李嘉麒
(同煤集團王村煤業(yè)公司綜采二隊,山西 大同 037003)
王村煤礦帶式輸送機的減速機連接軸常出現(xiàn)斷裂情況,必須停機進(jìn)行維修更換,降低了主煤運輸系統(tǒng)的工作效率。2017年7月5日運行值班員在P2A皮帶機頭部聽見運行中的皮帶電動機振動突然增大,隨后檢修人員發(fā)現(xiàn)減速機輸入軸斷裂,約20mm長。技術(shù)部門為徹底解決減速機斷軸故障,從減速機連接軸的材質(zhì)、安裝、受力等方面進(jìn)行深入分析,力求找到連接軸發(fā)生斷裂的原因,從而有針對性地提出改進(jìn)措施,提高連接軸在正常狀態(tài)下的使用壽命,實現(xiàn)主運煤系統(tǒng)的高效安全運行。
王村煤礦帶式輸送機減速機采用進(jìn)口原裝優(yōu)質(zhì)硬齒面產(chǎn)品,采用強制外冷卻方式。彈性節(jié)液力耦合器具有良好的緩沖性和較低的過載系數(shù),與電動機配合既可以確保皮帶機的滿載啟動,還能滿足皮帶在不同工況下安全運行而不增加皮帶張力的要求。帶式輸送機電機、彈性節(jié)液力耦合器、減速器的裝配圖如圖1所示。

圖1 帶式輸送機電機和減速器裝配圖
金屬化學(xué)成分光譜分析儀對斷軸進(jìn)行化學(xué)成分的檢測分析。檢測結(jié)果表明:鐵元素含量為96.8%,鉻元素含量為1.35%,鋁、硫、磷、鎳、碳、錳、硅、銅元素含量均在0.04%以下。該檢測數(shù)據(jù)表明斷軸的化學(xué)成分符合國家高承載力輸入軸的材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
采用超聲波無損檢測探傷技術(shù)對減速機斷軸的內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行探傷檢測,檢測結(jié)果表明在該斷軸內(nèi)沒有夾砂、裂紋等加工、鑄造缺陷的存在,因此可以排除鑄造過程中的內(nèi)部缺陷而導(dǎo)致的斷軸。
對減速機斷軸的斷口的形狀和位置進(jìn)行觀察分析發(fā)現(xiàn),斷裂點位于一個軸承的中部,其斷面形態(tài)為貝殼形,初步判定斷軸的斷口為疲勞斷裂,約50mm寬的外圈存在裂紋擴展區(qū),Φ300mm以內(nèi)區(qū)域為瞬斷區(qū),其校核設(shè)計的疲勞強度遠(yuǎn)高于實際運行強度。對40Cr鋼進(jìn)行化學(xué)分析后,成分均在規(guī)定范圍之內(nèi)。從斷軸的不同截面取樣,拉伸試驗及金相檢驗結(jié)果表明,脆性夾雜物為3.5級及4級,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),金相組織為10%~20%體積分?jǐn)?shù)的鐵素體+珠光體,未達(dá)到全部索氏體組織;低倍組織檢驗結(jié)果表明在橫截面上存在大量疏松,在軸的3/4R處疏松密集,形成50mm寬的疏松帶。這表明早期斷軸的原因為材料冶金質(zhì)量和淬透性不足。
為對帶式輸送機傳動參數(shù)進(jìn)行分析并設(shè)定,通過對中點分度圓切向力、變速軸的輸出力矩、徑向剪應(yīng)力、軸向拉應(yīng)力以及斷裂點的應(yīng)力數(shù)值分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn),該減速機傳動系統(tǒng)在工作時,斷裂點受到很大的拉應(yīng)力,使減速軸偏離中心位置,進(jìn)而產(chǎn)生較大的剪應(yīng)力,拉應(yīng)力與剪應(yīng)力反復(fù)疊加在減速軸上成為了疲勞應(yīng)力,導(dǎo)致連接軸的斷裂。
(1)彈性節(jié)液力耦合器自重較大,在以往的安裝中安裝位置在減速機端。該工作狀態(tài)使得減速軸受到較大的徑向應(yīng)力,并且作用在減速機的輸出端,結(jié)果導(dǎo)致了連接軸的受力不均衡,動平衡差,在該狀態(tài)下容易發(fā)生斷軸故障。(2)在電機、彈性節(jié)液力耦合器與連接軸進(jìn)行裝配時存在較大的裝配誤差,耦合器與連接軸同心度差,連接軸自身具有的應(yīng)力會加速剪應(yīng)力的增加,導(dǎo)致連接軸的快速斷裂。
針對王村煤礦皮帶減速機斷軸故障發(fā)生的原因,該礦采取了以下的改進(jìn)技術(shù)措施。
(1)提高設(shè)備裝配的精密度。在減速機安裝時,采用百分表對電機、液力耦合器、聯(lián)軸器的中心線進(jìn)行校核,保障三者都處在同一中心線上,同軸度誤差必須控制在±0.01mm內(nèi),防止自身附加應(yīng)力的產(chǎn)生而加速剪應(yīng)力的增加。
(2)帶式輸送機的頻繁啟停也會對減速軸產(chǎn)生額外的沖擊應(yīng)力,在皮帶機重載作業(yè)期間必須保持工作的連續(xù)性,不要隨意地對設(shè)備進(jìn)行啟停。
(3)將彈性節(jié)液力耦合器的安裝位置調(diào)整到電機輸出軸一側(cè),可以使電機輸出軸承載力和減速軸承載力均勻分布在連接軸上,該措施可以減少連接軸的受力情況,降低連接軸斷裂故障發(fā)生的可能性。
(4)加強對減速機及連接軸的檢查和維修保養(yǎng),并定期更換潤滑油,讓連接軸處在順暢的轉(zhuǎn)動狀態(tài)。當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)振動過大或是噪音過大等異常狀況時,需要及時停機檢修,排除異響后再繼續(xù)工作。
經(jīng)過以上優(yōu)化改造后,王村煤礦皮帶減速機的傳動系統(tǒng)在實踐應(yīng)用過程中整體運行穩(wěn)定,運行期間噪音大幅度降低,無連接軸斷裂的故障發(fā)生,保障了主運輸系統(tǒng)的工作的順利進(jìn)行。本次減速機斷軸項目的成功改造,消除了減速機斷軸現(xiàn)象的發(fā)生,大大降低了皮帶機停機檢修的次數(shù),保障了主運輸系統(tǒng)的安全運行,為企業(yè)創(chuàng)造了較好的安全效益和經(jīng)濟效益。
本文以王村煤礦皮帶機斷軸為研究對象,采用多種技術(shù)對該減速機斷軸故障進(jìn)行全方面的分析,確定了斷軸的主要原因是液力耦合器安裝位置不當(dāng)和裝配精度不夠。針對以上情況進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,提高了設(shè)備裝配的精密度,降低了皮帶機重載下的啟停次數(shù),調(diào)整了液力耦合器的安放位置,制定了合理的維修保養(yǎng)方案。實踐應(yīng)用證明該優(yōu)化技術(shù)措施消除了斷軸故障,提高了皮帶機的工作效率,實現(xiàn)主運煤系統(tǒng)的高效安全運行。