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柴油加氫裝置應用MHUG技術(shù)優(yōu)化運行分析

2019-09-16 01:33:20林銘彬
石油化工應用 2019年8期
關(guān)鍵詞:性質(zhì)產(chǎn)品設(shè)計

林銘彬

(1.廈門大學化學化工學院,福建廈門 361005;2.福建聯(lián)合石油化工有限公司,福建泉州 362000)

近年來,國家在安全、環(huán)保領(lǐng)域的法律法規(guī)要求日趨嚴格,煉油化工企業(yè)的安全、環(huán)保標準也日益提高,成品油質(zhì)量升級作為踐行綠色發(fā)展的重要舉措,升級步伐加快[1]。同時,煉油產(chǎn)能在近年來集中釋放,一方面帶來產(chǎn)業(yè)升級,另一方面帶來產(chǎn)能過剩。在市場競爭環(huán)境下,成品油的產(chǎn)能過剩情況逐漸凸顯,尤其是柴油消費出現(xiàn)表觀需求負增長。降低柴油硫含量、提高十六烷值,提高柴油質(zhì)量,改善柴油裂解料品質(zhì)是柴油生產(chǎn)面臨的挑戰(zhàn)。

福建聯(lián)合石化公司柴油加氫裝置進行產(chǎn)品質(zhì)量升級面臨的問題是產(chǎn)品十六烷值偏低,設(shè)計負荷下產(chǎn)品硫含量無產(chǎn)品質(zhì)量標準,因此有必要對柴油加氫裝置進行質(zhì)量升級改造。柴油加氫裝置設(shè)計原料是直餾柴油(94 wt.%)和催化柴油(6 wt.%)混合原料,其中催化柴油存在稠環(huán)芳烴含量高,十六烷值低的特點,性質(zhì)價差。同時,福建聯(lián)合石化在成品油銷售方面面臨嚴峻的銷售約束,為最大化發(fā)揮煉化一體化優(yōu)勢,綜合考慮,決定采用中國石化石油化工科學研究所(以下簡稱石科院)開發(fā)的柴油中壓改質(zhì)(MHUG)技術(shù)對裝置進行改造,使得產(chǎn)品在滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的基礎(chǔ)上,提高柴油產(chǎn)品的十六烷值,降低多環(huán)芳烴含量,降低柴油裂解原料的BMCI 值,改善裂解原料性質(zhì)。本文主要介紹裝置升級改造方案,并對改造后的運行情況、產(chǎn)品性質(zhì)進行分析。

1 國VI 質(zhì)量升級改造方案

1.1 裝置概況

柴油加氫裝置于2009 年建成投產(chǎn),原設(shè)計規(guī)模為280×104t/a,設(shè)計產(chǎn)品滿足國III 柴油標準,2018 年進行產(chǎn)品質(zhì)量升級改造,新增1 臺反應器,根據(jù)全廠結(jié)構(gòu)性優(yōu)化需要,新增反應采用石科院的MHUG 進行,采用一反裝填精制劑RS-2100,二反裝填改質(zhì)劑RHC-131的裝填方式,實現(xiàn)生產(chǎn)滿足國VI 標準的柴油產(chǎn)品,并改善柴油裂解原料性質(zhì),改造后裝置生產(chǎn)規(guī)模為220×104t/a。

1.2 MHUG 技術(shù)介紹

MHUG 技術(shù)是由石科院開發(fā),以催化柴油(LCO)、焦化柴油(LCGO)、直餾柴油(SRGO)、減壓輕餾分油(LVGO)或它們的混合油為原料,采用兩劑單段串聯(lián)一次通過或部分循環(huán)流程,在中壓下可生產(chǎn)低硫低芳烴柴油產(chǎn)品、高鏈烷烴含量的乙烯裂解料,同時副產(chǎn)高芳潛的石腦油,在條件適宜的情況下還可兼產(chǎn)部分航煤產(chǎn)品。加氫改質(zhì)MHUG 技術(shù)具有流程簡單、投資和操作費用相對較低以及操作靈活性高等特點。MHUG 技術(shù)通過選擇性開環(huán)加氫[3-5],打破芳烴加氫飽和的熱力學平衡,達到降低多環(huán)芳烴含量,提高十六烷值,根據(jù)福建聯(lián)合石化的總流程需要,柴油加氫裝置在實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量升級的同時,改善柴油裂解性質(zhì)。柴油加氫原料中較難處理的組分是催化柴油,催化柴油中的多環(huán)芳烴改質(zhì)過程的反應原理(見圖1)[2]。在MHUG 工藝下,加氫精制段主要發(fā)生步驟(1)反應,加氫改質(zhì)段主要發(fā)生步驟(3)、(4)反應。同時隨著步驟(3)、(4)的開環(huán)反應,提高反應按(1)(3)(4)方向進行。實際運行中,可以通過控制改質(zhì)段的溫度,調(diào)整柴油收率、柴油十六烷值和柴油BMCI 值之間的平衡。

1.3 裝置工藝流程

催化柴油在裝置邊界外經(jīng)單獨的原料過濾器過濾后,與柴油加氫裝置原料直餾柴油混合后,與循環(huán)氫混合后和反應流出物換熱,經(jīng)原料加熱爐加熱到反應溫度后,依次進入加氫精制反應器(R01001)、加氫改質(zhì)反應器(R01002)。其中加氫精制反應器為利舊反應器,改質(zhì)反應器為新增反應器。

反應流出物與原料換熱后進入高低壓分離器,低壓反應器底部液相經(jīng)換熱后進入分餾塔。經(jīng)分餾塔切割后,產(chǎn)出石腦油產(chǎn)品和柴油產(chǎn)品。柴油加氫裝置工藝流程簡圖(見圖2)[4]。

2 裝置運行數(shù)據(jù)及分析

2018 年裝置完成檢修投入生產(chǎn)后,裝置基本處于滿負荷運行,運行數(shù)據(jù)具體如下。

2.1 原料性質(zhì)

柴油加氫裝置原料主要是直餾柴油和催化柴油,其中催化柴油的干點控制≯340 ℃,比例控制不大于總進料的6 wt.%。裝置設(shè)計原料和實際運行原料對比(見表1)。從表1 中可以看到,原料在設(shè)計指標范圍內(nèi)。

表1 柴油加氫裝置設(shè)計與實際運行原料性質(zhì)

圖1 柴油加氫改質(zhì)(MHUG)技術(shù)反應原理

圖2 柴油加氫裝置工藝流程簡圖

表1 柴油加氫裝置設(shè)計與實際運行原料性質(zhì)(續(xù)表)

從表1 中可以看出,實際運行的原料與設(shè)計原料基本相當,部分指標略優(yōu)設(shè)計原料:(1)十六烷值指數(shù)高于設(shè)計原料約3 個單位;(2)多環(huán)芳烴含量低于設(shè)計原料約1.5 個單位。

2.2 操作參數(shù)

柴油加氫裝置于2019 年12 月完成檢修改造,投入正常運行。開工初期受柴油產(chǎn)品出廠限制,負荷較低。2019 年2 月之后,負荷提高至滿負荷運行。裝置實際運行中,裝置運行典型工況為250 t/h 進料量,產(chǎn)品部分作為成品柴油,部分作為乙烯裂解原料。設(shè)計與實際運行主要操作參數(shù)對比(見表2)。

由表2 可知:(1)實際運行參數(shù)與設(shè)計參數(shù)基本一致;(2)精制反應器的溫升略低于設(shè)計參數(shù),主要是運行期間催化柴油占原料比重低于設(shè)計;(3)改質(zhì)反應器的溫升略高于設(shè)計參數(shù),主要是柴油作為乙烯裂解原料,對BMCI 值提出了一定的要求,通過提高改質(zhì)反應器溫度,促進環(huán)烷烴的選擇性開環(huán)反應,從而降低柴油的BMCI 值,提高裂解性質(zhì);(4)因二反溫升較設(shè)計值高,因此二反床層冷氫量大于設(shè)計值,總體氫耗較設(shè)計值高。

表2 設(shè)計與實際運行主要操作參數(shù)對比

2.3 產(chǎn)品柴油性質(zhì)

裝置改造后柴油產(chǎn)品性質(zhì)設(shè)計值與實際運行柴油產(chǎn)品性質(zhì)對比(見表3)。

由表3 可知:實際運行中產(chǎn)品指標基本實現(xiàn)了設(shè)計指標,部分指標優(yōu)于設(shè)計指標:(1)柴油十六烷值比設(shè)計高約1 個單位;(2)柴油裂解原料BMCI 值比設(shè)計低約1.5 個單位。

表3 柴油產(chǎn)品設(shè)計值與實際運行對比

2.4 產(chǎn)品裂解性質(zhì)

為驗證柴油加氫裝置應用MHUG 技術(shù)后對柴油裂解性質(zhì)的改善作用,對柴油裂解原料進行裂解性能評價實驗,以0.22 s 為停留時間作為實驗條件,COT 由780 ℃升高至820 ℃,對比改造前后的乙烯和丙烯最高收率情況(見表4)。

表4 柴油裂解性質(zhì)改質(zhì)前后對比

從表4 可以看出:反應條件一致的情況下,改造后柴油裂解性質(zhì)得到明顯改善,乙烯和丙烯收率分別提高1.5 wt.%和1 wt.%。

表5 物料平衡設(shè)計值與實際運行數(shù)據(jù)對比(wt.%)

2.5 裝置產(chǎn)品分布

裝置改造的物料平衡設(shè)計值與實際運行的數(shù)據(jù)對比(見表5)。

從表5 中可以看出:(1)實際運行中化學耗氫量略高于設(shè)計值;(2)石腦油收率略高于設(shè)計值。主要目的是為改善柴油裂解性質(zhì),提高改質(zhì)反應的深度,促進選擇性開環(huán)反應[6]。

3 問題及措施

(1)柴油加氫裝置在大檢修后投入運行初期產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,2019 年4 月發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品硫含量出現(xiàn)波動,對反應流出物/原料油換熱器采樣分析,確定高壓換熱器存在內(nèi)漏問題,2019 年5 月進行換熱器檢修,修復投用后,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

(2)柴油加氫裝置分餾塔頂?shù)氖X油收率原設(shè)計8 wt.%,塔頂石腦油的抽出量20.8 t/h。受限于石腦油系統(tǒng),裝置目前無法實現(xiàn)石腦油工況下25 wt.%的石腦油收率和BMCI 值低于15 的產(chǎn)品柴油。針對石腦油系統(tǒng)約束,應根據(jù)煉廠總流程優(yōu)化方向,擇機改造。

4 結(jié)論

福建聯(lián)合石化公司柴油加氫裝置通過應用MHUG技術(shù),經(jīng)過數(shù)據(jù)分析,該裝置在實際滿負荷運行下,設(shè)備運行穩(wěn)定,各項指標達到了設(shè)計值,柴油產(chǎn)品質(zhì)量滿足國VI 標準。柴油產(chǎn)品十六烷值達到63.5,較原料提高了9.5 個單位,較改造前產(chǎn)品提高了3.5 個單位并結(jié)構(gòu)性地解決了催化柴油后路問題。柴油改質(zhì)裂解原料BMCI 值降低到18.5,較改造前降低了8 個單位,同時通過裂解模擬評價,目標產(chǎn)品乙烯和丙烯收率分別達到23 wt.%和14 wt.%,較改造前分別提高了1.5 wt.%和1 wt.%。柴油加氫裝置應用MHUG 技術(shù)基本實現(xiàn)了預期結(jié)果,取得了較好的應用表現(xiàn)。

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