孫磊磊
(山西鋪龍灣煤業有限公司,山西 大同 037100)
153采區軌道下山北側為153采區上部車場繞道,南側為β7-3帶巖墻,東、西側為太下煤層,頂部為北風井工業廣場保護煤柱,距地面深度大于899m,巷道設計長度630m。153采區軌道下山原設計沿太下煤層頂板施工,拉門施工160m后,由于受地質構造影響,太下煤層頂板變化較大,影響巷道的正常使用,決定153采區軌道下山按腰線(-60)在太下煤層中施工。由于太下煤層層理、節理發育,造成巷道圍巖較為破碎,為保證153采區軌道下山正常使用和行人安全,研究決定對153采區軌道下山進行錨注支護。巷道頂底板巖性如表1所示。
巷道在掘進過程中涌水主要來自于頂板砂巖,涌水量最大16m3/h,最小為0.3m3/h,平均涌出量4.3m3/h。掘進工作面的絕對瓦斯涌出量在0.22~1.89m3/min,瓦斯涌出量較小。巷道掘進方向上整體呈現出東高西底,在巷道掘進的中間區域,頂板裂隙較為發育,且附近發育有多個陷落柱,給巷道頂板支護造成一定的不利影響。

表1 巷道頂底板巖性
153采區軌道下山原支護形式為錨網+錨索+噴漿聯合支護,噴漿厚度100mm,頂部鋼帶使用4.2m、8.0m錨索,間排距0.8m×1.0m,兩幫使用2.4m錨桿,間排距0.8m×0.8m,頂部長錨索長度為10.0m,間排距1.2m×2.0m,巷道支護斷面圖如圖1所示。由于巷道中間區域受到陷落柱影響,頂板裂隙也較發育,巷道在此范圍內易發生頂板冒落,最大冒落深度達到3.6m,給巷道的正常掘進帶來不利影響。

圖1 巷道支護斷面圖
針對原支護存在的問題,改用中空注漿錨桿進行支護,并進行注漿加固,注漿材料選用水泥-水玻璃雙液漿。
(1)在對巷道頂板進行注漿加固前,采用風鎬刷巷道兩幫以及頂板,刷出規格為150mm×150mm、深度在50~70mm的注漿孔,保證注漿錨桿注漿結束之后,錨桿尾部不超過巷道平面。
(2)施工中空注漿錨桿,對打好的錨桿及時進行注漿作業,未施工完成的錨桿,端部應注意保護,防止異物堵塞。在對錨桿進行注漿過程中,隔一排施工一排錨桿,注漿一排。待巷道注漿完成之后,采用水泥漿將風鎬刷出的注漿孔抹平。巷道注漿采用的注漿錨桿以及注漿孔參數如表2所示。注漿錨桿端尾采用橡膠篩進行堵漿。

表2 注漿錨桿參數
(3)中空注漿錨桿間排距
一般情況下采用水泥-水玻璃雙液漿的有效滲透半徑在800~1200mm,為了保證注漿效果,將注漿錨桿的間排距均設定為1600mm。在矩形巷幫上靠近頂板的幫角位置施工與巷幫夾角為80°的幫角錨桿,距離巷道底板約1800mm,其余的垂直巷幫施工,在巷道幫角靠近底板位置向下施工注漿錨桿,與底板呈30°~45°。
(4)注漿漿液參數
選用的水泥為超細水泥,水灰比為0.6:1,每個鉆孔添加的水玻璃量占水泥凈用量的3%~5%。鉆孔的注漿壓力控制在1.0~1.5MPa。
(5)注漿方式
由于掘進的巷道周邊巖層較為松散、破碎,注漿鉆孔過程中可能會出現串漿而導致注漿鉆孔堵孔現象,因此,注漿過程中采用間隔注漿方法,即同時注漿的注漿孔間隔3.2m。
(6)注漿順序采用由下而上方式,先注巷道底角鉆孔,再注幫部鉆孔,最后注頂板鉆孔,隔排方式進行注漿。錨注支護斷面圖如圖2所示。

圖2 錨注支護斷面圖
(1)施工工藝流程
交接班→安全檢查、準備→出貨→延皮帶→割煤→安全檢查→頂、幫打注錨桿(錨索)、掛網→噴漿→打注漿錨桿→錨注→復注→清理→循環結束。
(2)巷道基本幾何尺寸要嚴格把握好,巷道最終斷面為使用斷面106%以上,以保證略有微變形的余地,確保二次注漿和巷道正常使用斷面。
(3)施工順序
綜掘機割煤后,隨即進行錨網支護,錨網支護后進行噴漿支護,噴漿厚度100mm,噴漿完成后進行錨注支護。
(4)注漿錨桿用4分鐵管制成,長度1600m、2000mm,間排距1500mm×1500mm,巷道頂部使用長度為2000mm的注漿錨桿,兩幫使用長度為1600mm的注漿錨桿,一次注漿完成后,需對不穩定的巷道進行二次補注。注漿前根據具體情況,對開裂處進行補噴,預計二次補注噴漿面積占巷道表面積的60%,厚度50mm。
(1)注漿錨桿鉆孔施工使用錨桿鉆機和風煤鉆,鉆孔直徑28~32mm,深度大于注漿錨桿長度。
(2)注漿錨桿直徑為Ф20mm,長度為1600mm、2000mm,用4分鐵管制作,桿體上順序鉆有Ф5mm注漿孔,桿體同側注漿孔距100mm。
(3)底角注漿錨桿規格同幫注漿錨桿,排距1500mm,下扎角度30°~45°。
(4)注漿錨桿外端用棉紗纏好后,將注漿錨桿插入鉆孔,然后使用特制鐵楔將鉆孔口楔緊、封嚴堵實,必須保證注漿時不漏液。
(5)復注錨桿間、排距1800mm×1800mm,視其圍巖移近量而定(復注錨桿數量預計為一次注漿錨桿數量的60%)。
(6)注漿錨桿外漏長度必須滿足安裝快速接頭及復噴的需求。
在注漿加固巷道中布置4個表面位移測站,測站采用十字星布點法布置和測量。

表3 觀測結果
三個月后,對試驗巷道進行表面觀測見表3。對比表明,巷道兩幫移近量最大為52mm,頂板最大下沉量為22mm,滿足了巷道安全使用的需要。
采用錨注支護對153采區軌道下山進行支護加固后,有效解決了巷道圍巖破碎時的支護難題,防止巷道出現嚴重破壞,降低了勞動強度,大大改善了礦井安全狀況。