孫健


摘 要 本文針對發動機節氣門零件的供應商處所發現的質量問題,通過系統性的質量分析及管理理念,協助供應商順利解決問題并達成制定目標,同時幫助供應商建立起質量問題管理機制,提升供應商的產品質量水平,將質量問題的預防和管控向前延伸到供應商處,確保整車質量的有效控制和穩定。如何采用合理的質量問題管理機制來提升供應商的產品質量,從而滿足客戶需求,是本文思考的重點。
關鍵詞 供應商質量問題解析及管理;問題推進七步法
1引言
本篇報告從零件質量工程師的角度出發,針對發生的質量問題,以分析思路和步驟為主線,側重于總結問題解決過程中收獲的經驗,為提升供應商質量管理提出了自己的一些見解,供大家參考。希望其中的內容能對大家日后的工作起到一定的幫助,也起拋磚引玉的作用。
2名詞定義
2.1 5W1H——將問題的發生過程通過What、When、Where、Who、Which、How的方式進行歸類描述,便于一目了然地了解問題。
2.2 FTA——問題定義樹。列出所有潛在的影響因素,通過逐一分析排除,直至鎖定實際問題影響因素。
2.3 4M1D——針對特定的影響因素,通過Man-人、Machine-機、Material-料、Method-法、Design-設計五方面去進一步分析在哪個環節出現問題。
3發動機節氣門的質量問題解析及管理
此過程運用了質量問題推進七步法的思路和邏輯進行展示。即:課題選定-團隊建立-制定行動計劃-根本原因查找-對策實施-驗證檢驗-標準化/橫展
3.1 課題選定
2018年1月18日在轉鼓檢測線上發現一例質量問題:掛D檔踩下油門后,車輛沒有加速反應。即車輛加速功能失效。以下是5W1H的問題描述:
3.2 團隊建立
問題發生后,組建了問題解決團隊,成員包括供應商處的質量管理、生產人員,以及主機廠的SQE供應商質量工程師、零件質量工程師。問題解決由零件質量工程師牽頭。
3.3 制定行動計劃
團隊計劃在2018年2月10日前解決該問題,并以此制定出相關的PDCA行動計劃。
3.4 根本原因分析
3.4.1? 問題發生根本原因分析
3.4.1.1? 使用FTA確定問題影響因素
通過分析,確定是零件節氣門無法轉動導致車輛加速功能失效。
3.4.1.2? 4M1D分析
確定影響因素是節氣門無法轉動后,通過從人、機、料、法、設計五個環節對節氣門無法轉動進行分析,確認是在“料”的環節出現異常:節氣門的軸斷裂,導致節氣門無法轉動。
3.4.1.3? 5WHY分析
確認是節氣門軸斷裂后,我們使用5WHY對“節氣門軸斷裂”進行分析。通過分析可以得知,節氣門軸的斷裂是因為軸在安裝的過程中受到應力集中導致斷裂;而應力集中是因為安裝時軸與節氣門軸套不同軸。為什么它們會不同軸呢?是由于定位工裝上的定位銷的松動,使得節氣門軸套在工裝上沒有放置到位造成的。而現有的工裝對于這種零件放不到位的情況無法識別和報警。如下圖:
第一個為什么:為什么節氣門軸斷裂?答:因為軸在安裝的過程中出現應力集中導致軸斷裂
第二個為什么:為什么出現應力集中?答:因為軸在安裝的過程中,軸與節氣門軸套不同軸
第三個為什么:為什么軸與軸套不同軸? 答:因為節氣門軸套沒有放置到位
第四個為什么:為什么沒有放置到位?答:因為工裝定位銷松動導致,而放置不到位無法被識別
第五個為什么:為什么無法被識別?答:因為現有工裝沒有監控功能去判斷零件是否放置到位
基于以上的分析,我們確定導致該問題發生的根本原因是工裝的定位銷松動,而松動導致的節氣門軸套放置不到位,現有工裝無法識別和報警。通過調查,確定缺陷的節氣門來自048-18批次。
3.4.2? 問題流出根本原因分析
為什么這個問題會流出?我們還是使用5WHY來分析。經過分析,問題的流出是因為軸開裂在供應商處的SOP中并非檢查項目而沒有得到檢查。為什么呢?因為零件檢查基準書中未將軸的開裂定義為檢查項目。這就是流出的根本原因。
第一個為什么:為什么節氣門無法轉動的問題會流出?
答:因為節氣門無法轉動在出廠前未得到檢查
第二個為什么:為什么節氣門無法轉動在出廠前未得到檢查?
答:因為檢查作業指導書中并沒有“節氣門無法轉動”的檢查項目
第三個為什么:為什么檢查作業指導書中并沒有“節氣門無法轉動”的檢查項目?
答:因為零件品質檢查基準書中沒有定義要求檢查“節氣門無法轉動”
第四個為什么:為什么零件品質檢查基準書中沒有定義要求檢查“節氣門無法轉動”?
答:因為PFMEA未識別“節氣門無法轉動”的失效模式。
3.5 對策實施
3.5.1? 實施圍堵措施
(1)工廠內所有待發運車輛和未裝車發動機排查更換048-18批次的節氣門;(2)供應商端將節氣門安裝工裝上松動的定位銷調整到正確的位置,并擰緊;(3)庫存所有節氣門使用X光100%檢查是否有節氣門軸開裂。
3.5.2? 針對發生根本原因實施永久措施
(1)在工裝上的定位銷處增加傳感器,實現過程控制,具備實時監控功能;(2)明確工裝的點檢頻率,每周進行一次點檢。
3.5.3? 針對流出根本原因實施永久措施
零件品質檢查基準書中增加對節氣門軸的檢測,每天抽檢5件零件進行X光檢測。
3.6 對策實施后的效果驗證
永久對策的實施后持續跟蹤3個月,問題未再發,對策效果有效。問題關閉。
3.7 標準化
(1)對供應商處的相關工裝明確定義了點檢維修的時間和頻次;(2)更新零件品質檢查基準書和PFMEA,并針對9個零件查找出5個類似的潛在問題。
4總結
針對質量問題的解決,團隊必須要有清晰的思路和明確的行動方向,通過FTA、4M1D、5WHY等專業質量工具的合理運用,才能提高效率,少走彎路,快捷有效地落實控制措施;同時,對于問題的標準化和橫展,有助于類似的潛在問題杜絕發生,提升整車質量和商品性,增加產品競爭力。
參考文獻
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[2] 質量五大手冊—SPC統計過程控制