同工況下各負荷運行數據做對比(即#3脫硫吸收塔PH值、投運循環泵數量等參數相識工況下),依照圖表可以看出岱海電廠#3機組脫硫效率在各負荷段下約有3%左右提升,出口SO2、煙塵均有大幅下降。提升脫硫效率主要原因是MGGH系統解決了原有GGH煙氣泄漏問題,符合預期效果。
2、分析運行數據,還發現岱海電廠#3吸收塔入口煙溫在MGGH改造后有所下降,其溫度隨負荷變化在80-95℃左右變化,600MW負荷工況下,吸收塔入口煙溫降幅達11℃,而相應吸收塔出口煙溫也隨之下降。
3、過高的煙氣溫度會造成吸收塔內脆性材料使用壽命降低,同時,二氧化硫會因高溫環境導致溶解度下降,吸收塔內液面二氧化硫平衡分壓上升,不利于氣液傳質,吸收塔內溫度降低更有利于吸收塔內SO2吸收反應,較低的吸收塔溫度也可以減少吸收塔水分蒸發量,減少脫硫塔補水。
四、結語
我國火電廠大氣污染物排放要求的提高,必將促進環保治理技術不斷創新和進步。采用MGGH系統,可較為徹底地解決常規回轉式GGH容易堵塞漏風等弊端,能確保系統的可靠運行的同時還提高了實際脫硫效率,更有效的解決了煙囪 “冒白煙”和“石膏雨”現象。
(作者單位:內蒙古峰業環保科技有限公司)